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《压缩机及泵检修》课程单元教学设计
项目一 2F6.3型压缩机检修
任务1.3 2F6.3型压缩机排气压力过低的检修(1)
教案头
本次课标题:2F6.3型压缩机排气压力过低的检修(活塞连杆组件的修理与装配)
授课班级
化工装备1421
上课时间
16-9-9
上课地点
7306
教学目标
能力目标
知识目标
素质目标
1. 能正确分析排气压力过低的原因 。
2. 能进行气缸直径的检查 。
3. 能进行曲轴颈的检查 。
1. 掌握2F6.3型压缩机排气压力过低的原因。
2. 掌握2F6.3型压缩机活典轴颈的检修。
1.培养学生理论联系实际的能力。
2.培养学生细心观察事物、独立思考、分析解决问题的学习能力。
能力训练任务及案例
训练任务:
1、综合分析2F6.3压缩机排气压力过低(或排气量不足)的原因
(1)进气量不足
进气道不畅通(进气阀开启高度不够、进气阀关闭不严、进气过滤装置堵塞等)、气阀盖关闭不严(排气外泄)、活塞环组件密封不严、活塞销间隙及连杆大头间隙过大。
气阀关闭不严:密封面接触不良、阀片与阀座间有异物、气阀结炭过多、进气温度过高等。
气阀盖关闭不严:密封垫损坏、缸盖螺栓不紧。
阀座的铰削、挤压、研磨。
进排气门密封性的检查:压力、油渗透、涂色法。
(2)活塞环组件密封不严
气缸磨损:导致活塞环弹力减小、开口间隙、环内圈侧间隙窜气间隙增大。
气缸内径的测量:选择适当长度的固定量杆擦净、装入并紧固;调节至大于缸套直径0.5~1mm;用外径千分尺调至被测公称直径,百分表对0后放入气缸测量。
活塞环及活塞环槽磨损:开口间隙、侧间隙增大,窜气量增大。
气缸磨损:导致开口间隙、环内圈侧间隙窜气间隙增大。
2、曲轴颈的检查
曲轴颈、连杆轴颈的检查(圆度、圆柱度),大、小头中心线平行度在100mm长度上不超过0.02mm。主轴颈、连杆轴颈的圆度、圆柱度符合规定要求(如0.02、0.03)。
②轴颈磨损的修理。
当轴颈的圆柱度较大时,则在车床车削或磨床上磨光。对于磨损较严重的轴颈,须经镀铬或喷钢后,再根据具体情况进行加工,以消除轴颈的圆度和圆柱度,并恢复到原来尺寸。
在车削或光磨轴颈时,必须严格保证圆角半径,使之与轴的直径相适应。
= 3 \* GB3 ③轴颈裂纹的修理。
如果轴颈上有轻微的轴向裂纹,可在裂纹处进行研磨,若能消除则可继续使用。轴颈上的周向裂纹,一般不加修理,应更换新的曲轴。
= 4 \* GB3 ④轴颈擦伤和刮痕的修理。若轴颈上出现深达0.1mm的擦伤或刮痕,用研磨的方法不能消除时,则必须进行车削和光磨。
= 5 \* GB3 ⑤轴颈变形的校正。当弯曲或扭转变形不大时,可用车削和光磨方法消除。
⑥键槽磨损的修理。曲轴键槽磨损宽度不大于5%时,可用机械加工方法来扩大键槽宽度,但不得大于原来宽度的15%。
若键槽磨损宽度大于5%时,须先焊补,然后用机械加工方法修复到原来尺寸,或采用换向法修理。
重点难点及解决方案
1.排气压力过低的原因 。
2.曲轴颈的检查 。
3.进、排气门密封性的检查。
4.气缸直径的检查 。
难 点:曲轴颈、气缸直径的检查。
解决方案:通过实物、图片讲解、演示操作。
工具
教具
工具:PPT等
教具:图片、照片、视频资料等
学院教学资源网络平台:3:8080/zy04/resource.jspx?cids=21
参考资料
张麦秋主编.《化工机械安装修理》.北京:化学工业出版社,2012
靳兆文主编.《压缩机运行与维修实用技术》.北京:化学工业出版社,2014
靳兆文主编.化工检《修钳工实操技能》.北京:化学工业出版社,2010
黄志远,杨存吉主编.《检修钳工》.北京:化学工业出版社,2004
匡照忠主编.《化工机器与维修》.北京:化学工业出版社,2008
郑端阳主编.《化工机械检修实训指导》.北京:化学工业出版社,2008
化工检修钳工职业标准(2012年)/p-644582349337.html
全国 “化工检修钳工”竞赛理论题库:
/view/651d7f160b4e767f5acfce54.html
教学设计
序号
步骤
教学内容
教师活动
教学方法
学生活动
时间支配
(90分钟)
1
内容引入
1. 排气压力过低的原因有哪些?
2. 如何检查、修理?
提问
听
讲解
提问
讲授
汇报
听
记录
10分钟
2
任务布置
1.布置任务
2.告知能力目标与知识目标
讲解
讲授
听
记录
5分钟
3
教学内容讲解
1.排气压力过低的原因 。
2.曲轴颈的检查 。
3.进、排气门
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