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目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 一、工艺类 2
1、空分冷箱系统停车 2
2、甲醇合成高压分离器高液位联锁跳车 4
3、A锅炉跳车 5
二、设备类 7
1、空分装置C01.P3泵事故 7
2、公用工程分厂1#循环水泵轴承烧坏事故 8
3、原料分厂双螺旋加湿器侧翻引发炔化系统停车事故 9
三、电气类 11
1、循环水泵88P001D电机事故 11
2、循环水泵88P002A电机接线盒内接地故障 12
3、总降站1#主变跳闸,10KV I段母线失压 14
四、仪表类 16
1、仪表气源管道带水导致空分跳车、A炉停车 16
五、综合类 17
1、原料分厂程东奇车辆伤害事故 17
2、动力厂“2.23”中毒窒息事故 18
一、工艺类
1、空分冷箱系统停车
(1)概述
空气通过空气过滤器(F01)除去尘埃和其他机械杂质后,进入空压机(C01)压缩至0.5MPa(G)。此空气进入双级空冷塔 (E07),先用常温水加以冷却清洗,再经过低温水进一步冷却后送纯化器。大量有害元素像SO2,SO3,NH3可以被去除。该低温水是通过循环水在氮水塔(E60)冷却以后再经过冷冻机组(X60)后进行使用的。
从空冷塔(E07)出来的空气通过由充填氧化铝和分子筛的纯化器(R01)或(R02)所组成的一个吸附水、二氧化碳和碳氢化合物的吸附系统。两台纯化器交替运行:当一台在运行的时候,另一台被来自冷箱的污氮再生。
在吸附剂加热再生阶段:常规再生时,污氮气经过蒸汽加热器(E08)加热至约150℃后送到纯化器;必要时可用特殊再生加热器(E09)加热至290℃进行特殊再生。
(2)事故经过
2018年5月22日02点25分子筛R01出口二氧化碳分析AI1239 2分钟内突然上升为坏值,分子筛出口二氧化碳超标,引起膨胀机入口滤网堵塞,膨胀机流量下降,导致增压机出口压力上升,增压机导叶自动关小,调整增压机出口压力,增压机出口压力无明显变化,02点30分增压机导叶关小至16%,增压机入口流量下降,引起空压机出口压力升高,空压机出口放空阀打开,空压机导叶因为进塔流量低于设定值,导叶开度逐渐开大至100%,02点45分,主控将C01、C05导叶打为手动调节,关C01导叶,开C05导叶,人为干预进行调节,机组运行趋于稳定,但由于进塔空气量减少,引起膨胀机入口温度低联锁,冷箱停车,机组卸载。
(3)原因分析
①膨胀机的导叶动作(往下关),另一个是高压节流阀动作(往下关),导致增压机出口压力升高,停车检查这两个阀门的工作情况。
②分子筛后空气二氧化碳超标,导致膨胀机的入口滤网二氧化碳微堵,引起增压机出口压力升高,增压机入口导叶关小,流量随之下降,膨胀机增压端的流量减少,转速下降,然后膨胀端流量减少,压缩空气退至增压机出口,维持出口压力不变。
③分子筛部分失效或床层不均匀导致气流不均衡,造成局部空气中CO2吸附不完全。
④增压机入口导叶关小,增压机入口流量降低,空气退至空压机出口,导致空压机出口压力上升,超过设定值(0.53Mpa)后,空压机防喘振阀门打开,又导致空气流量减小,空压机入口导叶开大,最终空压机导叶开至100%。
⑤进塔空气量减少,热量减少引起ET01进口温度低低(-125℃)跳车,冷箱停车,机组卸载。
⑥空分纯化系统内氧化铝和分子筛已使用5年左右(一般要求5-8),吸附效率下降。
⑦分子筛再生不彻底。分子筛加热阀门KV1240现场开度不足,分子筛加温气量不能达到设定值53000Nm3/h,加温气量只有50000m3/h左右,冷吹峰值为50℃左右(设计值60℃)。
(4)解决及防范措施
①将增压机、空压机导叶变化过大增加报警值,提前对主控操作人员提醒,尽快发现问题,及时处理。
②增压机导叶开度过小时,观察膨胀机流量,及时将导叶控制打“手动”状态,开大导叶开度。
③空压机出现导叶、放空同时开大情况时,将导叶控制打“手动”状态,关小导叶开度,放空阀随导叶关小会自动关闭
④对系统进行降负荷处理,关小高压氧、高压氮外送量,防止膨胀机进口温度低联锁。
⑤停车期间打开R01/02对分子筛进行检查,包括颗粒破损及沉降情况,补充分子筛和氧化铝。
⑥停车后对分子筛进行特殊再生,对分子筛进行活化。
⑦每次开车前对膨胀机、低温泵进行局部加温。
⑧完善应急预案,组织班组操作人员学习。
2、甲醇合成高压分离器高液位联锁跳车
(1)概述
新鲜气从界区外进入合成回路。进入回路的新鲜气先与氢回收来的氢气混合再经过压缩,压力应略高于合成回路,并预热到甲醇合成塔(08R001)/硫保护器(08R002)入口温度。最后经过硫保护器(08R002),移除H2S和COS。
压缩后的
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