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中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术
高大墩身混凝土滞后泌水改进措施研究
1,2 1 3
龙 勇 欧阳华林 姜海东
1.中铁大桥局集团有限公司,湖北 武汉 430050
2.桥梁结构健康与安全国家重点实验室,湖北 武汉 430034
3.江苏奥莱特新材料股份有限公司,江苏 南京 210000
摘要:某桥梁工程墩身结构尺寸大、单次浇筑高,在工艺施工时,试验墩混凝土出现了浇筑完成 4~5 小时后表
面冒泡的滞后泌水,拆模后存在砂线外观缺陷,导致不能转入正式主体结构施工而影响工程进度,为解决项目滞
后泌水难题,进一步提升墩身混凝土外观质量,本文分析了混凝土滞后泌水原因,从水胶比、纳米晶核早强剂
(C-S-H 凝胶)、外加剂组份调整等方面进行了混凝土配合比性能调整优化试验研究,有效解决了滞后泌水难题,
使墩身施工步入正轨,外观质量达到预期,为解决类似问题提供了借鉴参考。
关键词:高大墩身;混凝土;滞后泌水;外观质量;配合比优化
中图分类号:TU755 文献标识码:A
某桥梁工程墩身结构尺寸大、墩身高度高,混凝 凝型高性能减水剂,减水率 27%,含气量 2.6%,凝结
土强度等级为C35,属于高大墩身混凝土,外观质量要 时间差(初凝+120min,终凝+105min),抗压强度比7d
求高。高大墩身混凝土要求混凝土水化温升低、凝结 为 143%、28d 为 136%。江苏奥莱特新材料股份有限公
时间长、泌水性能要求高,通常采用大掺量矿物掺合 司晶核早强剂(C-S-H),固含22wt%。
料、缓凝型高性能减水剂等技术;根据混凝土耐久性 (6)混凝土配合比。墩身混凝土配合比参数及性
相关规定,C35 混凝土最大胶凝材料应小于400kg/m³, 能指标分别如表1、2 所示,混凝土状态如图 1 所示。
给高大墩身混凝土施工质量控制提出了较高要求,该 表1 混凝土配合比设计参数 kg/m³
工程在进行墩身工艺试验过程中,出现了混凝土浇筑 水 粉 5~ 16~ 外加 水胶 砂
煤 砂 16mm 25mm 水
完成4~5 小时后混凝土表面冒泡的滞后泌水,混凝土 泥 灰 碎石 碎石 剂 比 率
表层出现漂黑、漂油、冒泡、泌水等现象,模板拆除 280 119 748 323 754 155 3.99 0.39 41%
表2 混凝土性能参数
后混凝土表面存在泌水砂线等外观缺陷,给技术人员
坍落 含气 表观密度 压力泌
对混凝土质量控制带来了极大困题。 度mm 量% kg/m³ 初凝时间 终凝时间 水率%
185 4.0 2380 11H20min 13h55min 35
1 混凝土原材料及配合比
(1)水泥。福建安砂建福P ·O 42.5 水泥,比表
面积310kg/㎡,3 天强度25.2MPa,28 天强度48.6MPa;
标准稠度24.6%,碱含量0.52%,初凝时间215min,终
凝时间267min。
(2)粉煤灰。中国国电谏壁电厂的I 级灰,细度
7.8%,需水量比92%,烧失量2.8%,碱含量0.5%,游
离氧化钙0.45%。
(3)细骨料。闽江河砂,中砂,细度模数2.6,
含泥量0.6%,泥块含量0.0%,<0.3mm 颗粒含量8.3%。
人力资源管理师持证人
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