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气化炉超温爆炸事故
一、事故经过
2004年12月30日12时35分左右,某装置当班班长在接替当班操作
工监盘时发现气化炉内温度指示高达1800℃(正常指标为≤1380℃),在
向值班长报告后,对气化炉试图进行降温操作无效,通知工厂调度室同意
后对气化炉停车,并向气化炉充氮气降温,停原料油泵。在处理过程中,
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14时20分左右,2终洗塔突然发生爆炸,将正在气化厂房内一楼作业和在
三楼准备作业的两名员工崩伤,飞溅的物体将在室外的一名劳务工撞伤。
三人在被送往医院后,经抢救无效死亡。另外二名在厂房内准备作业的检
修工人受重伤,还有一名在室外的员工被物体击伤。
二、事故原因
1、当班主操作工虚填假记录,长达3小时没有采取监控和调节措施,
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导致炉内温度过高,系统严重过氧。在处理过程中,1终洗塔中的裂解气(一
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氧化碳、氢气)逐渐通过止逆阀进入2终洗塔内,与2终洗塔内已积存的
大量过剩氧混合,形成了爆炸的混合物,并达到爆炸极限。
2、当班班长未按岗位操作法规定,经常检查工艺纪律执行情况,在气
化炉超温的3个小时内没有查看工艺控制指标的执行情况及记录的准确性,
未能及时发现气化炉超温的严重问题,导致事故发生。
3、车间工艺管理要求不严,执行上级有关安全管理规章制度不坚决,
对重要的工艺参数监督检查不到位。
4、车间没有认真执行有关不得抽调关键岗位人员从事其他工作的规定,
抽调此岗位人员做其他工作,造成气化炉岗位值岗人员少。
5、车间对设备性能及工艺流程不熟,对气化炉内部过氧引起的后果不
清楚。
6、工厂对某些工艺管理要求不严,从严安全管理不精细,有忽视管理
和监控的问题。
三、吸取的教训及采取的措施
1、要定期开展安全生产大检查,全面查找事故隐患,做到及时迅速彻
底整改。
2、进一步强化员工教育,提高全员的责任意识,加强员工技术业务和
操作技能的培训。
3、对岗位操作法进行深入研究,进一步完善异常情况下的操作和处理
手段,补充非正常情况时的处理方案。
4、进一步加强生产工艺的管理,强化工艺纪律、操作纪律和劳动纪律
管理,严格检查和考核制度。合理安排岗位定员,在任何情况下必须保证
要害岗位的人员在岗率。
5、发动职工识别生产装置和岗位的风险,严格制定并落实风险削减和
控制措施,编制出事故应急预案并做好实际演练工作,提高员工的应急处
理能力。
6、进一步加大安全投入,完善安全监控措施。
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