沉镍金板回流焊后发黑分析-报告.pptVIP

  • 35
  • 0
  • 约2.24千字
  • 约 15页
  • 2023-11-26 发布于广西
  • 举报
WMG-Tech 關于化金板回流焊后發黑分析報告核準:審核:制定:黎定果日期 Contents 问题板样本分析分析結论相關建議 問題描述 WMG-Tech 一.問題描述 2023年9月9日收到崇達客訴,其09年6月30日生產的化金料號019625板在客戶端片上件時,出現在回流焊后PAD邊緣有發黑問題,該批板共250PCS,目前已上件有200PCS,不良率約50%,該板崇達一直有生產,但前期客戶未收到此客訴,不良外觀圖片如下:上件缩锡发黑如下图 WMG-Tech 4 二、 分析流程上縮不良板X-RAY+SEM+EDS金鎳厚度测量,金镍外表分析晶格P%分析正常縮錫處金面C、O含量高切片分析SEM縮錫處切片镍层分析無縮錫處切片镍层分析上錫不良處清洗前/后EDS清洗后金面C含量變少 WMG-Tech 5 2.1不良板X-RAY金/鎳厚度測試名稱規格12345平均(μ〞)AU厚度(μ〞)≧22.622.682.732.812.602.69NI厚度(μ〞)≧120163172174165167168 注:從X-RAY金/鎳厚度測試的結果可見:金/鎳厚度正常X—Ray( 非接觸 - 非破壞性金屬膜厚測量儀)金镍厚测量 WMG-Tech 6实验分析仪器SEM(扫描式电子显微镜〕EDS(能量分散式元素分析仪)镍面SEM&EDS分析 WMG-Tech 2.2发黑处SEM/EDS分析-1元素重量原子 百分比百分比C K10.5532.53O K7.9118.33P K8.269.88Ni K51.3632.41Sn L21.936.85总量100.00發黑外表C,O含量較高 WMG-Tech 2.4发黑处清洗后SEM/EDS分析元素重量原子 百分比百分比C K9.7732.00O K7.5618.60P K6.748.57Ni K46.1930.96Sn L29.749.86总量100.00發黑外表用異丙醇清洗后C,O含量有降低 WMG-Tech 92.5上錫正常處切片SEM從SEM上可見:局部上錫部位鎳層结构正常,銅面無凹凸不平,鎳層無腐蝕刺人現象,并且上锡处Cu/Ni/Sn層之間IMC結构良好;CuCuNiNiSnSn WMG-Tech 10 2.6.未上锡处剥金后磷含量分析 從EDS分析可見:不上錫部位剝金后鎳面P%=9.31%,正常范围内〔8-11%〕,且鎳面位見腐蝕。 WMG-Tech 11 2.7.未上錫處剥金后镍面SEM注:從SEM上可見:不上錫部位剝金后鎳面晶格正常,無腐蝕現象 ; SEM-2 SEM-1 WMG-Tech 關于IMC層的形成及富磷層的產生過程 1-1 節錄於以下作者的資料,可以清楚定義IMC形成的過程與位置The ‘Black Pad’ Failure Mechanism – From Beginning to End Ronald A. Bulwith, Michael Trosky, Louis M. Picchione, Darlene Hug Cookson Electronics Assembly Materials Group - Alpha Metals - Technical Services Laboratory 1-1焊接過程示意圖說明(a)Stage 1 顯示化金板印上錫膏後 的狀態說明:此部份呈現P合理的分怖於鎳 層中。(b)Stage 2 顯示剛經 IR REFLOW 的狀態說明:形成IMC過程P因Ni與Sn形成化 合物固P被推出(b)Stage 3 隨著Ni/Sn IMC擴散P rich layer 中P含量提高說明:P rich layer由圖可看出其累 積於IMC與鎳層間 WMG-Tech 分析结论此样品分析结论:从样品分析结果得出对此样品的以下结论;1.上锡不良样板金/镍厚度均在客户要求标准内;2.样品未上锡处剥金后镍面SEM观察无腐蚀现象、EDS分析P含量正常〔在8-11%范圍內〕;3.样板未上锡及上锡不良处分析:缩锡發黑处,缩锡發黑面与上锡处交接点的EDS发现C、O元素含量极高.通过用異丙醇清洗后EDS分析發黑面C、O元素含量有明显下降,C,O在焊接過程中阻礙焊料與鎳層形成IMC合金,從而產生發黑。备注:以上分析只针对所提供样品 WMG-Tech 相關建議 由于該不良板分析金/鎳厚正常,未上件處鎳層晶格及P%

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档