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距离,B一泵端而到活塞杆四方扣后端的距离,卜活塞杆留在
十字头外面的丝扣数目,M活塞杆十字头位置的螺距(该泵为
往复泵活塞行程2mm)。
当B增大或减小时,A发生同样变化,然后再测量实际运行
精确调节计算法中B的最大或者最小
值,即可通过计算得缸套活塞
出活塞行程前后在缸
王忠军张峰套中的位置(图1)。
(中国石油独山子石化分公司炼油厂新疆独山子)调节过程计算,
左侧油缸A=255111111,
P~110B型泵属于双作用往复泵,是焦化车间除焦设备中的B=320mill,实际运行
关键设备。白开工以来,泵运行中会不时发出撞缸声。解检后,发中B=100mffl,一=
现活塞缸套、活塞体、活塞环全部撞裂且破损严重。500mm。B最小时,
最初发现撞缸现象时,认为是泵的左右行程分配不均。先对A~=255一(320—100)=
泵的左右行程进行了检查,左右行程虽然有差别但差别很小,仅35mm,B最大时,活图1活塞行程前后在缸套中的位置
对其进行了调节,保证左右行程均为总行程的1/2,但调节后发塞前端距离缸套前端
现撞缸现象没有消失。的距离E=575一(255+130+180)=10mE。
再次解检后,发现缸套总长C=580lllm,活塞体宽度D=其中5751131/1为缸套总长度,1301TI1TI为活塞厚度180111111=
130mm,活塞环宽度E=30mm,在考虑允许活塞环脱离缸套的(500—320)mm得来。
情况下,计算得知缸套理论上允许活塞的极限行程S=C+2E—D=调节的目的是为了使活塞在实际运行中前后死点的间隙大
510mlTl,分行程最大为255mm,经过测量,泵在实际运行中的致相当,即保证泵运行时A=E…再考虑到温度升高后活塞的
最大行程为508I/lm。可见该泵的行程对此缸套来说是一个极大伸长量,所以把活塞向后移10nalll,即活塞杆后退5扣(螺距
的负担,只有对活塞行程精确调节才能杜绝撞缸现象。2mm)。
经测量后认为,必须保证两点才能杜绝撞缸。一是保证初始右侧油缸A=230I/llll,B=295IBm,实际运行中B…=110I/lm,
状态的活塞中心线和缸套中心重合时,活塞走了112的总行程;B~=420Brim,经计算得活塞杆需前移101111I1,即活塞杆向前移5
二是保证活塞左右行程均为总行程的12/。为此采用一种新的扣。经调节后,泵恢复正常运行。
方法,即在泵大盖回装前测量4个数据,A一缸套到活塞后端的[编辑利丈]
2I/llqq,影响换热效果。经常在检修取样器时把取样管进行酸洗,
但时间久了,取样管与简体内壁底部之间已经被垢包死,酸洗的
汽水取样装置结办法已经无法除去。
根据水汽取样装置DL/T457—1991导则,确认取样装置
垢原因及处理
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