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- 2021-02-22 发布于天津
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污水处理过程中废气的净化、
1污水处理厂概述
污水处理厂在污水的输送和处理过程中,以及污泥的处理过程中 均有污染气体产生。石化污水处理厂散发的污染气体有硫化氢、有机 硫化物、氨和挥发性有机物(VOC)等,按污染物浓度高低,可以将 污水厂污染气体划分为以隔油池、调节池、浮选池、污油罐废气为代 表的高浓度污染气体和以曝气池废气为代表的低浓度污染气体。
2某厂污水处理厂采用工艺
2.1实验装置简介
本装置设计规模为60000m3/h,主要是对化工污水处理装置A/0 池A段、高位井、事故缓冲池、均质调节池、水解池等处挥发的废气 进行收集、治理的装置,采用生物氧化处理技术对化工污水处理装置 部分构筑物挥发废气收集处理,处理后气体经30m排气筒高空排放, 满足恶臭污染物排放标准GB14554-1993二级标准。
2.2工艺原理及工艺流程
生物氧化除臭法是利用微生物的生物化学作用,使污染物分解、 转化为无害或低害的物质O微生物利用有机物作为其生长繁殖所需的 基质,通过不同的转化途径将大分子或结构复杂的有机物经异化作用 最终氧化分解为简单的水、二氧化碳等无机物,同时利用异化作用过 程中产生的能量进行同化作用,使自身得到增长繁殖,为进一步发挥 其对有机物的处理能力创造有利的条件。装置主体包含预处理、生物 滴滤及生物氧化三个单元,辅助系统包括循环喷淋系统、生物加湿系 统等。
2.3恶臭装置试运行阶段原始数据分析
废气净化处理装置中试运行以来(驯化前、后),各单元检测到 的臭气浓度以及去除率分别进行了统计分析看出:恶臭处理装置处理 的污染气体主要来自均质池,这是由于均质池属于预处理单元,无生 物化学反应,并且有吹脱的现象;而水解池和A池均有生物化学反应, 可以自行处理掉一部分的污染气体,所以污染气体浓度较均质池低。 统计可以发现,从20XX.6.21日正式加药驯化后,污染气体V0C、H2S、 NH3的平均去除率分别达到了 48.14%、87.53%、80.14%,这说明恶 臭装置在试运行阶段己经可以去除污染气体中的部分VOC和绝大部 分H2S、NH3,其中H2S从7月2日起连续多日保持100%的去除率, NH3也从7月28日起连续多日保持200%的去除率。装置运行良好, 有效地减少了污染气体的浓度,维护了良好的生态环境,改善了员工 的工作环境,保护了员工的身体健康。
3装置运行中发现的问题及一些建议
3.2二次水作为装置补水,可能造成装置内填料层堵塞
根据微生物代谢相关文献,可以得出由于装置补水全部为二次水, 二次水内存在微生物,当遇到适宜环境,如:温度、氧含量、适宜的 污染物浓度,会造成微生物的繁殖代谢,形成类似活性污泥的物质, 这些代谢物会堵塞除雾器的网眼状过气通道,导致废气不能进入后续 装置。同时还发现预处理单元的填料层陶瓷环间隙处有大量代谢物, 同样会占用过气通道,导致废气不能进入后续装置,而装置进口的风 量也有明显的变化,从装置试运行初期的27000m3/h,到7月22日 的17000m3/h(风机变频均为30Hz)o而导致产生胶泥类物质的原因, 还需要进一步验证。建议:更换废气处理装置补水水源为新鲜水(目 前此项工作正在进行),对比装置进口风量,在风量稳定后,打开装 置人孔,对比填料层(陶瓷环)间隙是否依然存在胶泥类物质。
3.2水解池池体封闭后,日常清理及工艺检查存在安全隐患
3.2.1日常检测发现硫化氢浓度偏高建议:进入水解池内进行工 艺检测及清理工作时,要严格管理,利用便携式分析仪器测定池内硫 化氢气体浓度后,佩戴空气呼吸器进入,并进行全程监护。同时,制 定相关进入水解池内管理规定,并由车间安全员及工艺员组织学习灌 输,从思想上建立较强自我保护意识。
322温度低时,封闭结构内湿度大,污染物浓度高建议:目测 池内水汽量大小,调节各池集气管线阀门,适量增开风机变频。
3.3各池风量不能够做到均匀配比
在日常调节集气管线阀门对各池进行风量配比时,只是凭肉眼判 断池内光线是否通透,打开窗户,能否感受到负压将外界空气吸入, 调节手段不够直观、标准不统一,极有可能造成个别封闭池体负压过 大、膜结构损坏或负压过小、池内挥发气体不能有效抽除的情况。建 议:在每个封闭池体表面安装负压表,通过负压表读数调节各集气管 线阀门,达到风量均匀配比的目的。
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