变压器客户服务中常见故障及经典案例.doc

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变压器客户服务中常见故障及经典案例 变压器客户服务中常见故障及经典案例 PAGE / NUMPAGES 变压器客户服务中常见故障及经典案例 客户服务中常有故障及事例 在长久的售后服务中,  服务部总结了一些常有的故障问题及经典事例,  经过剖析拟订了一些纠正及预防的 方法供基层职工们参照。 问题包含几个方面: 一. 死心方面 二. 器身方面 三. 侧出线方面 四. 附件(温控器、风机、外壳及其余附件等)方面 五. 运转后出现的问题 第一部分 死心方面易出现的质量问题 死心故障又包含:锈蚀、绝缘、高度等方面的问题 ( 1) 锈蚀问题 产生锈蚀的原由——多半为漏刷造成,其次为腐化性气体将死心表面漆膜破坏造成 产生的结果——因为锈蚀原由造成片间绝缘不停腐化破坏,使死心涡流消耗增添,死心发热,长久发 热破坏绝缘以致死心烧毁。 ( 2) 死心高度误差 产生死心高度误差的原由 ——垫脚垫块高度及底脚高度与图纸不符造成, 即领取底脚时没能依据图纸 要求尺寸领取。 事例:塘庄发电厂一台产品侧出线接口与开关柜母线上下产生误差, 侧出线距顶部型材绝缘距离不够。 经查实问题出此刻垫脚垫块高度及底脚高度与图纸不符, 造成死心整体增高, 进而改变了侧出线的整 体高度。 带来的影响 ——用户没法按计划正常送电查收, 会以为我企业产品存在大批质量问题, 此后不再与我 企业合作订购我企业产品,拘留此批产品对付款及质量保证金,使企业造成的损失没法估计。 剖析原由包含 ——资料领拿出库能否依据产品制号及图号发放资料、 领料员能否将领取资料用于此产 品制号的产品上、 外壳组发货前能否依据要求改换正确的底脚、 查验员发货前能否按图纸丈量侧出线 高度。 解决方法 ——库管员正确发料、 领料员严格按图纸及技术协议要求领取资料、 外壳组组装时检查各项 尺寸能否切合图纸要求、查验员严格把关要点检查图纸及技术协议要求的各项尺寸。 ( 3) 绝缘方面 1.底脚绝缘—— 底脚绝缘方面产生的问题主要为:底脚零落、地点偏离及绝缘破坏。 事例: 三河发电厂在丈量绝缘时发现死心对地绝缘电阻为零,属于实连。经派往服务人员检查发现两 台产品底脚绝缘均零落造成,因为服务人员非组装外壳专业人员,现场没法解决造成二次服务,增添 了外面质量损失成本。 剖析原由—— 可能是因为长途运输颠簸造成底脚螺栓松动, 产生零落现象。 其次为产品出厂前因为更 换底脚后螺栓没有上紧造成。因为产品带外壳可清除安装队撬动底脚造成螺栓松动的原由。 解决方法—— 产品发货前严格检查底脚连结螺栓紧固状况及绝缘与死心能否压紧, 地点有无偏离。 安 装底脚前用 502 胶将底脚绝缘与底脚粘接坚固, 报验前检查死心能否与底脚绝缘压实, 绝缘胶皮能否 挤压变形。 2.穿心绝缘—— 穿心绝缘方面产生的问题主要为:绝缘管损坏,造成穿心对地绝缘偏低或为零,使死心多点接地并产生短路环流,造成穿心发热,严重时将死心烧毁。 剖析原由——第一 因为死心制造时,产生的各样误差(尺寸误差、毛刺过大、插铁质量等)造成穿心孔偏斜,穿心绝缘管没法穿入,硬砸进穿心孔中,使穿心绝缘管损坏。其次为夹件孔距问题造成穿心 绝缘管没法从夹件开孔中穿出, 采纳先放绝缘后安装夹件的方法解决, 因为尺寸不适合造成穿心螺杆紧固后将绝缘管压碎,再经长途运输,使穿心螺杆与夹件实连,造成穿心对地绝缘偏低或为零。 事例—— 霍州煤电方山电厂一台 SCB9—— 2500KV A 变压器,在交接试验中发现穿心对地绝缘偏低,没法达到查收标准。服务人员现场检查发现绝缘管与夹件连结部分损坏,改换绝缘管时,螺杆没法拔 出,说明穿心孔硅钢片残差不齐,穿心孔偏斜,绝缘管没法在穿心孔挪动。外面察看夹件孔一正直常 一端开孔偏上,挡住绝缘管穿出。 解决方法—— 组装变压器时, 穿心绝缘管必定要在死心穿心孔能够自由挪动, 夹件开孔应与绝缘管有 必定的距离,不可以贴实,不然变压器起吊拉近必然破坏绝缘。如开孔尺寸切合图纸要求,应向技术人 员反应在图纸中更正,夹件开孔出作必需的办理。 3.死心绝缘—— 主要问题为死心对地绝缘电阻偏低或为零,即死心多点接地。 产生原由—— 死心受潮、地线搭接、丢磁、底脚绝缘零落及线圈掉入金属异物。 事例 1—— 大方电厂反应死心对地绝缘电阻偏低, 现场检查绝缘电阻为 0.5M Ω,说明非实连, 极有可 能为死心受潮造成,经过四只 500W 灯泡烘烤 24 小时,绝缘电阻升至 32 M Ω,切合查收标准问题解 决。 事例 2—— 南玻企业反应一台 2001 年生产的变压器死心对地绝缘电阻为零,因为每年检查均为出现 问题,剖析原由可能是异物搭接,检查底网与死心之间发现接地线弓起,使死心与夹件短接造成死心 对地绝缘电阻为零。 事例 3—— 大通电厂一台变压

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