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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目配套热电站建筑安装工程
(3×280t/h+2×25MW)
#5炉吹管调试报告
中国能建黑龙江火电第一工程公司调试分公司
二〇一八年八月
批 准:
审 核:
复 审:
编 制:
目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u
#5锅炉吹管调试报告 4
1 吹洗范围 4
2 吹洗流程 4
3 吹管参数控制 4
4 吹管系统的临时措施 5
5 吹管质量控制 5
6 吹管过程中出现问题 5
7 吹管参数 5
8 结论 6
#5锅炉吹管调试报告
新安装的锅炉,由于设备在运输、存放及安装过程中在各受热面管道及蒸汽、减温等管道中难免会有砂土、锈皮、焊渣等杂物存留其中。特别在主蒸汽系统中,这些杂物不清除干净,进入高速旋转的汽轮机中,轻者在叶片表面产生麻点,降低机组效率,重者可导致叶片断裂、飞车等重大恶性事故。再者,系统中存留的杂物将对蒸汽品质产生影响,对机组试运和投产产生极其不利的影响。因此,《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)规定:新建机组必须对其锅炉过热器及主蒸汽管道进行蒸汽吹扫工作,以清除系统中存留的各种杂物,从而确保机组安全、经济地运行。
锅炉于2018年7月15日9:58分首次点火,进行5#锅炉中高温烘炉及过热器、主蒸汽管路吹扫工作。至18日04:26分,共吹扫138次,连续两次打靶合格,主蒸汽管路吹扫工作结束。整个吹管工作严格按照《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)及吹管方案进行。
吹洗范围
1.1 #5锅炉过热器、主蒸汽管路系统。
1.2 一、二次减温水系统(反冲洗)。
吹洗流程
步骤1:
汽包--?左右侧墙包覆过热器--?前墙包覆过热器--?炉顶包覆过热器--?后墙包覆过热器-?低温过热器--?一级减温器--?屏式过热器--?二级减温器--?高温过热器--?主蒸汽管--?高压蒸汽母管--?高压临时管--?吹管靶板--?临吹门--?消音器--?排大气。
步骤2:
3号炉高温过热器--?3号炉高压蒸汽管道--?老厂高压蒸汽母管--?新系统高压蒸汽母管--?高压临时管--?吹管靶板--?临吹门--?消音器--?排大气。
吹管参数控制
3.1 吹管采用全燃煤降压吹扫方法。
3.2 降压吹洗:初压为5.0-6.0MPa,终压为3.0-4.0MPa,温度400℃~450℃,吹管压降以汽包内饱和温度降低不超过42℃
吹管系统的临时措施
4.1 靶板器制作应保证靶板更换方便、快捷、靶板采用铝板,准备60块,靶板制作要求:其宽度为排汽管内径的8%,长度贯穿管子内径,靶板应抛光,无肉眼可见斑痕。
4.2 临吹门操作按钮应安放在DCS画面上,以便于操作和联系,且临控门水平安装。
4.3 临时设施的要求
4.3.1 主系统用吹管临吹门一个,公称直径350mm,压力10MPa,适用温度450℃
4.3.2 减温水系统、主汽管段上流量测量装置预先不装,避免冲管中被杂物损伤。
吹管质量控制
本次验收采用质检最新标准:选用铝制材料靶板,应连续两次更换靶板检查,无0.8mm以上斑痕,且0.2-0.8mm范围的斑点不多于8点。
吹管过程中出现问题
整个吹管过程未发现重大缺陷,在吹管过程中采用全燃煤运行。为整个试运节省了大量的燃油。当然也发现有些热工测点不准等缺陷,停炉后经电建和厂家处理后投入使用。
吹管参数
吹管过程中的参数和有关的运行状况见附表。
结论
2018年7月15日9:58分锅炉首次试点火进入中、高温烘炉,在中温烘炉温度达到吹管条件后开始进行#4炉吹管工作,从7月16日3:39分吹管开始到7月18日4:26分#5锅炉过热器、主蒸汽管道吹扫工作结束,历时3天,吹管至第137、138次连续打靶合格,累计吹管138次。在中温烘炉过程中对减温水系统反冲洗。整个吹管工作严格按照《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)及吹管方案进行。经启动委员会、监理及业主单位认可连续两次打靶合格,并符合质检标准要求。
附表:吹管参数一览表
5#炉吹管参数
序号
开启时间
结束时间
开启压力
结束压力
主汽温度
备注
1
3:39
3:41
1.92
1.7
451
试吹
2
3:45
3:47
2.56
2.49
450
试吹
3
3:54
3:54
3.41
2.75
467
试吹
4
4:09
4:11
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