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纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02
责任单位
品质部
问题描述
2014年9月13日:NQ耐我公司TS16949^量管理体系进行转换审 核过程中,发现装配车间用丁测 试风扇不 平衡量的测量 设备 No.DY-22-11#无校准标识。
严重不符合口 F不符合■
提出人/日期
李兴才
2014年9月13日
纠正措施
内容
责任人
完成日期
1 .测量设备No.DY-22-11#贴上校准标识。
李和平
2014年9月15日
2.检查全部监视测量设备,没有标识的根据校准状 态,贴上校准标识。
李和平
2014年9月15日
原因分析
校准后有贴上标签,但因为目前采用的合 格证标签贴上后容易掉 落;时间长了掉落了;
没有定期对监视和测量设备的标识进行检查;
对监视和测量设备管理过程的关键评价准则, 只有100戚时校准, 对标识没列入此过程的评价准则。
分析人/日期
耿义
2014年9月13日
系统性 纠正措施
内容
责任人
完成日期
1、修改《监视和测量装置控制程序》:增加标识的 要求和周期检查要求;
耿义
2014年9月15日
2、修改过程说明图、乌龟图;将计量器具完好率、 标识完整率列入管控指标
耿义
2014年9月15日
措施有 效性验证
纠正措施第“ 1、2”和系统性纠正措施第“ 1、2”已经完成;所采取的措施有 效的;相关措施已知会生产人员,品质管理人员。
验证人/日期:王永广/2014年9月19日
纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02
责任单位
品质部
问题描述
2014年9月13日:NQ耐我公司TS1694萌量管理体系进行转换 审核过程中:发现2014年7月30日对DY403如机轴来料进行检验,在 检验记录表中引用的判断准则不是零缺陷(Ac=5, Re=6? 。
严重不符合口 F不符合■
提出人/日期
李兴才
2014年9月13日
纠正措施
内容
责任人
完成日期
1、 立即对2 014来料检验记录作全部的核查,如发 现记数型数据和关键特殊没有按零缺陷判定的,
对产品进行重新检验,抽样没有发现缺陷的,则 产品接收;发现缺陷的按《不合格品控制程序》 处理;
2、 没按零缺陷进行接收判定的记录,更正过来。
赵焉冉
2014年9月20日
原因分析
1、 公司生产产品有市场件和配套件,而只有一个通用的接收准
则文件,没按郴的产品制定不同的接收准则; 导致检验员错误 引用了接收准则。
2、 DY403在2014年7月份时届丁试生产阶段,相关的检验规程没 有制定,对接收准则还没有定义。
分析人/日期
系统性 纠正措施
内容
责任人
完成日期
1、 对DY4034I机轴,编制检验规程;对每一控制 点规定抽样方案和接收准则;对计数型和关键特 性,规定按零缺陷作为接收准则;
2、 校查其匕相关配会产叩,TH否有完善我校验规 程,是否规定了计数型的数据和关键特性必须为 零缺陷,如果没有的进行更正。
耿义
2014年9月20日
措施有 效性验证
1、 查2014年来料检验记录,未发现违反接收准则的情况,配套件都是零缺陷的 记录,重新抽查产品达到接收标准;
2、 DY40346机轴来料检验记录已更正过来;
3、 查其它配套件产品,均有检验规程,均规定了计数型数据和关键特性必须是 零缺陷的接收准则。
验证人/日期:
纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02
责任单位
品质部
问题描述
2014年9月13日:NQ射我公司TS1694菠量管理体系进行转换审 核过程中:发现未按程序规定编制2014年设备保养计划。
严重不符合口 F不符合■
提出人/日期
李兴才
2014年9月13日
纠正措施
内容
责任人
完成日期
立即编制2014年设备保养计划,在10月进行一次保养
杨威武
2014年9月15日
原因分析
1、 目前公司每天有日常的和月度保养并有相关记录; 没有形成 专项的保养计划;其中原因是设备管理人员对设备日常保养和周期 保养的理解』、够充分,将日常保养替代了计划保养。
2、 设备保养人员对周期保养计划的制定理解』、够充分,没有设 备保养的相关作业文件,导致保养人员不渚楚保养的周期、保养内
容;
3、没有对设备保养过程进行有效监控;只是统计了设备故障率;
分析人/日期
何香
2014年9月13日
系统性 纠正措施
内容
责任人
完成日期
1、 参照设备说明书;编制设备保养作业指导书、对 不同设备的保养内容进行规定;
2、 修改过程,将设备保养计划完成率作为一外过程 指标菅控;
王永广
2014年9月15日
措施有 效性验证
纠正措施与系统性纠正措施已按期完成,有效。
验证人/日期:余列敏/2014年9月20日
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