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安全生产隐患排查治理记录表.docxVIP

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安全生产隐患排查治理记录表

一、基本信息

(1)本记录表针对某企业某生产车间安全生产隐患排查治理工作,旨在全面记录隐患排查、治理、评估及总结改进的全过程。本次排查工作共涉及生产车间面积10,000平方米,员工人数200人。在排查过程中,共发现安全隐患30处,其中重大隐患2处,较大隐患8处,一般隐患20处。具体案例包括:在车间A区发现电气线路老化,存在短路风险;在车间B区发现机械设备缺乏安全防护装置,存在机械伤害隐患。

(2)针对排查出的安全隐患,企业制定了详细的治理措施。例如,对于电气线路老化问题,企业安排专业人员进行了全面检查,并对老化严重的线路进行了更换,确保了电气安全。对于机械设备缺乏安全防护装置的问题,企业要求生产部门立即停止使用该设备,并进行了安全防护装置的安装。此外,企业还对员工进行了安全培训,确保员工了解和掌握安全操作规程。

(3)在隐患治理过程中,企业严格执行了“五定”原则,即定责任人、定整改措施、定完成时限、定资金来源、定整改验收。通过这一系列措施,30处安全隐患已全部得到有效治理。其中,重大隐患2处已全部整改完成,较大隐患8处整改完成率100%,一般隐患20处整改完成率95%。整改过程中,企业投入资金共计100万元,有效提升了生产车间的安全生产水平。

二、隐患排查情况

(1)隐患排查工作自2023年3月1日开始,至2023年3月15日结束,历时15天。共组织排查小组6个,成员20人,对生产车间、仓储区域、办公区域等进行了全面细致的检查。排查过程中,共发现安全隐患问题50项,其中安全隐患等级分为重大、较大、一般三个等级。重大安全隐患5项,涉及设备故障、电气安全隐患;较大安全隐患15项,包括机械设备老化、消防设施缺失;一般安全隐患30项,涉及标识标牌不清、应急物资不足等。

(2)在排查过程中,发现一起因操作不当导致的机械伤害事故,事故发生后,立即组织相关部门进行了调查分析,并对涉事员工进行了安全教育。同时,针对该起事故暴露出的设备操作不规范问题,对企业现有操作规程进行了修订,要求所有员工重新进行操作规程培训,确保类似事故不再发生。此外,还对排查出的电气安全隐患进行了紧急处理,对老化严重的线路进行了更换,并加强了电气设备的安全巡检。

(3)针对仓储区域的排查,共发现火灾隐患5项,包括堆垛过高、消防器材配置不足等。针对这些隐患,企业立即调整了仓储布局,降低了堆垛高度,并对消防器材进行了补充和更新。同时,还邀请了消防部门对全体员工进行了消防安全培训,增强了员工的消防安全意识和自防自救能力。通过这些措施,有效降低了仓储区域的火灾风险,提高了整体安全生产水平。

三、隐患治理措施

(1)针对重大安全隐患,企业成立了专项整改小组,明确了整改责任人及整改期限。对于电气线路老化问题,制定了详细的整改方案,包括更换老化线路、升级电气设备、增加电气巡检频率等措施。具体执行过程中,对车间A区的电气线路进行了全面检查,发现老化线路共10处,立即进行了更换,更换后的线路符合国家相关安全标准。同时,对电气设备进行了升级改造,确保设备运行稳定,降低了电气事故发生的风险。此外,为加强电气安全管理,企业还制定了《电气设备安全操作规程》,要求所有员工严格遵守。

(2)对于较大安全隐患,企业采取了分阶段整改的策略。首先,对机械设备老化问题进行了紧急处理,包括停用存在安全隐患的设备,对设备进行维修或更换,确保设备安全运行。例如,车间B区的切割机因长期使用出现磨损,存在机械伤害隐患,企业立即停用该设备,并进行了维修,更换了磨损部件。其次,对消防设施缺失问题进行了整改,新增消防器材10套,包括灭火器、消防栓等,确保消防设施齐全。同时,对消防通道进行了清理,确保消防通道畅通无阻。

(3)针对一般安全隐患,企业采取了预防性措施,从源头上减少安全隐患的产生。例如,对标识标牌不清问题,重新设计并制作了清晰、醒目的标识标牌,放置在车间各关键位置,提醒员工注意安全。对于应急物资不足问题,进行了全面清点和补充,确保应急物资充足。此外,企业还加强了安全培训,定期组织员工参加安全知识竞赛、应急演练等活动,提高员工的安全意识和应急处置能力。通过这些措施,企业整体安全生产水平得到了显著提升,为员工提供了一个安全稳定的工作环境。

四、隐患治理效果评估

(1)隐患治理效果评估工作于2023年4月1日开始,至4月10日结束。评估小组由安全专家、企业内部管理人员及员工代表组成,共5人。评估过程中,对已整改完成的隐患进行了现场核实,并对照整改方案进行了全面审查。评估结果显示,重大安全隐患2项已全部整改完成,整改率达到100%;较大安全隐患8项中,7项已整改完成,整改完成率为87.5%;一般安全隐患20项中,18项已整改完成,整改完成率为90%。整改后的安全隐

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