东门浦雨水泵站管道修补方案.docxVIP

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温州市东门浦雨水泵站工程 溢流 管道 塌陷 修补 方案 温州市华宏市政园林工程建设有限公司 2010 年 4 月 6 日 1 温州市东门浦雨水泵站工程 溢流管道塌陷面修补方案 一、 工程概况: 自去年 8 月份发现管道塌陷、事故原因分析、上报事故处理方案 等一系列的问题直到 2009 年年底前进行了管背揭露和部分支撑,但因 资金未落实,被耽搁下来,2010 年 3 月 16 日项目部重新购置工字钢、 手动葫芦等材料,动用挖掘机、人工对塌陷部位进一步支护。人工用 葫芦对管前进行恢复提拉,其结果并不理想,现实是聚乙稀管道因变 形太厉害,在恢复中,因聚乙稀塑料气温低的条件下变得很脆,虽然 把塌陷大面提拉上来了,但想把它完全复原是不可能了。另在提拉中 发现管背产生纵向裂口,特别在管两侧 1/2 处变形厉害,几乎产生永 久变形,其结果令人失望。看来此方案只能推倒重新再提补充方案。 2010 年 3 月 23 日,指挥部、监理单位、设计院、市质监站、施 工单位共同下到塌陷区测量管道底标高及直径大小,初步结果为:(如 下图所示) 箱涵出水口 管道正常坡度顶线 转 2.01 2.14弯 2.05 2.08 1.75 1.98 井 2.05 1.95 管顶面 1.53 闸 1.44 门 口 水平面线 1 2 3 4 5 6 7 0.25 0.38 0.43 0.40 0.43 0.39 0.37 0.10 0.15 0.13 0.11 管底面 管节数 管道正常坡度底线 原变形管道实测断面图 从上述图示看出,管道在第三节到六节中部已产生变形,大致长度 14~ 2 16m 左右,并且与正常的坡度线有一凹陷区,尤其是底板的第 1 到第 节,其原因是大沉井下沉时底板产生塌空,再加上潮水的进出冲刷、渗漏,使底板浸泡流失土层而产生的不平整。 二、 方案的选择: 根据上述情况,要安全采取另一种方案进行补救,经各部门共同 研究及设计部门认可,决定采用 ?2000 玻璃钢夹砂管,管材质量其环钢度为:15000kn/m2,采用顶管的方法套入已破损变形的塑料管内。 三、 实施方案前的准备工作: 1. 在清理完已受损变形的 ?2200 聚乙稀管内底的碴、泥后,对箱涵 出水口进行封堵,其材料为砖墙砌筑,砂浆内添加氯化钙以增加 快速凝固的时间。封挡后在外墙设防冲板,用钢管支撑。 2. 继续清理转弯井一段第 6 节、第 7 节管背上的土方,一直到管背 露出为止。继续对大泵室发电机排烟孔支撑加固以防管一侧土方 塌落而影响排烟孔座下沉。 3. 在靠近转弯井的外壁把 ?2200 聚乙稀缠绕管用电锯割断开一段, 其割开长度为 6.00 米。其中 3.00 米作为顶管工作场,另 3.00 米 作为下管的空间,新的玻璃钢管管道采用每 2.00 米长一节,其 接口为承插式“F”型接口,内套防水密封圈。 4. 对通往泵室的闸门井以及转弯闸门井的淤泥进行清底,另通往箱 涵的已受损的聚乙稀管底进行冲洗。 5. 联合各部门继续进入东西向排水管段进行测量,观察该段塑管的 变形程度,再另作处理。 四、 方案实施: 3 1. 施工程序: a. 计算该段总长 42 米需要买 40 米的玻璃钢管,顶管工作场长度间距是 6 米,扣除工作场的长度,再按总长除以每节定 2 米。共需 20 节。 b. 工作场设备、人员进场准备下管顶进,施工顺序为从上游往下游 (箱涵口)方向推进,其施工工艺为: ①设备安装靠背及油泵油顶调试 下第一节管 最前面用 钢板加工一个 ?2000 炮弹头便于插入已变形的塑料管内。(见大样图) 此处留口,便于人进出。 接口 第一节最前面要求 是平接口管 箱涵方向 炮弹大样图 ②在顶进中每逢遇到阻力大、油泵压力超量时,应把外套管用电锯切 开,以利炮弹头及第一节管减小挤压力,另管内同时用千斤顶进行竖 向支撑。 ③施工中操作场和炮弹头两端工作人员设二个指挥员,可用对讲机通 话,便于协调工作。 ④对难度较大的第 1、2、3 节管道难于挤入时,可在管的内壁(指聚 乙稀管)摸上一圈黄油,以减小管内的摩擦力。 2. 接口处理: 顶管成功后,留下工作场最后一段,待设备拆出后既余 2 节管可用人 4 工直接套入,另 2 米则采用制作钢筋、装模浇混凝土的方法,现浇成 一个四方井,其中钢筋接头可以用风镐把闸门井的外墙砼破除,使闸 门钢筋与现浇钢筋焊接起来,顶板可现浇,现浇井砼的厚度及钢筋布 设间距,钢筋直径大小按设计要求去做,井的内径不得小于 2 米×2 米(见图示) 闸门 15 (转弯井 ) 玻璃钢管 24 钢筋砼 现浇井壁 接口平面图 3. 回填处理: 该南北向管道做好以后,经验收合格,允许回填了,即采用细砂对聚 乙稀管顶部进行冲水夯实,其厚度为管背部要求达到 50cm。最好能切 开管背部注入灰浆到管

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