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挤压机的常见故障处理方法
聚乙烯粉末经过混炼机以后,筒体的热能以及螺杆的动能,将塑料粉末混炼为熔融状态的塑料,然后进入挤压机进行挤压造粒,生产出合格的颗粒产品。早期的低压聚乙烯装置,一般设置混炼机和挤压机两台大机组,需要上下布置,占用的空间大,制造成本高,维护费用高。现在,很多装置将混炼机和挤压机组合成一台设备来完成混炼和造粒的目,也叫挤压造粒机组。一般情况,挤压造粒机,多采用双螺杆的形式,来提高混炼效率,在切粒模板的前面,设置熔融泵,起到升高模板前压力的目的。
1、减速机齿轮锈蚀问题
混炼机在运行过程中,通过状态检测,发现减速机输入轴侧振动数据上升,判断为轴承故障,停车检修,更换输入轴的轴承。在减速器拆检过程中,发现在齿轮的表面有锈蚀的痕迹,如图1所示。
图1.齿轮上的锈迹
针对这种情况,首先对润滑油的品质进行化验分析,分析结果显示,油品的酸值和水分均在标准范围内,没有超标,因此,排除了润滑油本身对齿轮腐蚀的可能。进一步检查分析,找不到锈蚀的原因,混炼机在正常运行状态下,减速机的齿轮在润滑油的保护下,阻止了空气中水分的侵蚀。但此装置并不是连续生产,在停车时,齿轮并不是全部浸在润滑油内,空气和水分进入减速机内,造成了对齿轮的腐蚀。针对这个问题,采取如下措施:保证室内良好的通风,降低环境湿度,减少湿空气通过呼吸阀进入减速机内,图2为齿轮除去锈迹以后的图片。
图2.除锈后的齿轮
混炼机的齿轮输出轴与螺杆的连接,采用的是花键轴的形式,目前,石油化工企业一般每三年进行一次大修理,对于花键式的传动结构,由于无法更换花键处的润滑脂,会出现润滑脂变硬的情况,失去润滑作用,并出现锈蚀,某低压聚乙烯装置的混炼机,就曾出现过螺杆不能从花键套拉出来的情况,原因就是运转时间超过四年,润滑脂失效,出现锈迹。根据这种情况,在混炼机的花键配合处,采用了道康宁公司的LT2润滑脂,并在花键表面喷涂D321R,该润滑脂可在潮湿和粉尘环境下使用,保证了装置运转正常和螺杆的顺利拆卸。该润滑脂在其他装置上使用,效果良好。
2、轴承座磨损
轴承座的磨损,俗称轴承“跑套”,如果轴承座出现比较深的划痕,可以采用现场贴金属箔焊接的方法,特别适用于设备较大、不易拆卸和运输的场合。某装置的混炼机减速机,运行中出现振动的情况,经测量振动频谱分析,确认是轴承因素的故障,利用停工检修机会,解体减速机进行检查确认,发现其中的一个轴承座出现磨损,径向磨损深度达0.15mm。由于减速箱的重量大,拆卸运输都很困难,采用现场对轴承座进行修复。修复的方法是,根据磨损的厚度,选择相应厚度的金属箔,金属箔有不同的材质,要根据母材相应地选取金属箔的材质。将金属箔贴和在轴承座的内表面,然后用电极棒对金属箔进行焊接,如图3所示。
图3.现场修复轴承座
电极棒与电焊的原理类似,只是电极棒在很小的一个点产生高温,通过高温瞬间使金属箔与基体熔合。由于焊接点很小,在作业过程中,表面温度保持在常温,实现了常温熔合。由于部件温度没有很大的变化,所以修复以后不会产生变形。将整个金属箔全部熔合完以后,采用研磨、抛光的方法,对表面进行处理,表面粗糙度值Ra不大于3.2μm。修复完以后,结合强度高,完全可以满足使用要求,图4为修复后的轴承座图片。此种修复技术,修复的厚度是0.05~1mm,设备动力电压为360V,焊接电压为36V。
图4.修复后的轴承座
对于其他类似场合,如直径较大的滚动轴承外圈出现“跑套”现象,轴承外圈与轴承座相对滑动,这时轴承外圈与轴承座的配合间隙大于标准值,而修复轴承座又比较困难时,还可以采用涂镀轴承外圈的方法,用热喷涂、低温镀铁等均可实现。
3、滑枕改进
某线性聚乙烯装置的自动换网机构在使用两年以后,出现了这样的故障现象:打开液压阀的开关换网,滑板向一侧推进时,没有问题,当滑板退回时,出现卡塞,液压缸无法拉回滑板到原来位置,只得用20t的千斤顶将滑板顶回到原来的位置,即滑板只能向一侧推进。有时勉强能够拉回到原位置,需要的液压缸压力也超过了设计压力,设计为14MPa,实际需要17MPa才能将滑板拉回原位。
这个故障现象说明,在滑道上出现了划痕,并有金属在滑道上轻微凸起,凸起部分类似棘轮状,造成滑板只能向一个方向运动。原因是滑板与滑道的接触面积大,换网时的阻力很大,换网机构长时间使用以后,支撑滑板的结构产生微小的变形,使得滑板与滑道不平行,出现划痕。
【改进方法】
换网机构如图5所示,原设计的滑板与滑道的配合,即滑板与壳体配合,改为滑板与支撑板配合,这样,滑板与滑道的接触面积减小了。
图5.换网机构
重新加工两块换网机构的两侧支撑板,壳体的内孔加大,这样,支撑板既能起到滑道作用,又起到密封作用。为了降低滑板与滑道之间的摩擦阻力,在滑板与滑道的配合面进行了镀铬处理,提高了表面硬度,降低了摩擦因数。图6为换网机
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