电气设备运行与维护 高压断路器 SF6断路器本体故障处理解析.doc

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SF6断路器本体故障处理解析 SF6?压力降低警报故障原因 (1)气体密度继电器有偏差; (2)SF6 气体泄漏。(盆子裂、密封垫损坏、部件有砂眼)。 ? 故障处理 (1)检查气体密度继电器的报警标准,对密度继电器进行校验; (2)检查最近气体填充后的运行记录,确认SF6气体是否泄漏,如果1年内补气次数达到或超过2次,必须用检漏仪(带电条件下,使用手持检漏仪进行直检或停电进行包扎检漏24 小时浓度不超过20ppm、使用激光检漏仪进行检漏)检测,发现漏点制定方案,更换异常密封件或损坏漏气的部件。 SF6?微水量含量超标故障原因 (1) 检测时,环境温度是否过高,湿度是否过大; (2) 新气或再生气体身含水量超标; (3) 组装时进入水分。组装时由于环境,现场装配和维修检查的影响,高压电器内部绝缘材料含有水分、内壁附着水分; (4)充气管道进行干燥或材质自身含有水分,或管道连接部分存在渗漏现象,造成外来水分进入内部; (5) 密封件不严而渗入水分。 故障处理 (1) 必须在正确的环境条件下,安排重新检测; (2) 查明水分超标的原因,针对原因进行处理,处理步骤如下:使用SF6 气体回收装置(可加干燥后的过滤器);回收并过滤断路器中的SF6 气体,更换异常的部件(根据故障原因),更换干燥过的吸附剂;使用真空泵抽真空至133Pa? 以下充入加热高纯氮静置30 分钟吸附设备内水分(可反复多次),直至测量氮气水分含量合格后;抽真空充入合格的SF6 气体,静置24 小时后测量SF6 气体含水量不大于150PPM。 SF6有害成分含量超标故障原因 (1) 断路器近期是否存在灭故障电流弧或进行过正常操作; (2) 断路器内部吸附剂是否失效; (3) 断路器内部是否存在局部放电。 故障处理 (1) 近期有灭故障电流弧或进行过正常操作的,应1 周后重新安排检测,合格属于正常; (2) 如果复检不合格,应安排停电,解体灭弧室,查明是否吸附剂失效或有局部放电。 如:西高LW25 型断路器绝缘拉杆轴销电腐蚀退运的某变电站145 断路器(型号:LW25-126? 额定电流:3150A 开断电流:40kA 生产日期:2001 年6 月 投运日期:2002 年 退运日期:2006 年10 月 运行时间:4 年)A 相在拆除中发现 SF6 管道内有灰白色粉生成物,立即进行了上报,并在2007 年9 月6 日进行解体分析。解体分析发现: 1. 解体前进行SF6 成分测试。试管完全变色,超出检定范围 2. 支持瓷套内有大量灰白色粉 3. 绝缘拉杆和动触头连接销子严重烧损,销子孔扩大严重。销子直径由13mm,最细的地方下降到10mm 左右。销子孔直径由13mm,最大上升16mm 左右 4. 灭弧室内也发现大量的灰白色粉 5. 根据痕迹发现断路器超程变小,静触头(铜钨部分)只有与动触头的边缘接触,接触面积很小 6. 进行直阻测量。根据接触、烧蚀痕迹恢复动静触头位置测量直阻为142μΩ。正常接触位置直阻为32 μΩ。正常直阻值应为40 μΩ。 造成此类缺陷的原因: 1. 断路器 A 相绝缘拉杆与静触头连接的销子,由于操作磨损或加工公差问题存在间隙,形成悬浮电位,发生电烧蚀情况,生成灰白色粉,销子逐渐变细,销子孔逐渐变大,而放电也越来越严重,行成恶性循环,造成断路器分合传动的行程丢失; 2. 合闸行程丢失后,合闸超程逐渐变小,接触不实发生放弧,同时生成灰白色粉。 导电回路电阻值过大故障原因 (1) 触头连接处过热、氧化; (2) 触头严重磨损; (3) 机构位置正确,灭弧室异常造成; (4) 测量方法不正确。 故障处理 (1) 触头连接处过热、氧化,解体灭弧室,更换异常的部件,按规定的方式清洁、润滑触头表面,重新装配断路器并检查回路电阻; (2) 检查触头严重磨损,对其进行更换; (3) 灭弧室解体检查动静触头、喷口、绝缘拉杆等部件是否正常,根据检查结果,更换异常的部件; (4) 检查核实仪器接线,重新测量。 合闸后触头位置超出允许值 故障原因 (1) 解体灭弧室,检查弧触头磨损; (2) 解体灭弧室,操作连杆变形或异常; (3) 解体灭弧室,绝缘拉杆变形或异常; 故障处理 (1) 更换弧触头; (2) 更换损坏的操作连杆,检查触头及灭弧室其它部件有无机械损伤,如已损伤进行更换。 本体原因机构特性发生变化 故障原因 (1) 解体灭弧室,检查动静触头插入情况; (2) 解体灭弧室,操作连杆变形或异常; (3) 解体灭弧室,绝缘拉杆变形或异常。 故障处理 (1) 更换调整动静触头插入位置; (2) 更换损坏的操作连杆、绝缘拉杆; (3) 检查触头及灭弧室其它部件有无机械损伤,如已损伤进行更换。

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