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高速线材常见事故处理.docVIP

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高速线材常见事故处理 常见事故分析 概述:生产过程中的堆钢原因及处理 生产过程中经常会遇到一些堆钢的事故。调整工应经常不断地、定时地对轧件尺寸、堆拉关系、轧件表面、扭转角度、导卫的使用情况、冷却水等进行检查。堆钢可分为头部堆钢、中部堆钢和尾部堆钢。所有的堆钢从现象上看是一样的,但产生原因却有所不同。 一、什么是头部堆钢,产生原因是什么,如何解决? 现象:头部堆钢是指轧件头部未进入下一架轧机之前就发生的堆钢现象。 原因:(1)、由于上道次轧件尺寸不符合要求(过高或过宽)引起轧件挤在该道次进口导卫中受阻而堆钢,事故发生后要对轧件头部进行测量,观察轧件头部受阻的痕迹,做出判断,并对前一道次乃至前若干道次的辊缝作调整。 另外,由于轧槽磨损而引起轧件的尺寸变化,应相对地缩小各架的辊缝。一般来说,椭孔的磨损较快,方或园孔的磨损较慢。所谓“两次椭一次圆”,实践告诉我们,缩小椭孔辊缝见效快,缩小圆孔辊缝轧机稳定时间长,应视情况而定。 (2)、由于钢坯头部在大压下量轧制时的不均匀变形,头部低温或冶废、夹杂等都可能形成“劈头”,或者上一根遗留下大片翘皮在进口导卫中而引起堆钢。 (3)、由于扭转导卫磨损严重或固定螺丝松动,致使轧件扭转角度不对,而引起堆钢。只需观察轧件头部正反对角两侧有被进口导 卫挤压之痕迹就可以判断。处理方法为调整滚动扭转导卫开口度,是固定式扭转导卫应更换。 (4)、由于上道进口导卫磨损严重(或固定螺丝松动),上道次来料过小,致使轧件与导卫间隙过大,造成头部倒钢,使轧件在该道次进口导卫中受阻而引起堆钢。处理方法:检查上道次轧件尺寸,更换上道次进口导卫。 (5)、滚动进口导卫也可能缺油,造成辊环烧坏。夹持辊严重磨损,夹持辊表面粘铁,调节开口度的固定螺丝松动等引起头部倒钢。 (6)、轧件弯头也可能造成下道不进,引起堆钢。弯头可能是进出口导卫中心线与孔型中心线不直,轧件在行进过程中不断地被强迫改变方向所致。也可能是上、下轧辊磨损不均匀,或者传动部件间隙过大,造成上下不同步而引起弯头,另外,上、下轧辊辊径不同, 从而造成线速度不同,亦可引起轧件弯头。因此,遇到弯头现象发生时,应当根据情况加以分析,再着手处理。 棒三常见冒料统计如下: 1、未进K1导致冒料的原因是什么? 原因分析:(1)、K1进口导板粘有氧化铁,导致轧件无法通过; (2)、导卫轴承缺少油气润滑或缺水冷却,导致K1进口导轮卡死。 (3)、导轮间隙太小或过大,导致轧件无法进入或进入不稳; (4)、K2出口导卫翻身不到位,导致K2来料无法进K1; (5)、导卫与轧槽未对正,导致轧件撞辊环; (6)、轧件头子弯曲,在进口处卡住; 2、未进K4导致冒料的原因是什么? 原因分析:(1)、切分规格,K5来料为矩形料,易发生扭转,未进K4; (2)、导轮磨损严重,间隙变大,夹持不住料形,导致轧件撞辊环。 3、正常轧制过程中K6进口出现冒料的原因是什么? 原因分析:(1)、2#剪没有切头或切头过短,来料头部炸开; (2)、切头随轧件跟进,导致堵在K6进口。 4、换槽换轧机后, K6进口出现冒料的原因是什么? 原因分析:(1)、使用新槽时,轧槽未打磨或进口处未放些湿沙子,导致轧件打滑冒料; (2)、轧件头部钢温较低,出现黑头现象; (3)、过首支钢时未关闭轧机冷却水,导致轧件打滑未进。 5、K4耳边较大,未进K3是什么原因造成的? 原因分析;(1)、中轧来料偏大超标,K5轧槽磨损严重,导致K4来料偏大; (2)、K4辊缝设定较小,K4进口导卫装偏。 6、K1冲出口出现冒料原因是什么? 原因分析:(1)、装错出口导板,或导板鼻尖磨损严重或断裂; (2)、成品钢筋头部弯曲上翘或是下弯; (3)、K1出口导卫与轧槽未对中; (4)、出口导板喇叭口过小或过大,导致头部无法通过或弯曲堵塞; (5)、K1出口导板盒上紧固螺栓松动或塞铁没打紧。 7、K2出口扭转导卫翻身不到位是什么原因造成的? 原因分析:(1)、K2导卫轴承坏死,导卫定位螺栓松动,锁紧螺母没锁紧; (2)、导轮间隙调整不到位过大或过小,翻身角度不正确; (3)、K2出口料形偏大或偏小;

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