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GE水煤浆气化炉排渣系统故障分析
一、1.故障现象描述
(1)GE水煤浆气化炉在运行过程中,排渣系统故障现象表现为排渣不顺畅,渣料在排渣管道中滞留,导致管道压力升高,甚至出现堵塞现象。根据现场记录,某次故障发生时,炉内压力从正常工作压力的1.2MPa上升至2.5MPa,导致系统自动保护停机。此外,排渣泵运行电流异常升高,达到额定电流的120%,表明排渣泵负荷增大,系统运行效率降低。
(2)故障发生后,现场检查发现排渣管道内部存在大量结垢,特别是管道弯头处结垢严重,导致管道内径缩小,影响排渣流畅。通过对故障炉排渣管道的测量,发现管道内径缩小至原设计直径的70%,这直接影响了排渣效率。同时,炉底排渣口附近发现大量未排出的渣料堆积,进一步证实了排渣系统堵塞的问题。
(3)在对故障炉进行排渣系统检查时,还发现排渣泵的叶轮磨损严重,叶轮表面出现多处凹坑和划痕,叶轮直径减小至原设计直径的95%。此外,泵体内部轴承磨损,轴承间隙超过正常值的20%。这些磨损现象表明排渣泵长期在高负荷下运行,未能得到及时维护,最终导致设备损坏和故障发生。根据历史数据,该排渣泵自上次大修以来已运行超过10,000小时,未进行定期保养。
二、2.故障原因分析
(1)故障原因首先可以追溯到排渣系统的设计缺陷。根据设计资料,排渣管道的弯头设计角度为90度,而实际运行中发现,由于煤浆在流动过程中会产生较大的摩擦力和剪切力,导致渣料在弯头处容易沉积,形成结垢。此外,排渣管道的材质选择未能满足高温高压的环境要求,导致管道在长期运行中发生蠕变,进一步加剧了结垢现象。
(2)运行维护不当也是导致排渣系统故障的重要原因。在日常运行中,未严格按照操作规程进行排渣操作,如排渣频率过低、排渣时间过长等,导致渣料在管道中积累。同时,维护人员对排渣系统设备的检查和保养工作不到位,未能及时发现设备磨损和结垢问题,使得故障隐患得不到有效处理。
(3)煤浆质量不稳定和操作参数控制不严也是故障发生的直接原因。煤浆中固体颗粒含量波动较大,导致渣料成分复杂,难以形成均匀的排渣流动。此外,操作人员对气化炉的操作参数控制不严,如进料流量、压力等参数波动较大,使得排渣系统承受不稳定的运行环境,增加了故障发生的风险。同时,未对操作人员进行系统的培训,导致操作技能不足,进一步加剧了故障的发生。
三、3.排渣系统故障排查步骤
(1)排查步骤首先是对排渣系统的整体运行情况进行观察和记录,包括排渣泵的运行状态、管道的压力和温度、渣料排放的频率和数量等。通过对这些数据的分析,初步判断故障可能发生在排渣泵、管道或者渣料排放口等环节。
(2)接下来,对排渣泵进行详细检查,包括检查泵的运行电流、轴承温度、叶轮磨损情况等。若发现泵的运行电流异常,可能是由于泵内存在异物或者叶轮磨损严重。同时,对泵的进出口阀门进行检查,确保阀门开启状态正常,无堵塞现象。
(3)针对管道部分,首先对管道进行外观检查,寻找可能的结垢点或损坏部位。使用内窥镜对管道内部进行检查,确认是否存在堵塞、磨损或变形等问题。此外,对管道的连接处进行检查,确保所有连接部位无泄漏和松动现象。对于发现的问题,应立即采取措施进行清理或更换受损部件。
四、4.故障处理及预防措施
(1)针对排渣系统故障的处理,首先应立即停机进行紧急处理,以防止故障进一步扩大。例如,在本次故障中,当发现排渣泵电流异常升高时,应立即停机,并关闭相关阀门,防止煤浆继续进入排渣系统。随后,对排渣管道进行彻底清理,使用高压水枪对管道内部进行冲洗,清除结垢。根据现场清理经验,每次清洗后管道内径恢复至原设计直径的90%以上,有效缓解了管道堵塞问题。
(2)预防措施方面,首先应对排渣系统进行定期检查和维护。根据实际运行数据,建议每季度对排渣泵进行一次全面检查,包括轴承润滑、叶轮磨损和电机电流等。同时,对排渣管道进行定期清洗,采用化学清洗或高压水枪清洗相结合的方式,以防止结垢。例如,在实施化学清洗时,使用浓度为5%的盐酸溶液,浸泡管道24小时,然后用水冲洗干净。此外,对操作人员进行专业培训,确保其能够正确操作和维护排渣系统。
(3)优化排渣系统设计也是预防故障的重要手段。针对本次故障中发现的排渣管道弯头设计问题,建议对现有管道进行改造,将弯头角度调整为120度,以减少渣料在弯头处的沉积。同时,提高管道材质的耐高温高压性能,延长管道使用寿命。根据实际运行数据,改造后的排渣系统运行稳定,故障率降低了40%。此外,对操作参数进行严格控制,确保进料流量、压力等参数在合理范围内波动,降低排渣系统承受的不稳定运行环境。通过这些措施,有效提高了排渣系统的可靠性和稳定性。
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