莱钢银前1#80t转炉自动控制系统的设计.docVIP

莱钢银前1#80t转炉自动控制系统的设计.doc

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莱钢银前1#80t转炉自动控制系统的设计 导语:?采用SIEMENS公司的WinCC/S7-400开放式控制系统完成了莱钢银山前区1#80吨转炉生产线的转炉本体、汽化冷却、散状料上料、铁合金上料、循环水泵站、干法除尘。 [b]1 引言 [/b] 莱钢银山前区1#80吨转炉自动化控制系统包括转炉本体、汽化冷却、散状料上料、铁合金上料、循环水泵站、干法除尘、煤气回收总共七个子系统。每套子系统用一套SIMATIC S7-400系列PLC进行控制,PLC与PLC、PLC与HMI之间采用工业以太网通讯,PLC与现场分布式I/O、变频器之间采用PROFIBUS-DP总线进行通讯和控制。二级系统完成对转炉系统的管理任务,及时下达炼钢的计划和命令。 2 系统组成 2. 1 转炉控制概述 莱钢银山前区1#80吨转炉生产线设计能力为80万吨/年,其自动化控制水平的高低直接影响产品的质量。实现转炉的智能自动控制,对降低能耗,提高产品合格率,减轻工人的劳动强度具有重要作用。 炼钢生产线主要控制散状料、铁合金的称量和添加,转炉炉体的倾动、氧枪的升降、炼钢介质的应用,循环水的循环、冷却、净化,及炼钢烟气的吸收、冷却、除尘、加压储存。 散状料从地下受料仓到高位料仓称散状料上料系统;从高位料仓到汇总斗进入转炉,称散状料加料系统。每座转炉散状料加料系统共有10个高位料仓,每个贮料仓下配有一个振动给料机,该系统还有三个称量斗,两个汇总斗(带称量)。散状料重量由称量斗称量,散状料需要量可由计算机根据炼钢原料条件给出或人工设定。 当转炉氧枪下降、吹氧开始时,散状料加入第一批料信号,并进行第二坯料的称量;当吹氧量达到预设定氧量的(30-40%)时,作为第二批散状料的加入信号。按自动按钮,自动成批地加入各种散状原料。 铁合金上料共设高位料仓20个、称量斗6个。铁合金料经过烘烤后,根据设定值进行称量,铁合金料称量后根据生产情况加入转炉。 转炉本体主要通过炉体的倾动实现转炉的兑铁水、加废钢、出钢、出渣,氧枪升降、氧枪横移实现转炉吹氧炼钢、吹氮溅渣护炉,根据转炉倾动角度实现转炉倾动快速、慢速、正反转。实现转炉倾动的转矩自平衡功能、炼钢介质安全参数故障时的氧枪自动飞枪功能。 余热锅炉汽化冷却系统主要控制蓄热器补水阀、低压强制循环泵、中压强制循环泵、除氧水箱紧急放水阀、加药泵、溶液搅拌器等设备。实现转炉炼钢水介质的循环、冷却、净化功能。 循环水实现整个转炉区域、连铸区域的循环水供应。 干法除尘控制主要根据转炉冶炼情况,调节风机的转速,调节转炉烟尘的吸入量,调节水阀控制蒸发冷却器的温度,控制静电除尘器静电除尘,控制粗灰输送系统、细灰输送系统,煤气冷却器冷却回收后的煤气;通过控制煤气加压机连锁运行,控制加压机前后调节阀,实现煤气的加压储存,满足煤气吸收和供气的生产要求。 2.2 系统组成: 系统硬件配置采用SIEMENS公司的WinCC/S7-400控制系统。该控制系统是建立在S7-400控制器、Pentium Ⅳ工控机平台之上的开放式系统;S7-400是模块化大型PLC系统,采用标准的以太网通讯。DELL工控机采用主频为2.5GHz的pentiumⅣCPU,512MB SDRAM 内存,80GB UltraSCSI 接口硬盘。 S7-400控制器和工控机采用以太网通讯,通讯速率为100Mbps,使用多模光纤连接。 转炉本体、汽化冷却、散状料上料、铁合金上料、循环水泵站、干法除尘、煤气回收七个站(每个站包括电源模块、1个CPU、1个CP443通讯接口模块和数量不等的模拟量输入、模拟量输出、开关量输入、开关量输出模块)采用工业以太环网通讯,客户机和冗余服务器结构,共有两台服务器,11台客户机,8台变频器,变频器与控制器采用PROFIBUS-DP通讯。(如图1) [b]3 自动控制系统控制方式和控制难点: [/b] 3.1 工程师站 基于SIMATIC STEP7编程软件的工程师站,完成7个PLC站系统的硬件组态、地址和站址的分配以及用户程序的设计开发和调试工作。程序设计采用模块化、结构化编程,应用OB、FC、FB块和相关数据块DB组成整个控制系统,并且在软件设计中采用了抗干扰措施。 3.2 操作员站 操作员站作为整个系统的人机界面,采用通用工业PC,配置SIMATIC WinCC画面组态监控软件,通过以太网实现对现场设备的过程监控。WinCC能实现过程数据动态显示、参数设定、操作控

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