低温甲醇洗原始开车及试生产运行总结.docx

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·18。 ·18。 第十五届全国气体净化技术交流会暨2014年煤化工脱硫、脱碳技术研讨会论文集 低温甲醇洗原始开车及试生产运行总结 娄伦武,赵宗尧,卓知杰 (贵州金赤化工有限责任公司,贵州桐梓563200) 摘要:低温甲醇洗用来脱除变换气中cO:、H:s、H:O等杂质,文章对低温甲醇洗工段原始开车及试 生产过程中出现的问题进行分析,针对出现问题进行整改和优化操作,达到了预期效果,为装置的安全、 稳定、长周期运行提供了保障。 关键词:低温甲醇洗开车试生产总结 工业上常用的脱除c0:、H:S、cOs的方法是溶 27∥h左右,出口阀(HV一07)开度由开车初期的 液吸收法,可分为物理吸收法和化学吸收法。物理 65%左右下降至25%左右。如果强行开大出口阀, 吸收法是利用CO:、H:S、c0S等能溶解于水或某些 泵出口管道振动非常剧烈,进出口压力表波动非常 有机溶剂的特性而采用的如水洗法、碳酸丙烯脂法 大。随着出口阀开度减小,通过贫甲醇过滤器的贫 (FLuOR法)、低温甲醇洗法(RECrIISOL法)、聚乙 甲醇量大幅减少,大量的贫甲醇得不到过滤,直接 二醇二甲醚法(sELExOL法)、N一2甲基吡咯烷酮 由热再生塔冷区进入甲醇中间贮罐,造成贫甲醇泵 法(PUmSOL法)等;化学吸收法是利用CO:、H,S、 入口过滤器清洗频率增加。 COS为酸性气体的特性,采用碳酸钾、有机胺和氨 通过查阅热再生塔设备图并结合甲醇/水分离 水等碱性溶液来吸收,如热钾碱法、有机胺法等。 塔进料泵运行过程中出现的现象,初步判断甲醇/ 其中低温甲醇洗法在以煤为原料的大型合成氨、合 水分离塔进料泵打量不足的原因是冷区和热区连 成甲醇、制氢等工业装置中得到广泛应用,可以同 通管堵塞,冷区甲醇去热区受阻。装置停车检修 时脱除原料气中的H2s、cOS、RsH、c0:、HcN、NH3、 时,对热再生塔进行了彻底检查,发现热再生塔进 NO以及石蜡烃、芳香烃、粗汽油等组分,且可同时 料口处的规整填料已经全部被冲掉,塔釜和连通管 脱水使气体彻底干燥。 内有大量规整填料残片。 1低温甲醇洗装置简介 为防止类似事件的再次发生,装置停车检修期 贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期 间,用间隙为5mm的碳钢栅将塔釜出口罩住,防止 工程(简称金赤化工)30 kL/a合成氨装置于2007年 塔内部件冲掉后进入连通管或者泵入口;更换热再 8月28日开工建设,2011年12月26日气化炉化工 生塔进料口处的规整填料并用扁钢加固;在冷区和 投料,2012年1月8日生产出合格的液氨。装置采 热区连通管上加装一对法兰,连通管堵塞后,便于 用GE水煤浆气化技术,是世界上首套以无烟煤为 清理。 原料的水煤浆气化装置,气体净化采用大连理工大 2.2 C0,产品气中硫含量超标 学低温甲醇洗/液氮洗技术,氨合成采用卡萨利氨 低温甲醇洗工序的另一任务是为尿素装置提 合成技术。低温甲醇洗装置处理来自变换工段温 供合格的CO:产品气。根据尿素装置的要求,CO: 度40℃、压力5.4 MPa、流量155 246 Nm3/h的变换 产品气中总s体积分数≤5×10~。装置运行一段时 气,制取合格的净化气(cO:体积分数20×10一,总 间后,CO:产品气中的总硫含量出现超标情况,总硫 S体积分数0.5×10。6)送往液氮洗工段进一步处 含量最高达到lO×10一,严重影响了尿素的正常 理,C0:产品气(CO:体积分数≥98.5%,总S体积 生产。 分数≤5×10面)送往尿素装置作为原料,H:s酸性气 CO:产品气的总硫含量主要通过无硫甲醇的洗 体送往克劳斯硫回收装置,尾气经洗涤后达标放空。 涤来控制,无硫甲醇的设计流量为69∥h,设计温度 2原始开车及试生产中出现的问题 为一53.79℃。总硫超标时无硫甲醇流量为74 L/h, 2.1 甲醇/水分离塔进料泵打不起量 温度为一55.2℃,中央化验室对无硫甲醇取样分析 低温甲醇洗工段运行3个月后,甲醇/水分离塔 结果为总s体积分数≤0.1×10一,表明无硫甲醇并 进料泵出口流量由开车初期的96 L/h左右下降至 没有受到污染。通过降低吸收塔初洗段的温度,增 第十五届全国气体净化技术交流会暨2014年煤化工脱硫、脱碳技术研讨会论文集 第十五届全国气体净化技术交流会暨2014年煤化工脱硫、脱碳技术研讨会论文集 。19· 加吸收塔下塔洗涤甲醇的量,将C0:产品塔洗涤元 关闭后,c0:产品气中的硫含量稳定在2×101左右, 硫甲醇提高到83∥h,总硫仍然只能维持在6×10“ 洗涤无硫甲醇降到78 t/h左右。 左右。进一步将洗涤无硫甲醇提高到102 L/h,C0: 2.3低温甲醇洗系统进氨 产品气的总硫得到了

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