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浅析电力机车无动力回送处理不当后果及预防措施

摘要:本文系统阐述了电力机车无动力回送使用时机,SS4B型直流机车和神华

号交流机车无动力回送操作原理,对铁路电力机车在无动力回送中因乘务员处理

不当可能导致车轮踏面擦伤、动轮弛缓,甚至引发断钩分离事故进行了详细分析,

并提出针对性预防措施。

关键词:无动力回送动轮弛缓断钩分离

引言1

机车无动力回送操作是机车乘务员必须具备的一项基本操作技能,但由于该

项操作在日常使用较少,部分乘务员对机车无动力回送使用时机,无动力回送操

作步骤和目的理解不够透彻,在实际运用中极易因操作不当引发安全事故。本文

对无动力回送使用时机、两种机型无动力回送操作方法、无动力回送处理不当可

能造成的后果及预控措施等方面进行系统阐述,便于机车乘务员理解掌握,确保

机车无动力回送运行安全。

无动力回送使用时机2

当机车受电弓不能升弓,空气压缩机不能正常运转,不能保证机车自身制动

系统所需风源时,需要开放机车无动力装置。无动力装置由止回阀和无动力装置

塞门组成,安装在列车管与总风缸管之间。它的作用是:本务机车实施缓解时,

通过列车管向无动力机车总风缸充风,从而保证无动力机车制动时所需风源。

两种车型无动力回送操作原理3

神华号交流机车3.1

第一步:切除停放制动

操纵方法:防止机车溜车,将总风风压充至600kPa以上,缓解机车闸缸压力,

按压停放缓解按钮,待停放制动指示器完全变绿后,关闭停放制动塞门177。待

停放制动施加,观察停放指示器完全变红后,在车下拉动停放制动缓解手柄,使

机车停放制动缓解。

目的:防止无动力回送机车制动系统断电后,停放制动自行施加后无法缓解,

造成动轮擦伤。

图1停放制动模块相关设备

第二步:防蓄电池亏电

操纵方法:断开控制电源柜、低压电器柜除“蓄电池”自动开关=32-F06、控制“

电源”自动开关=32-F10、“司机室照明”自动开关=52-F01以外的所有自动开关。

目的:减少无动力回送机车蓄电池负载,防止蓄电池亏电。

第三步:开放无动力回送装置

三开:开放139塞门、155塞门、156塞门。

三关:关闭112塞门、115塞门、137塞门。

图2无动力回送装置管路图

开放139塞门的目的在于将无动力回送机车闸缸最高压力限制在250kPa。

开放155塞门的目的在于使列车管与无动力回送机车总风缸连通,由于103

逆止阀的存在,总风缸的风不能逆流回列车管,避免了列车管减压时总风缸向列

车管充风。

开放156塞门的目的在于列车管充风缓解时使机车分配阀容积室压力空气通

过156塞门排向大气,使无动力回送机车闸缸缓解。

关闭112塞门的目的在于切除无动力回送机车第一总风缸,缩短本务机车初

充风时间。

关闭115塞门的目的在于切除无动力回送机车制动机,防止因无动力回送机

车制动系统无电或故障造成列车管减压。

关闭137塞门的目的在于切断紧急制动时总风向作用管的充风通路,使紧急

制动时,机车作用管的压力只能通过工作风缸进行补充,通过低压安全阀将机车

制动缸的压力限制在250kPa,防止机车动轮擦伤。

第四步:检查

操纵方法:由本务机车进行列车管减压制动、充风缓解试验。逐个检查确认

列车管减压制动时无动力回送机车闸缸跟随制动,列车管充风缓解时无动力回送

机车闸缸跟随缓解。

目的:检查确认停放制动切除,列车管减压时机车闸缸能正常上闸,列车管

充风时机车闸缸能正常缓解,机车总风缸压力在550kPa至600kPa之间。

3.2直流机车SS4B

操纵方法:“两开两关一调整”,即开放155塞门和156塞门,关闭112塞门

和115塞门,调整分配阀安全阀整定值为180~200kPa。

目的:“两开两关”的目的和交流机车相同,调整分配阀安全阀的目的在于将

无火回送机车闸缸压力限制在200kPa以内。

无动力回送处4理不当可能造成的后果分析

未4.1开放156塞门

对无动力回送机车开放156塞门的目的在于本务机车实施缓解时使机车分配

阀容积室压力空气通过156塞门排向大气,实现机车闸缸的缓解。无动力回送机

车156塞门未开放或只开放一

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