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电厂能耗总结
我厂机组为两台300MV循环流化床亚临界机组,2015年12月正 式投产,经过一年的机组设备磨合期机组各项指标均有所下降, 但仍 然偏高。2017 年是公司降本增效的关键一年, 运行部紧紧围绕“安全 是基础,多发电是硬道理, 降低成本才能生存”的指导思想,通过加 强运行管理、值际争先创优竞赛、节能降耗、技能提升等工作的稳步 推进,降本增效取得一定成效,现将情况汇总如下:
一、 指标对比及采取措施
(一)2 0 1 6指标情况:供电煤耗 354.89kg/kwh ;供电厂用电率 9.81%; 发电水耗 0.125m3/(s.Gw) ;启动油耗 37.58 吨/ 次;石灰石单耗 412kg/ 万 kw。
神华郭家湾电厂(我厂对标电厂):发电水耗W 0.13 ;供电煤耗 340.21 ;供电厂用电率W 10.12 ;启动油耗35吨/次。
2017年指标情况(截止 11 月 30日):
1 、供电煤耗:通过合理掺配燃煤,减少流失;控制调整入炉煤 粒径分布,细化燃烧调整,控制初终参数紧靠设计值, 优化系统运行, 精调细调, 消除内漏, 减少热量流失, 提高热力循环效率, 截止 11 月 30日供电煤耗 347.96g/kwh ;
2、供电厂用电率: 优化机组启停程序, 减少大型辅机运行时间; 合理调度主辅系统运行, 继续深挖节电潜能; 维护变频设备良好运行, 减少工频运行时间;空冷散热翅片定期冲洗,保持清洁;逢停必查风 烟系统漏泄和烟气系统积灰, 降低炉侧风机电耗, 细化辅机电耗指标 统计,现场照明、 通风实施优化运行,截止 11 月 30日供电厂用电率 9.16%。 10月份#2机组启动后电泵变频改造效果明显, 同时按照环境
温度逐渐降低后空冷风机电耗下降明显, 根据目前机组负荷率及运行 情况,截止 12月 31 日供电厂用电率将低于 9.1%。
3、发电水耗:合理调度厂内用水系统,各用户计量准确,加强 水质、汽水监督,加强水质处理,减少外排,消除系统内外漏,避免 高品质汽水用于低品质用户。 17年发电水耗 0.088m3/(s.Gw) 。
4、油耗:17年共启动机组 13次,优化启动步序, 采用低料层, 微流化措施;通过试验设备和调整经验,掌握入炉煤燃烧特性,适时 点动、连续给煤,合理安排启动过程阶段时间点。共节用油 361.75 吨,启动油耗 27.83 吨/ 次。
5、脱硫、脱硝剂单耗: 严格执行《降低脱硫、 脱销剂消耗措施》, 一是加强炉内燃烧调整, 严重控制脱硫剂品质同时根据石灰石粒径及 脱硫塔入口二氧化硫判断石灰石脱硫效率, 及时调整炉内过氧及富氧 区,提高锅炉氧量,提高石灰石反应能力,减小石灰石用量;加强脱 硫塔出入口二氧化硫监视, 及时分析预判,掌握炉外脱硫剂投入时间, 减少脱硫剂浪费; 在原炉外脱硫调试的基础上试验总结提高脱硫塔床 压增加灰浓度, 使脱硫剂在塔内均匀分布提高炉外脱硫效率。 二是通 过提高入炉煤发热量降低入炉煤硫分, 减少炉内脱硫剂对氮氧化物的 影响;加强对尿素喷枪维护保证雾化良好提高脱硫效率; 合理优化尿 素溶液浓度、密度配比降低氨氮比,提高脱销效率,减少氨逃逸。
(1)脱硫剂单耗:17年上半年石灰石平均单耗 399.73kg/ 万 kwh, 较 2016 年 412kg/ 万 kwh 降低 12.27kg/ 万 kwh;17 年电石渣平均单耗 75.89kg/ 万 kwh。
( 2)尿素单耗:尿素计划单耗 11.7kg/ 万 kwh。
根据目前指标对比, 我厂各项指标均接近机组设计值, 与郭家湾 电厂相比, 除供电煤耗外其余指标均优于郭家湾电厂 (郭家湾电厂掺 烧煤泥未全部计算入供电煤耗内) ;环比原料:因郭家湾电执行二氧 化硫、氮氧化物标准与我厂不同,故脱硫、脱硝剂使用情况不具可比 性。
二、目前设备改造情况
1、#2机组给水泵液力耦合器改变频。
2、#1、2机组定冷水系统加装超净化装置。
三、存在问题
1、运行成本较高,在组织进行煤泥掺烧后生产成本得到有效控 制,但冬季及雨季晾晒煤泥组织困难,烘干煤泥结冻后水分较夏季大, 进入煤仓后融化,造成煤仓挂煤、蓬煤严重,给煤机断煤频繁,锅炉 燃烧工况变化大,煤耗、厂用电率、脱硫脱硝剂不能很好控制且负荷 接代受影响。
2、 受电网负荷限制,送出受限,机组负荷率低,辅机能耗较大
3、 机组指标下降困难。
#1机组性能试验
负荷率(%
厂用电率(%
发电煤耗(g/kwh)
供电煤耗(g/kwh)
100
8.82
308.4
338.2
75
9.48
314.7
347.6
50
9.52
331.1
368.2
#2机组性能试验
负荷率(%
厂用电率(%
发电煤耗(g/kwh)
供电煤耗(g/kwh)
100
8.99
308.4
338.8
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