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一个深基坑泄压井突涌事故的处理及分析
摘要:随着城市规模不断地扩展,地下空间开发越来越被重视,谈及地下工
程,地下水是永远无法回避的话题,解决地下水问题也是地下工程亘古不变的难
题,本文将通过一个深基坑泄压井突涌事故的处理与分析,为相关工程施工提供
参考与帮助。
关键词:深基坑;泄压井;突涌事故;处理及分析
1、工程概况
案例基坑为一十字换乘地铁车站的换乘节点,基坑纵向长21m,横向宽37m,
开挖深度25m。围护结构为1m地下连续墙,深50m,采用H型钢接头,基底以
下4m采用满堂高压旋喷加固。换乘节点为地下负三层结构,开挖深度较深,经
验算基坑抗隆起不满足要求,但是如要隔断承压水,围护结构深度至少需达到
65m。根据地勘资料在地面下40m左右进入圆砾层,特别是在进入50m以下,
圆砾粒径较大,而且还存在孤石,考虑到围护结构连续墙的施工难度,采取半悬
挂围护结构加降压完成施工,开挖到基地需要降承压水手头15.36m,经现场降
水试验,最终确定换乘节点基坑内设置9口降压井,6口疏干井。
由于基坑面积不大,同时布设32根Φ1200抗拔桩、10根Φ900立柱桩,同
时还要考虑错开支撑位置及施工挖土作业面等因素,所以降水井无法按照理想状
态布置,具体布置情况见下图1。
图1降水井布置图
2、事故背景
在换乘节点开挖到基底时,按照设计要求对6口疏干井中4口进行了碎石回
填,剩余的疏干井SG-3与SG-6作为泄水孔,在底板中安装了泄水井管,其中
钢管壁6mm,内径400mm,上盖法兰钢板厚20mm,而换乘节点降压井随着结
构施工逐步进行停抽,并按照方案进行封井。
换乘节点地下三层结构已施工完毕,顶部已回填恢复道路,换乘节点南侧标
准段尚未开挖,北侧相邻标准段底板已施工完,部分顶板已完成(见图2)。换
乘节点在负三层结构施工完成后,考虑施工对环境的影响,为了减少对地下承压
水的抽取,采取对负三层结构注水反压,注水深3m。换乘节点结构施工完成并
恢复顶部道路后,开始抽取负三层中反压的注水,抽到积水只剩40cm深,就在
准备处理预留的泄压疏干井过程中,突然其中一口泄压井大量涌水涌砂,无法封
堵。
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图2降水井布置图
3、应急处置
由于泄压井涌水水压较大,并伴有泥沙,现场条件无法封堵,为了确保周边
建构筑物及道路的安全,最终决定利用附近的河水回灌反压处理,使回灌水位保
持与承压水水头基本持平(地面下9.5m),并在换乘节点周边布置监测点位,加
强监测与现场巡视。
由于处理及时,监测数据显示地面沉降无异常,后经专业作业人员水下探摸,
涌砂量大约在25~30m3,涌水量最大时40m3/h,总涌水量约1000m3,总回灌
水量约13000m3。
4、封井方案
4.1封井思路
经过咨询专业人员与专家,目前水下作业封堵技术在水利工程及海底工程中
运用较多,工艺已比较成熟,安全风险可控,其次根据水深计算负三层底板处水
压为0.15mpa,压力较小,封堵难度不大。
4.2封井工艺流程
第一阶段为水下作业阶段,本阶段工作主要包括水下清砂、安装注浆管、泄
水井孔封堵、安装钢扪板。在封堵材料达到强度要求后,进入第二阶段,首先进
行抽水验证封堵效果,在抽水过程中由潜
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