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发电机滑环和碳刷架部件的维护要领.doc

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滑环和碳刷架部件的维护要领 1前言 现在,广东粤电集团所属的7个水力发电公司的机组检修都实行定期检修(状态检修除外,状态检修即是故障状态下的检修,也即是抢修),小修1年1次,大修6年~8年1次,检修周期都已相对延长,经过实践证明是可行的。但是,由于检修时间的延长,某些故障有了进一步加深和加重的情况,给检修工作增加了难度,也给检修质量的提高设置了障碍。这一点在水轮发电机组的转子滑环(集电环)、碳刷架部件上体现尤其明显,这要求我们除提高检修质量外,还需要加强日常维护。通过多年对滑环及碳刷架部件的检修,提出对滑环及碳刷架部件加强日常维护的有关对策。 2滑环及碳刷架部件的绝缘缺陷检修 1)每次检修,我们都要对机组及其部件和附属设备进行预防性试验,具体到滑环和碳刷架部件主要是绝缘电阻检查(小修时做)和交流耐压试验(大修时做),通过试验发现滑环和碳刷架部件是否存在绝缘缺陷。 2)在检修工作中,发现碳刷架部件是绝缘缺陷的主要部件,缺陷产生的原因:长期运行过程中受到污染。对转浆式机组转子滑环上部的受油器漏油是主要污染源;对其它发电机组上导油槽的油汽是主要的污染源,另外,由于碳刷在转动过程中磨擦,产生的碳粉是造成绝缘下降的最根本污染源,这些在检修工作中多次出现,当油和碳粉交织在一起时很难清除且极具破坏性。 ①在2001年10月某水力发电公司3号混流式机组大修时,转子回路绝缘检查为零值,初步认为可能是转子一点保护没退出,与发电公司交涉后排除了这种情况,根据他们反映,在运行过程中转子一点保护已经发讯,由于没有进一步检查,不能断定故障点。经过分解检查后,是碳刷架部件绝缘电阻为零值,再经仔细检查发现,碳刷架部件被碳粉严重污染,清洁干净后,用1000V摇表检查绝缘为1000MΩ。 ②在2002年9月某水力发电公司2号轴流转浆式机组大修时,试验时发现碳刷架绝缘电阻偏低,测量值为2MΩ,经检查发现,油和碳粉污染严重,有些碳刷受油泥的影响,已经在刷握内串动不灵活,且滑环表面开始出现麻点,幸好到了检修期限,才阻止了故障的发展,检修时把碳刷架部件拆下,用酒精对绝缘垫块、刷握、碳刷逐个清洗干净,安装好后用1000V摇表检查绝缘为1000MΩ。 3)对于混流式发电机组,滑环的绝缘下降主要是受碳粉的污染,而轴流转浆式发电机组,由于机组最上面的受油器,经过长时间的运行,受油器盘根不可避免存在老化情况,使受油器产生不同程度的渗漏,从而污染了滑环,加上碳粉的交织污染是滑环绝缘下降的主要原因。处理这种绝缘缺陷,需要清洗滑环和解体清洗滑环绝缘垫块,才能彻底清除绝缘下降的缺陷。 3滑环的故障损坏检修 1)在2000年10月某水力发电公司3号混流式机组小修时,上滑环表面已严重烧损,根据发电公司反映,在离小修1个月前,个别碳刷已存在打火现象,待到离小修前1个星期,碳刷出现环火,滑环表面已烧损严重(注:发电机在枯水期为调峰运行,不是连续运行),由于临近小修,发电公司没有引起足够重视,任其发展,待小修时,滑环表面已经氧化,严重凹凸不平,4个人用油石、砂纸打磨,再用金相砂纸抛光,在发电机空转时再用金相砂纸抛光,直到用白布贴住滑环运转一段时间不脏污才合格,大概用了4天才完成工作,占了小修时间的一半多(小修工期为7天)。在检修碳刷架时发现,上滑环碳刷架里的2个碳刷有卡阻现象,经检查分析,刷握和碳刷不是很匹配,碳刷在刷握里没有足够的间隙,造成直接卡阻(排除碳刷架脏污卡阻),初步分析就是这些卡阻碳刷在圆度不理想的滑环运行时跳动打火,先损坏滑环表面光洁度,光洁度损坏到一定程度时,全部碳刷才出现打火现象(即环火)。 2)在2003年3月某水力发电公司1号轴流转浆式发电机组小修时,处理过上、下滑环同时烧损的情况,一共累计用了6人3天时间进行打磨、抛光才处理好。原因是:在机组小修的3个月前,出现过受油器压力油表管路爆裂的漏油事故,大量的油污染了滑环和碳刷架,增加了滑环与碳刷的接触电阻,再经过一段时间的运行,碳粉和油污交织在一起,使滑环表面进一步脏污,接触电阻同步增大,有些还粘附在刷握里面造成碳刷出现卡阻(检修时发现上、下滑环碳刷共有10多个出现卡阻的情况),这种滑环表面严重脏污及碳刷出现卡阻的现象,是造成碳刷打火、滑环严重电化腐蚀、滑环表面凹凸不平的根源。 4碳刷架部件的检修 1)各水力发电公司的碳刷刷握都采用自跟踪恒压弹簧刷握,运行过程中的维护和大、小修时已省去了弹簧调整这一环节,但是随着运行时间的延长,还是会出现弹簧疲劳的现象,在大、小修时常常会发现这些疲劳弹簧的情况。而在运行过程中这些疲劳弹簧会造成碳刷压力的减小,当压力小到一定程度时,使接触不稳定,容易产生打火现象,从而使滑环产生电化腐蚀,造成滑环表面损坏,因此对疲劳弹簧在检修时都采取更换处理。 2)刷握在长期运行过程中总是受到单侧力作用,有些刷握还

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