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炉况失常简析
炉况失常简析
一 原料变化情况
7.20 干熄焦 30%--50%
7.23 南非 10%--恰那 10%
7.25 干熄焦 50%--60%
7.26 恰那 10%--6%
二 炉况趋势和失常经过
7 月中旬,高炉负荷在高位运行,产量高、煤量大,16 日以后,
理论燃烧燃烧基本维持在 2050 度左右。7.19 高炉操作燃料比有上升
趋势,且重力除尘含 C 量达 46.7% ,表明炉内未燃煤粉增多。20 日
以后,炉况稳定性变差,偶有崩滑料现象,上部炉体温度升高,炉腹(2607)
温度下降。针对炉况,19 日退负荷 0.2, 7.20 开始控制风量上限
(2150—2100),7.22 再退负荷 0.21(4.9—4.7),并对料制进行调整。7.23
白班开始使用恰那矿,当日白班渣铁处理差,炉内压力高,调控不及时,
后出管道,透指上升到 24 以上,连续崩料三次,后减风至 1800,减氧至
4000,至大夜班中后期才好转恢复。7.24、 7.25 二日恰那水份变化大,
粉未难筛除,对气流产生较大影响,上部虽作调整但难于适应。7.25
将干熄焦调至 60%, 7.26 日为减弱恰那影响,降恰那至 6%. 。7.27 高
炉气流中心开始增强,7.27 视情改料制压中心。当日白班燃料比突然
降低较多, 炉温高 , 高炉压力波动大 , 料速变化大。控风操作
(2100—2000). 小夜班 20:27 恢复风量至 2100,22:00 后压力大幅下降,
透指升至 24 以上,于 23:12 减风至 2000 。7.28 大夜班透指略有下降
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炉况失常简析
(23.5), 料速快,料尺走行有滑尺现象,.于 0:58 加风至 2100, 1:20 崩料
(3.7,2.3,1.7)1:25 减风至 2050,2:43 崩料(1.9,2.5,2.6),2:48 减风至 1850,
之后气流紊乱,顶温散开,探尺差拉大,走行不畅.气流失常.炉温剧烈下
跌.部分风口糊死,后虽大幅减风,停氧,加焦炭仍不能扭转气流失常,至
白班炉凉形成。
三 原因分析
1,当班操作过于乐观,思想麻痹,对炉况状态、透指异常没有深入分
析,引起充分重视,控制不及时。
2 ,7.16 以后因风温低,煤量大,操作理论燃烧持续较低,未燃煤粉增多,
导致炉缸工作变差及炉腹炉型发生变化,对炉况产生不良影响。
3,20 日以后品种质量变化大,对气流分布和炉况产生较大影响,高炉
在退守调整上未能到位,高炉中心出现过吹。
四 经验总结和预防措施
1,关注原燃料质量,结构,配比变化,特别是对生矿质量、品种、
配比的变化以及焦碳品种质量变化后的操作应对,有效控制好气流。
3,以炉况稳定顺行为中心,炉况出现波动时,及时退守,严禁硬撑;
密切关注透指变化,发现透指异常(17透指22 )要果断减风
100—200m3/min ,控制透指在合适范围,同时视情退0.3—0.5 的负荷,
如透指仍不能回归,则要大幅减风,补加足量焦炭,防止炉况失常。
3,操作中加强对炉体温度特别是炉腹 2607 、2608 二层的关注,发现
异常,结合透指、顶温、风压、料尺等参数综合判断、及时调整,确
保炉况稳定,杜绝失常。
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炉况失常简析
4, 在目前 3#高炉冶炼条件下,要摸索和控制好合适的煤比,保持下
部送风参数的合理,以确保高炉长周期、高水平稳定顺行。
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