CD3推车机液压站电机故障分析报告 (2).docxVIP

CD3推车机液压站电机故障分析报告 (2).docx

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CD3推车机液压站电机故障分析报告

故障经过

2025年5月10日乙班夜班,凌晨5:30左右,CD3报推车机液压站电机电源分闸故障,平台巡视到达现场检查电机外观无异常,多次尝试送电后仍电源跳闸。6:00左右联系技术员,安排平台巡视及电工使用兆欧表测试电机是否接地,电气室测试电机未接地。6:30左右技术员到达现场,检查发现电机接线箱内接线柱烧毁严重,且接线柱底座松动。拆除接线后对电机电源断路器、接触器以及电源线进行全面检查,未发现缺相、接地等异常情况。检查电机输出轴转动情况正常,排除电机卡滞致障可能。通过对电机相间阻值的检测,发现U、V相间阻值仅为2MΩ左右,而其余相间阻值达500MΩ左右,电机U、V两相相间阻值相对较低。7:00左右联系大班取备件更换电机,9:00左右完成电机更换,试车正常恢复作业。

图为烧毁电机接线柱图为电机接线柱松动图为检查断路器

原因分析

1.电机送电运行立即跳闸,怀疑电机内部绕线存在问题,已联系电机返修,后续持续跟踪电机维修情况。

2.该电机安装时因线鼻子接线孔不合适,加装垫片进行安装,该位置线鼻子与垫片接触面较少,易导致运行时电流较大,长期运行导致电机线缆、接线柱底座脆化。

3.电机内部可能存在受潮现象。绝缘性能下降,U、V相间的电阻值降低,导致接线柱处电流增大,发热加剧,加速电机的损坏。

4.现场检查发现电机接线柱松动严重,在设备运行过程中,由于震动等因素,松动的接线柱距离过近导致相间短路损坏电机。

5.在故障处理过程中,技术员、平台巡视、电工、大班人员之间的协调沟通存在延迟,备件调配不够顺畅,导致更换电机的等待时间较长,整体处理效率偏低,间接造成故障处理用时较长。

整改措施

1.加装CD3推车机液压站电机加热。统一排查整改区域内电机加热线,保证电机正常运行。

2.同时对翻车机区域电机、远程站、接线箱等统一排查,检查接线线鼻子、端子排、电缆绝缘层、电缆受力、箱体密封等情况。

3.对于易受潮影响故障影响较大的电机等设备,针对性制定电气预防检查周期,技术员进行检查质量的严格把控,确保检查及时、执行到位、质量过关。

4.故障处理响应滞后,尤其是电机类故障处理效率偏低,建立故障处理快速响应机制,明确平台巡视、电工、技术员、备件管理员等各岗位在故障处理中的具体职责和协作流程,故障发生后第一时间同步故障现象、初步检测结果及备件需求。避免信息传递滞后,降低后续此类故障处理时间。

技术设备科

2025年5月10日

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