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- 2022-06-25 发布于上海
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BOOMER281 单臂液压凿凿岩台车在我矿的应用现状
凿岩台车具有性能优越,结构紧凑,体积小,凿岩速度快,效率高,作业环境好,污染小等特点。根据公司地下矿床特点和开采方法的要求,特别是考虑到要满足开采的生产能力,以及地下采场的高、宽特征,公司引进了瑞典生产的 BOOMER--281 单臂凿岩台车,柴油驱动、电动液压凿岩。该台车自从投入使用以来,公司一直以提高凿岩效率,提高钻孔质量、降低生产成本以为主要目标,不断强化管理和提高操作、维修水平,使凿岩台车高效、优质、低耗运转,保证生产的顺利进行。但是经过近两年的运行,生产单位对凿岩台车的使用情况反应不是很好,对于凿岩台车的使用都具有反感情绪存在。目前公司的台车都处于停产状态。
1、停车原因
1.1、中矿公司:
、2014 年 10 月 1 日停车。台车自从投入使用至今,从未做过保养,工作时间已到规定的保养时间,等待山特维克的服务人员到来做第一次保养。
、停车另一原因:2014 年 5 月 9 日和 11 日,台车在工作过程中,顶板落下的大块砸在大臂上,致使台车前倾,推进梁的活塞杆触到地上的石头,使得活塞杆被压弯变形约 300mm 长,活塞杆表面也受到损伤,油缸的密封不能有效密封,经常漏油,等待修复。
、小山川公司:
2014 年 8 月 18 日,小山川公司将损坏的延伸筒更换好,工作至月底,即 8 月 30 日,操作人员辞职,因再没招聘操作工,台车停止运作。设备目前处于完好状态。
、陕西德源公司
2014 年 8 月 19 日,大臂延伸筒被砸弯后,一直带病运行,至 9 月 5 日,被顶板脱落的矿石将推进梁、左前液压支撑腿砸坏,使前机
架轻微变形,至今,一直处于停机待修状态。
2、生产单停止使用台车的真实原因调查
各生产单位借机停车,其实只是一个借口,其对凿岩台车的使用抵触情绪,分析原因大致如下几点:
、人员工资
每台台车配三个人员,一个主操,一个辅助工,一个维修人员, 主操工资 12000 元/月,辅助工工资 6000 元/月,维修人员 8000 元/ 月,因台车在生产中,停机时间较多,操作人员闲的时间较多,但每月的工资必须支付,生产单位领导认为成本太大,对此不太满意。
、成本太高
根据生产单位统计,台车的使用成本和手抱钻使用的成本相比, 台车相对要大,台车平均约 13-14 元/吨矿左右,基本包含了所有的费用。手抱气动凿岩钻孔,成本平均约 8-10.5 元/吨矿,除高压风外, 其他都包含在内。主要是在火工品和配件费两方面差别较大。
、操作人员技术水平不够熟练,在操作上造成运行成本及事故发生率上升。1)操作原因使钎杆、钻头磨损厉害,成本增加。2) 对工作环境的估计和排险不够,造成矿石对台车的损伤,使维修成本增加。3)因孔距布置不合理,或钻孔时孔偏离太大,导致爆破后大块较多,造成二次爆破的概率加大,增加了火药、导爆管和导爆索的成本。4)操作人员更换比较频繁。生产领导不能按照原先预定的工资标准发放工资,使得操作技术比较熟练的操作人员都辞职去了别的单位,换新手操作,使得事故频发。
、有的中段采场工作面少,或因充填不及时,采场不能及时供给,台车的停车时间长,效能不能充分发挥。
、井下采场顶板岩石结构比较复杂,浮石容易跌落,几次砸车的经历,给生产单位人员的心里造成恐惧感,不敢使用台车。
、生产单位人员认为公司给的生产价格较低,利润少。
、生产单位人员的思想观念有待转变,对台车重视程度亟待提高。1)单位领导没有使用大型设备的经验,认为大型设备没有小
序号工种每班人员(名) 班组个数
序号
工种
每班人员(名) 班组个数
人员小计
工资
15000 元/人
9000 元/人
6000 元/人
12000 元/人
6000 元/人
96000 元
、boomer281 单臂凿岩台车本身适合用于巷道开拓工程,且大臂本身也存在一定的缺陷,象砸大臂油缸在其他矿区也曾发生过类似的事情。
以上原因致使生产单位不愿使用凿岩台车。
3、其他单位使用成本与公司使用成本对比分析
通过查阅其他矿山企业对于凿岩台车的使用情况,发现他们使用的比较良好,台车的工作效率是人工的 5-10 倍,生产成本不同矿山因岩石性质不同,其成本也不同,但都是台车比人工的成本低,大约在 0.5-3 元/吨矿不等。
生产单位温建公司上报的我矿的台车成本核定表:
温建公司台车配备人员及工资表
1
钻工(主操)
1
2
2
2
钻工(副操)
1
2
2
3
辅助工
1
2
2
4
修理工(主修)
1
2
2
5
修理工(副修)
1
2
2
合计
10
温建公司台车钻孔成本核定表
序号
费用项目
费用(元)
元/吨矿
备注
1
台车折旧费
202000
1.79
2
零配件费用
321141.38
2.85
3
油料消耗费
11099.18
0.
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