加氢事故案例.pdf

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加氢事故案例--第1页

加氢事故案例和事故处理预案

一、事故案例

案例一:火炬冒烟事故分析

事故经过:2006的年10月23日2:23加氢主操作发现脱硫塔顶压控由0.61Mpa骤

降至0.28Mpa,初步判断为仪表压控远传失灵,于是改自动为手动操作,并联系仪表处理。

7:35脱硫塔顶安全阀起跳,脱硫塔顶温109℃开始迅速上升,至7:45开至200℃,火

炬开始冒黑烟。8:35脱硫塔顶压控远传仪表修复后,火炬停止冒黑烟。

事故原因:由于天气变冷,塔内形成的部分胺盐附着在仪表测点上,造成仪表远传

失灵,致使现场实际压力值与远传显示压力值不符,造成现场安全阀起跳,塔顶大量轻

组份从安全阀泄至火炬,造成火炬冒黑烟。因此脱硫塔顶压控仪表失灵造成此次事故的

直接原因。

预防措施:1、加强仪表巡检,做好仪表检查工作,该加保温伴热煌加保温伴热。

2、加强员工培训和业务学习,提高职工事故所处理能力。

3、发现问题各单位全力配合查原因,并将所采取措施做好交接班。

事故性质:非责任事故。

事故损失:导致火炬持续冒烟1小时。

处理意见:鉴于此次事故属于非人为因素造成,不与经济处罚,精制车间要组织加

氢岗位全员进行学习,以预防此类事故发生。

案例二:精制柴油闪点不合格事故分析

事故经过:31日8:00精制柴油采样初馏点133℃,闪点33℃,白班调度立即通知

加氢岗位进行调整,至11:00精制柴油闪点分析62℃,装置正常。

事故原因:5:00左右加氢当班操作工发现重沸炉温度下降,以为油品质量发生变

化,随即电话询问油品泵房加氢原料时否改罐,得知加氢原料并未改罐后并未将这一情

况通知调度,调整不够及时,导致分馏塔底温度最低降至229℃,8:00精制柴油闪点

不合格。

防范措施:操作工加强业务学习,装置出现波动时能准确判断,迅速处理,要有责

任心,装置出现波动时及时联系调度,协调处理。

处理意见:本次事故为一般操作事故,当班操作工对事故认识较深刻,根据工艺管

理相关规定扣罚当班操作工50元。希望其他职工引以为戒,防止类似事故发生。

案例三:2005年1月21日刘国勇同志中毒事故分析

对检修车间刘国勇同志中毒的事故,按四不放过的原则进行了分析。并提出了防止

再次发生事故的措施和本次责任单位的处理意见

事故原因:

1、精制车间没严格按有关安全规定执行,对新氢压缩机进行置换后分析。

2、因当天生产波动,氮气压力较低,使精制车间当班操作工误认为该压缩机已置换

合格

事故责任单位:

1、检修车间没核实置换后分析结果,就下达了检修工作票。

防止再次发生事故的措施:针对今后石化分公司防中毒的工作,下发了防止有毒

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有害气体的安全补充规定,要求各车间严格遵守,各车间要将此规定作为1月份安全教

育和安全考试的要点,切实提高全员工自我防范意识。

处理意见:

1.1月份安全考核扣罚精制车间500元

2.1月份扣罚检修车间200元,到年底按《安全目标责任书》进行考核。

案例四:乌鲁木齐石化公司“5.11”硫化氢中毒事故

2007年5月11日,乌鲁木齐石化公司炼油厂加氢精制联合车间柴油加氢精制装置

在停工过程中,发生一起硫化氢中毒事故,造成5人中毒,其中2人在中毒后从高处跌

落。

事故经过:5月11日,乌鲁木齐石化公司炼油厂加氢联合车间对柴油加氢装置进

行停工检修。14:50,停反应系统新氢压缩机,切断新氢进装置新氢罐边界阀。

准备在阀后加装盲板(该阀位于管廊上,距地面4.3米)。15:30对新氢罐进行泄

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