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水泵解体:
1在拆卸过程中,必须打上相对位置记号,
并做好各种拆前记录。
2拆卸水泵周围的润滑管路系统。
3拆掉联轴器螺栓,在联轴器及螺栓上做好
标记,放到指定位置;吊走电机及电机座。;4拆掉泵侧联轴器,先用内六方扳手拧掉调整螺母
定位紧固螺栓,然后拧松调整螺母,借助天车将
泵侧联轴器拆下并吊至指定地点。
5拆卸填料压盖、填料函体;排气阀。
6用3T倒链将转子吊起、测泵总窜(15~16mm)。
7拆卸泵盖螺丝,用顶丝将泵盖顶起,吊走泵盖放
至指定地点(泵盖下连有泵盖上段和泵盖下段)。;8吊起互轴套B,将整个可抽出芯体吊起,
用工字钢支在护套管A处,拆卸护套管B,
吊出护套管B。
;9断开上下主轴联轴器螺栓,用天车将传
动轴和上连轴器一同吊起至指定地点。;10拆卸下主轴联轴器和轴承支架B。
;11吊出泵轴及转子部件放至电机座内。
12拆卸护套管A及中间支架??吊至指定地点。
13拆卸叶轮室螺栓,拆下叶轮室,并吊至指定地点。;14拆卸叶轮护套,用专用工具把叶轮与泵轴分离。
15拆卸封水室螺栓,拆下封水室,轴承支架A。;检修质量标准:;泵的组装;5.把整个抽芯部件垂直吊起,抽去支承用工字钢,慢慢放下至外筒体内,
使叶轮室的锥面与外接管密封环的下锥面对齐。
6.测量总窜、判断转子是否已落在极下位置;
7.卸下泵联轴器与轴端调整螺母之间的连接螺栓;旋转泵端调整螺母直至
上端面与电机联轴器法兰面帖紧;向下旋转轴端调整螺母2周,此时轴
端调整螺母已下降了6mm,若泵联轴器与轴端调整螺栓孔位置不合,
则应继续向下旋轴端调整螺母,直至两螺栓孔重合为止。对角交替地逐
渐上紧联轴器、轴端调整螺母之间的连接螺栓,最后拧紧其对轮螺丝浆
泵提起。
8.试泵前开启冷却润滑水。
9.试运:震动≤0.03mm。
;#111循环泵震动消除;第一次震动超标解体检查发现导瓦有轻度烧毁、
下导轴承中部烧毁、叶轮轮毂发现裂纹。
措施:6块导瓦重新刮研、重新调整导瓦间隙0.10mm;
更换下导轴承、更换下轴承套;叶轮深挖补焊修复。
回装后震动仍然高达0.18~20mm!;第二次解体检查发现叶轮轴中部弯曲0.41mm;
泵底板水平东低0.77mm、外筒体倾斜测量结果下
沿向西偏斜8.5mm ;电机座、底板水平实测:东部偏低0.5~0.79mm因电机座下原来有垫故以泵底板水平0.7mm为依据震源----底板向东下方倾斜导致泵外筒体下部向西偏移,而可抽出芯体部分的叶轮室斜面坐在外筒体下部密封斜面内,故导致可抽出芯体及内部的转子倾斜引起震动。;电机座、底板水平实测:东部偏低0.5~0.79mm因电机座下原来有垫故以泵底板水平0.7mm为依据震源----底板向东下方倾斜导致泵外筒体下部向西偏移,而可抽出芯体部分的叶轮室斜面坐在外筒体下部密封斜面内,故导致可抽出芯体及内部的转子倾斜引起震动。;电机座、底板水平实测:东部偏低0.5~0.79mm因电机座下原来有垫故以泵底板水平0.7mm为依据震源----底板向东下方倾斜导致泵外筒体下部向西偏移,而可抽出芯体部分的叶轮室斜面坐在外筒体下部密封斜面内,故导致可抽出芯体及内部的转子倾斜引起震动。;;措施:出口弯管割开、泵底板东部 下方加2mm垫调整台板水平;措施:泵底板东部下方加2mm垫调整台板水平由于出口管焊接时收缩,使下部筒体向东移动2mm底板水平东高0.30mm/m>0.04mm/m再次在西侧底板下加垫0.75mm紧固后下筒体向西偏移1.4mm ;泵轴弯曲实测:叶轮轴最大弯曲0.41mm、传动轴最大弯曲0.045mm震源---叶轮轴弯曲0.41mm>0.03mm,导致泵震动加剧。;外委矫直后测量;第N次解体查找原因
主要检查推力瓦磨损情况、电机轴头水平与空气间隙;最后一次解体更换叶轮轴、叶轮做动平衡;泵筒体刚度不够---加槽钢水平支撑 ;多提宝贵意见
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