电厂机危急遮断滑阀事件分析报告.docxVIP

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  • 2021-04-09 发布于湖南
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集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-DQS58-MG198) 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-DQS58-MG198) 电厂机危急遮断滑阀事件分析报告 电厂#11机危急遮断滑阀事件分析报告 1、事件经过 (1)3月1日8:14时,#10机并网,切完重油后带负荷75MW。9:01时,#11机进行冲转,过临界转速1786rpm,瓦振46/89/11/9,当汽机转速升至1952rpm时发ASP油压低,OPC油压低,ETS已跳闸,瓦振46/63/14/11。 (2)查#11机主汽门已关闭,查AST电磁阀电源均正常投入,挂闸打闸试验两次,执行试验均正常动作,就地AST/OPC/ASP油压分别为13.5/14/7.0(附加保安油压就地一直显示为0)。 (3)9:12时,第二次挂闸冲转,过临界转速1772rpm,瓦振45/89/7/12,转速升至1950rpm时发ASP油压低,OPC油压低,ETS已跳闸,瓦振47/61/12/10。 (4)9:42时,按检修要求,远方挂闸后就地按住挂闸按钮不放进行升速,各油压正常,转速升至满速后松开挂闸按钮,发ASP油压低,OPC油压低,ETS已跳闸。 (5)10:15时,检修要求做挂闸试验,起启动油泵后发现保安油压为2.3MPa,而调速系统油压为0MPa,附加保安油压为0。DCS远方挂闸成功,就地AST/OPC/ASP油压分别为13.5/14/7.2,启动油泵出口压力为DCS/LOC:2.045/1.4MPa。检修决定开前箱彻底检查。 (6)10:40时,#10机切轻油停机。11:04时,#10机解列;11:20时,#11机投入盘车。 (7)12:25时,检修开始办理工作票进行检查处理: ①把滑油母管油压调低到0.48MPa,维持顶轴油系统运行和盘车运行的前提下,揭开前箱盖检查。 ②发现附加保安油压力测点取样管前箱壁位置的接头断裂。 ③发现#2危急遮断滑阀顶部的限位板连接螺杆断裂,进一步检查发现#2撞击子芯杆卡簧断开,芯杆失去限位而往上顶起,导致限位板连杆断裂,并使得撞击子间隙过小。目前判断这是喷油试验动作转速偏低的主要原因,也是冲转过程机组容易遮断的主要原因。 ④更换卡簧复装,调整撞击子间隙到1mm。 ⑤更换断裂的压力测点接头。 (8)经上述处理后,备用状态下机组挂/打闸试验动作和参数正常,喷油试验正常。启动过程重新做喷油试验,动作正常,#1动作值2822rpm,缩回2806rpm;#2动作值2880rpm,缩回2864rpm。 (9)3月2日0:57时,#11机并网运行。 2、原因分析 (1)附加保安油压测点取样管在前箱壁处的接头断裂,导致表计读数为0,同时导致附加保安油压偏低,是系统抗干扰能力差的原因之一,但不是主要原因。 (2)保安油压力测点取样管接头渗漏,但未断裂,不是故障主要原因。 (3)发现#2危急遮断滑阀顶部的限位板连接螺杆断裂,进一步检查发现#2遮断滑阀芯杆卡簧断开,芯杆失去限位而往上顶起,导致限位板连接螺杆断裂,并使得撞击子间隙过小。这是喷油试验动作转速偏低的主要原因,也是冲转过程机组容易遮断的主要原因。 (4)断裂的卡簧目前没有找到,已随滑油带入油箱。卡簧断裂的原因目前判断可能是质量问题,在大修期间曾拆卸清理过,未发现明显问题,可能在装配过程中受到损伤,造成投运后一个月就发生故障。 (5)辅助滑油泵油压不稳定原因在于出口溢流阀失稳。 3、防范措施 (1)对前箱内各压力测点取样管必须固定和绑扎,避免机组运行振动引起断裂或松脱。 (2)目前遮断滑阀卡簧无库存,且属于哈汽的非标准件,当天临时外出加工,耽误许多宝贵时间,因此要求检修部可根据电厂的实际情况,对于影响到机组安全运行的备件,要及时订购;需要订做的备件,根据订做工期合理安排,以便于机组缺陷处理时,备品备件随用随到。 (3)由于辅助泵出口溢流阀工作略欠稳定,检修部应定购辅助泵出口溢流阀,做好备用,在机组小修时进行更换。 (4)机组运行过程中或相关试验时如发现部分参数偏离正常值,但不影响安全运行,也应及时停机进行检查,找出引起偏离的原因,避免存在的问题进一步发展,导致机组被迫停运。

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