洗选厂危险性较大的作业或隐患安全技术评价.doc

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洗选厂危险性较大的作业或隐患 安 全 技 术 评 价 报 告 按照《洗选厂2011年“安全生产月”活动安排》,对全厂危险性较大的12项作业或隐患按照专业分工进行安全技术评价,现将评价结果汇报如下: 消防安全 当前现状 (1)、硬件设施:目前,全厂主要采用灭火器+消防栓的消防模式,局部一些重要防火部位,如库房、配电室、车库、要害岗位除配备灭火器外,还配备有沙箱、消防锹、消防桶。所配备器材数量、种类、型号均符合国家和矿相关标准,且均按规定进行年检和更新。 (2)、人员情况:岗位职工对消防安全知识基本了解,能够做到“四懂四会”;能够积极排查消防安全隐患,并按程序上报;能够做到爱护消防器材,交接班时认真交接。 (3)、软件管理:有完善的消防安全管理制度和消防责任制度,制度执行情况良好;分管安全的领导比较重视,其他领导消防意识还需加强;现场消防设施管理到位,无重大隐患。 存在问题 (1)、由于洗选厂室内环境较为潮湿、复杂,消防设施锈蚀、腐蚀现象较多,特别是消防管路。再加上投用时间较长,因此,许多管路急需更新。目前我厂范围内一些消防管路老化锈蚀严重,如洗煤一楼、528走廊、501走廊、601走廊、模块厂房一楼、2906走廊、主井大巷等多处均需更新(已上报矿相关单位) 。 (2)、一些岗位由于种种原因,没有消防管路和消防栓或虽有设施但无消防水,如203、218、219皮带无消防水, 4#末仓下无消防栓等。 (3)、未完全掌握本厂范围及全矿供水管网布局,在处置突发事件时会带来不便。 (4)、大部分走廊消防喷淋设施为手动,不符合消防自动喷淋的要求(已上报矿相关单位,正在整改中)。 应对措施 (1)、对于需上级部门协调解决的问题,如更新消防管网、恢复自动喷淋、增加消防栓等,上报上级部门解决,并跟踪落实。目前,有些问题已经得到或正在落实处理中; (2)、对于需自行解决的问题,如绘制管网图、恢复消防供水等正在由相关业务室和车间进行处理整改。 “一通三防” 当前现状 (1)、硬件设施:目前,全厂井上下共有风机41台(井下东西仓2台,218地道2台,末仓上12台,末仓下15台,块仓上10台),瓦斯探头27个(井下东西仓2个,末仓上12个,末仓下5个,块仓上8个),另外,通风科要求又增加9个环境探头(204地道1个,218、219各1个,块仓上、下各1个,末仓上4个)。与此配套的还有一整套监测监控系统。 (2)、设备设施运行情况:风机运转正常,且均有备用风机;所有探头按规定进行校验和试验,保证安全可靠,但仍有误报现象发生;监测监控系统基本可靠,但也发生过几次由于部件故障导致的不通讯故障 ;另外,由于新增探头的安装和外运圆筒仓下探头进系统等变化情况,带来一些监测监控方面的故障。目前,已全部正常运作。 (3)、人员情况:大多数职工对一通三防知识基本了解,涉及瓦斯的岗位人员掌握得更好;未发现仓上吸烟、使用手机和无措施烧焊或使用非防爆设备现象,以及携带点火物品和手机上仓现象;仓上和井下放煤司机能够按时进行瓦斯检测,并做好记录。 (4)、软件管理:原有一通三防管理制度和相关岗位操作规程中有些条款需要修正,有些需要补充,现已全部予以修订和完善,各项制度执行情况良好;各级领导比较重视,但个别职工瓦斯意识还不是很强,需要加强教育和培训; (5)、全厂各个地点瓦斯赋存情况: 通过对全厂生产现场室内123个地点进行为期7天的连续瓦斯测试(每2-4小时测量一次数据),得到全厂生产现场瓦斯赋存情况如下: 全厂绝大多数地点(占测试点97.6%)瓦斯浓度很低(<0.1%),极少数地点(只有3个)较高,但仍处于可控范围。具体地点为: 原煤101机尾溜槽出口处,平均值0.22%,最高值0.41%;洗煤矸仓上口,平均值0.13%,最高值0.34%;外运544机尾,平均值0.12%,最高值0.63%。 (6)、其它情况: 不同地点、不同岗位、不同气候条件下瓦斯情况差别很大,尤以井下和仓上、仓下最为严重,这其中又以末仓上、下瓦斯治理难度最大,瓦斯情况最为严重,曾出现过几次超限断电情况,其中也有探头误报警现象,监测监控不通讯故障等。 为改善煤仓瓦斯治理环境,利用自然通风排放和稀释煤仓瓦斯,在矿通风科、监测中心的支持下,目前块煤仓正在进行仓壁开孔和停风机测试试验,以减少甚至不用风机来强制抽风排放瓦斯,不仅节能环保,而且相对更为安全可靠。利用自然通风治理瓦斯是一条较为科学的途径。同时,末仓下采用增加瓦斯收集罩的方式控制瓦斯浓度,效果明显。 存在问题 (1)、瓦斯探头误报警和监测监控系统故障多,给“一通三防”带来较大隐患; (2)、风机使用年限较长,故障率较高; (3)、局部地点和岗位瓦斯较大,需格外关注和采取措施应对。 应对措施 (1)、对于瓦斯探头误报警和监测监控系统故障多问题,一方面积极与通

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