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化工生产车间年度生产工作总结及明年打算
1、产量完成情况及分析
2014年产量为50618吨(12月按7004吨计),仅完成全年计划的65.5%。
与计划产量相差较大的原因主要有两点:一是4-8月a窑停产进行余热
利用技术改造工作,车间只有一条生产线运行;二是面对无钙焙烧新
工艺,设备或技术在生产过程中出现了较为突出的阶段性故障难题,
导致大窑连续稳定性差,生产能力下降。9月份,a线技改完成进行试
生产,整改完善后大窑产能明显提高(表二所示)。10-12 月,生产基
本处于满负荷生产状态,a窑产能基本达到设计要求,月产量突破3700
吨/月。
2、主要原材料消耗、成本及分析
1-12月份,主要原材料平均消耗值均高于计划值(表一所示)。消耗值
高主要是在无钙焙烧工艺下,生产连续稳定性差,产量低所至。随着
第四季度生产满负荷运行,工艺技术不断成熟,产量明显提升,天燃
气、电、制造费用等都出现大幅下降,产品成本进一步降低,其中10
月份产品成本为5966元/吨,11月份为5889元/吨。产品成本中制造
费用居高不下,主要原因是全年针对无钙焙烧过程中出现的设备瓶颈
问题进行整改,新增大量设备,耗费大量人力物力。其次是检修工作
实行外包,运行费用月增22.8万元,是制造费用升高的又一原因。
二、推进在无钙焙烧条件下设备与工艺的技术改造工作
1、生产完全实现了铬渣、铝渣新增量的水选或解毒量的平衡目标。车
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间通过对板框压滤、棒磨带滤、渣浆泵输送、溶解硫酸亚铁等解毒装
置进行技术改造,较好地解决了生产中遇到的压滤解毒能力不足,输
送设备磨损周期短等瓶颈问题,为大窑连续性生产提供了后续保障。
全年共解毒铬渣36734 吨(干基),铝渣10392吨(干基),向弃渣填
埋场输送完全解毒湿渣177675吨。
2、与项目组配合,积极推进了大窑余热利用项目及棒磨水选工艺的技
术改造工作。车间生产技术人员从方案的论证、设备的选型、工艺的
调整都做到了全过程的参与,最大限度地降低新建项目的生产风险。
新项目自建成经过短暂的试生产,已基本达到了设计要求。a窑日产量
已突破 140 吨,铬渣棒磨水选也达到了使用要求;无钙焙烧工艺在铬
渣粉的用量上与有钙焙烧相比大幅增加,用量的增加导致渣粉原供给
装置出现生产能力不足。车间与职能部门人员一起集思广益,密切配
合,通过对干燥窑下料管、渣粉斗提、粉料输送装置、粉尘回收设施
等进行了技改,较好地解决了渣粉供给能力偏小,环保隐患突出的问
题。目前,a线渣粉日供给量已突破550吨,b线渣粉日供给量也超过
450 吨,渣的有效供给保障了大窑投料量的稳定。正常生产状态下,a
线大窑日进料量已达850吨,b线进料量也达650吨以上。
3、做好无钙焙烧过程中的技术分析管理工作。面对无钙焙烧工艺进行
大生产,车间在毫无成熟的借鉴经验下,生产技术人员依据中试过程
中的基础数据进行试生产,并阶段性地动态调整调配方与参数,解决
了一个个生产难题。如通过调整矿、渣混料比解决了物料严重结窑壁,
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浸取困难的问题;通过对水选铬渣进行理化分析,改进旋液分离器出
料口径,解决了水选铬渣质量差的问题;通过对渣电除尘轻质细粉打
浆解毒处理,解决了物料偏析严重,转化率低的难题;
三、做好制度创新管理过程中职工队伍的稳定工作
1、配合公司做好人事用工、考核分配、考核评聘、持内部上岗证上岗
及检修“外包”等工作中职工队伍的思想稳定工作。2014 年是公司积极
推进管理制度创新的一年。车间面对公司的决策决议,一方面积极向
职工造势宣传,正面引导;另一方面细化方案,组织实施,保证各项
管理制度的有效性。通过有效的工作开展,员工队伍相对稳定,车间
所有员工都实现了重新评聘上岗,能量化考核的岗位全部实行了量化
考核,“外包”队伍完全融入了检修工作,原检修组人员也已合理安排进
入了生产岗位。
2、合理地组织生产,做好技改后新增岗位人员的劳动组合。因ab 生
产线工艺的变更,车间先后新增岗位8个,对涉及的30余名员工进行
工作调整,车间从领导开始,每名员工都夜以继日地参与了新工艺的
培训与新装置的调试工作。
四、目前存在的问题及下一步的工作思路
1、目前车间存在的问题主要有:
①生产连续性差,产量时高时低,导致生产成本高;②因工艺变更,
物料性质改变等引起的含铬粉尘、废气等环保问题突出;③制造费用
居高不下,材料维修费用高;④工艺控制不稳定,工况波动较大
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