乙烯装置典型事故案例汇编.docxVIP

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乙烯装置典型事故案例汇编9.1 进料系统 案例1石脑油中含带氯杂质事故经过 2001年9月15日,某装狸新、老区的工艺水、急冷水系统PH伯均出现人幅 度波动。 初步判断裂解原料硫含愤高,对局部原料进行隔离。 原因分析: 对隔离的石脑油取样分析,结果显示,硫含荒不高,氯含凭高达0. 7%0后经调查发现,外 购石脑油含有氯杂质。 整改措施: 1、增加裂解原料麻、氯含范的分析频次,严把原料进厂质能关。 2、改造急冷水系统注碱方式和急冷水PH伯在线分析,当急冷水PH伯突然降低时, 可以分区城多点同时注毅,以便PH伯迅速得到有效控制。 案例2废碱窜入原料石脑油罐事故经过 2002年2月5日白班,某装置当班操作工接到外送废碱的指令后,于12时30分,现场 启动废碱输 送泵(GA240)。由于开泵前未仔细检查流程,致使氮气吹扫阀没有及时关闭。当 启动泵并翻开进、出口阀后,在泵出1 1 0. 5 MPa压力下,废碱沿着低压氮气封管线窜入石脑油 原料罐(FB1302)。至2002年2月6日8时30分,GA240停泵,废毅窜料才停止,共100 多吨废碱进入1B1302罐,造成石脑油原料污染,污染的石脑油进入BAI1 0、10 3、 1 05等3 台裂解炉,3台裂解炉的局部炉管出现堵寒,被迫停炉消理。 原因分析: 主要原因一是操作工经验缺乏,协任心不强:二是管线设计本身存在缺陷,低压密封氮 管线作为废碱管线吹扫气源,设计存在不合理的地方;三是培训工作不到位,新职工独立操作 能力不强。 整改措施: 1、加强操作工岗 位培训,坚待实行岗位操作工每周一题培训考核。 2、加强岗位操作工交接管理,实行岗位交接班列队对口交接,井对交接班记录、岗位记录进行考核,杜绝岗位交接不消的情况发生。 10解气压缩机GB-201高温联锁,接着「裂解炉燃料气低低联锁,尸裂解炉DS低低联锁。11 时50分,1、裂解炉重新点火升温,至12时15分投料结束;14时11 裂解炉投料,经调整, 系统逐渐恢复正常。 原因分析: 由于系统屈于高负荷运转,炉子在对切时,切入的裂解炉蒸汽开车时间过长(DS犀过 人),引起急冷水塔顶温突然上升,造成一系列的联锁反响。 整改措施: 1、 裂豌炉与其他炉子切换时需烧焦的炉子先下料切出。 2、炉子切换时,急冷系统)随之调 整,防止超温。 3、在系统高负荷运转的情况下,炉子切换时要格外小心,要先出后进。 4、裂解炉切入急冷时,DS凭不宜过人,同时急冷系统要注意观察,及时调整好新 区、老区急冷水用带。 5、装置发生事故时,应及时翻开PCV —175, 196,以免引起憋压,设备因受压而发生 泄湍。 点评:裂解炉的切换操作要平稳进行,特别是装置运行负荷高的情况下,急冷系统要 及 时做出相应的操作调整,防止引发下游系统的波动. 案例14辐射段炉管断裂事故经过 2002年10月26日,某装置老区6裂解炉C2退料结束时炉管(第三组)突然爆裂, 裂解气人获窜至炉膛内,造成炉出口温度飞温至1050C左右,室内迅速关闭燃料气(FG) 调节阀,将稀释蒸汽(DS)带提至4000kg/h,室外关FG、原料油(GO)截止阀,并将DS 切出急冷水塔DA- 11 2,当COT降至500c时,进行GO、急冷油(Q0)管线扫线作业,确认 扫线干净后,重新点火升温,烧焦结束后停炉检修。 原因分析: 炉管老化;在退料 过程中,炉出1」温度波动较人,COT最低时只有700C,造成炉管 局部应力过大,导致炉管胀裂。 整改措施: 1、应迅速按PB,实施紧急停车,提高DS员以保护炉管,关闭裂解气大阀,同时翻开 烧焦阀。 2、炉子退料过程中,要严 格操作,COT波动要小。 II案例15操作不当导致对流段锅炉给水盘管爆裂 市故经过: 20 02年11月7日7时5 5分, 某装 置老区「裂解炉在升温的过程中,对流段锅炉给 水(BFW)盘管突然爆裂,室内按PB紧急停车,室外关燃料气(FG)、BFW截止阀,降低稀释 蒸汽(DS)进料范,复位后关小烟道挡板,控制降温速度 不要过快。 原因分析: 老区1 裂解炉在升温过程中,排烟温度过高,连续排污(CB)开度太小,使对流段热犀 不能及时移走,致使BFW对流段盘管超温爆裂。 整改措施: 炉子升、降温及烧焦过程中,严格控制排烟温度,开人连续排污、间断排污,i曾大锅炉 给水进水范。 案例16联锁管理不严导致炉膛爆燃 事故经过: 1 98 8年9月1日10时13分,某装置BA?109炉送风机(底部、侧壁烧嘴空气输送设备)在 正常运行中突然停车。操作工重新启动送风机后,炉膛内发生爆燃,部份炉墙被炸塌。半 月后 修复投用。 原因分析: 送风机停运停炉联锁MAK — 10 9— 1未投用,当送风机突然停车时,联锁未动作,因而 未切断燃料供给。而送风机停运后,燃料气进炉未断,造

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