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提高复杂地质条件下的基坑支护施工合格率
****QC小组
一、工程概况:
工程名称
****
工程地点
****
建筑面积(m2)
23862
建筑高度(m)
49.40m
结构类型
框架剪力墙
主体结构
框架剪力墙
地上层数
12层
地下层数
1m
标准层层高(m)
3.9m
其它主要层高(m)
一层,二层5.1m
本工程为一层地下室,基坑开挖深度为约7m。其中基坑西侧支护为基坑最高点。根据地质勘查报告显示,基坑西侧上部人工填土层较薄,仅为2.5m,下部分别为1.5m厚砾质粉质粘土层、9.1m厚全风化粗粒花岗岩层、13.3m厚强风化粗粒花岗岩层、1.2m厚中风化粗粒花岗岩层、2.6m厚微风化粗粒花岗岩层。
基坑支护西侧原设计对该段采用排桩+预应力锚索,排桩平均桩长18m,设置两排锚索。但由于基坑场地地质情况变化较大、土质较差、地下存在大面积孤石且周边有燃气管线,原设计支护桩无法施工,结合地下室自身结构特点采用微型桩+入岩锚索+钢筋土钉+素混凝土喷锚的复合支护体系。为保护临近管道而设计的微型桩,施工技术相对较为简单,且与同体积灌注桩相比,其承载力也较高。因大片孤石,入岩锚索及钢筋土钉按设计深度能打多深打多深,现场便于施工。锚索及土钉施工完成后,进行挂钢筋网喷射混凝土面层将单个锚杆连接成一体,提高了基坑的整体安全性能。
施工流程为:
微型桩施工→土方开挖至第一道腰梁→土钉施工→挂网喷锚施工→锚索施工→第一道腰梁施工→土方开挖施工至第二道腰梁→土钉施工→锚索施工→ ……→第三道腰梁施工完成→开挖至坑底→土钉施工→挂网喷锚施工
二、 小组简介:
小组名称
***QC小组
成立时间
2019年6月1日
课题名称
提高复杂地质条件下的支护施工合格率
小组类型
现场型
活动时间
2019年6月1日至
2019年10月31日
出勤率
98%
QC培训情况
接受QC教育和培训平均60h
序号
姓名
年龄
学历
职称
职务
组内职务
1
33
本科
工程师
项目经理
组 长
2
32
本科
助工
技术负责人
副组长
3
36
本科
工程师
技术负责人
副组长
4
34
专科
工程师
安全员
组 员
5
34
专科
工程师
施工员
组 员
6
36
专科
工程师
技术部长
组 员
7
34
本科
助工
质检员
组 员
8
38
专科
助工
扬尘员
组员
9
37
本科
工程师
资料员
组 员
小组制度
1)小组前期每周活动两次,后期每周活动一次,每次时间不得少于0.5h;
2)小组定期组织成员学习,提高QC意识;
3)提倡踊跃发言,坚持按PDCA循环程序办事;
4)做好QC活动记录,积累原始资料;
制表:*** 复核:*** 时间:2019年6月1日
针对此段基坑施工的相关资料及施工工艺,组织小组成员进行认真学习,并有针对性的进行QC知识的培训,定期对已完工程进行考察,提高了组内成员对基坑支护施工的整体认识。小组成员综合素质高,组内分工明确,为今后达到良好的质量控制目标打下了坚实的基础 。
三、选题理由:
QC小组活动课题: 提高复杂地质条件下的基坑支护施工合格率
地质条件复杂施工难度大
因基坑地质情况复杂,地下存在大片孤石,支护桩无法施工,结合现场实际情况,考虑到基坑地下管线错综复杂,且离基坑支护边坡外的市政燃气管道只有10m,为重大危险源。基坑支护的稳固直接影响到燃气管道安全。石头破除工作量大,支护施工难度大。
新工艺
变更后的基坑支护形式采用微型桩+入岩锚索+钢筋土钉+素混凝土喷锚为新型施工工艺,QC小组已此为选题,既能提高基坑支护的施工质量又能为其他工程施工提供经验。
调查结果
通过现场实际调查取证,发现此处支护结构存在质量缺陷,存在安全隐患。
质量目标要求
争创市级优质工程奖,业主对质量要求非常严格。
企业发展战略要求
企业发展战略也需要不断创新。通过严格的质量控制,做到过程精品,工程精品,为企业创造品牌效应,也为承接后续工程打下基础。
制表:*** 复核:*** 时间:2019年6月1日
四、现状调查
通过对基坑支护受力情况分析,本QC小组在施工现场随机选取100个点进行抽查,检查结果如下表所示:
序号
缺陷名称
缺陷频数
累计频数
累计不合格率
1
土钉锚索钻孔孔径不合格,孔位偏差较大
13
13
13%
2
钢筋网间距过大,绑扎点过少
8
21
21%
3
锚索张拉强度不够
1
22
22%
4
喷锚混凝土不均匀、厚度不足
2
24
24%
5
土钉表面锈蚀严重
3
25
25%
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