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降低转炉耐材消耗技术探讨
摘要:结合攀钢转炉炼钢工艺操作情况,分析了转炉耐材消耗增加的主要原因,提出了降低攀钢转炉耐材消耗的具体措施。
关键词:转炉 耐材消耗 炉龄
0. 前言
炼钢转炉耐材消耗是衡量钢铁企业的一项重要技术经济指标,对降低生产成本,提高转炉利用率等有重要作用。2021 年以来,攀钢因冶炼高品质钢种的数量增加等原因,炼钢转炉耐材消耗较2021 年相比上升0.75kg/t·钢。通过对现场进行跟踪及取样分析,并与前几年耐材消耗情况进行对比,发现并分析了攀钢转炉耐材消耗增加的主要原因,并根据分析的原因提出了具体改进措施。
1. 2021 年转炉耐材消耗情况
影响转炉耐材总消耗的主要有转炉炉龄和补炉料。
2021 年与2021 年各炉座炉龄情况详见表1。
表1 2021 年与2021 年各炉座炉龄比较
炉 座
1#
2#
3#
6#
年平均
炉龄/炉
05年
8052
7580
8225
7952
06年
5853
8999、5657
8106
2464
6216
与2021 年相比,2021 年转炉平均炉龄有所降低,而对炼钢转炉炉龄影响较大的主要是1#转炉和6#转炉。
除炉龄降低外,2021 年1~9月耐材消耗增加的主要原因是喷补料和补炉料增加明显,吨钢喷补料用量较2021 年同期增加幅度达112.5%,吨钢补炉料增加45.75%。
2. 原因及分析
2021 年以来,攀钢转炉冶炼IF钢等高品质低碳钢产量增加较多,特别是1#、2#、3#转炉,为与板坯连铸匹配,冶炼钢种基本上全是碳含量<0.10%的低碳钢,同时为保证高品质钢低硫、低磷要求,一次拉碳命中率较低,导致转炉终渣中TFe含量较高,碱度偏高,不利于转炉溅渣,再加上炉体维护、砌筑、改造等多方面原因,2021 年转炉耐材消耗增加明显。
2.1 转炉终渣情况
转炉渣中CaO、SiO2、MgO、TFe(以FeO和Fe2O3形式存在)是影响炉渣理化性能的主要因素。
2.1.1 终渣中TFe含量
TFe对炉渣熔化性温度、粘度均有较大影响。TFe对炉渣熔化性温度的影响是:随(TFe)含量的升高,炉渣的熔化性温度降低。其原因是:(TFe)含量高导致铁酸盐相的比例高[1~2],而铁酸盐为低熔点相,所占比例高,将降低炉渣的熔化性温度。因此,(TFe)含量过高,溅渣层的抗高温蚀损能力下降。
炉渣粘度影响吹氮溅渣效果:炉渣粘度过低,溅渣所需时间长;炉渣粘度过高,溅渣效果差,溅起困难,炉渣难以溅至炉衬各个部位,因此,炉渣粘度必须控制在合适范围。根据实验室实验和现场试验结果,保证较好吹氮溅渣效果的合适炉渣粘度是0.5~2.0Pa.s。
图1为(TFe)含量对炉渣粘度的影响曲线。由图1可见,在相同温度下,降低(TFe)含量,炉渣的粘度升高。 图1 TFe对炉渣粘度的影响
目前,攀钢转炉终渣中TFe含量较高,见图2。由图2可见,目前转炉终渣中TFe含量≥22%的比例达到了57.1%。与所要求的(TFe)≤20%相比,差距较大。
造成攀钢转炉终渣中TFe含量较高的主要原因是转炉终点碳含量较低,再加上一次拉碳命中率不高,复吹效果不好等 图2 转炉终渣中TFe含量情况
原因。冶炼终点(TFe)与[C]的关系见图3。
图 3 冶炼终点(TFe)与[C]的关系
2.1.2转炉终渣碱度
炉渣碱度对硫分配比、磷分配比均有较大影响。在入炉铁水经过脱硫处理的条件下,炉渣碱度的控制应该以不影响炼钢过程的脱磷效果为前提,在此基础上,将碱度控制在合理的范围,使石灰充分熔化,以保证炉渣与炉衬有较强的粘结能力。由以前实践证明:冶炼低碳钢时,炉渣碱度在2.50~10.00范围内,随碱度的提高,钢、渣间的(P)/[P]基本不变;冶炼高中碳钢时,在相同碱度范围内,随碱度的降低,钢、渣间的(P)/[P]有所上升。结合冶炼不同钢种的终渣TFe含量水平,将炉渣碱度控制在3.0~4.0,既能保证炼钢过程的脱磷效果,又能使大部分钢种冶炼时,石灰熔化较为充分。
攀钢目前转炉钢渣碱度平均达到了4.52,73.8%的炉次>4。碱度分布情况见图4,较所要求的3.0~4.0范围偏高,主要原因是SiO2含量较以前降低,同时现 图4 转炉终渣碱度分布情况
场为保证高品质钢的炼成率,活性石灰加入量有所增加。
2.1.3 转炉终渣MgO含量
MgO对不同TFe含量的炉渣粘度的影响见图5。由图5可见,炉渣粘度随(MgO)含量的升高而升高;(MgO)对低TFe含量炉渣粘度的影响较高TFe含量炉渣的
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