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2025年二建矿业实务案例试题库及答案
案例一:某煤矿立井井筒施工质量问题分析
背景资料:某煤矿设计年生产能力120万吨,主立井净直径6.5m,深度850m,采用冻结法施工,外层井壁为C40钢筋混凝土,厚度600mm,内层井壁为C50钢筋混凝土,厚度500mm。施工至井深450m时,外层井壁局部出现蜂窝麻面,且内层井壁浇筑后检测发现5处混凝土强度未达标(最低强度仅38MPa),同时井壁淋水量达8m3/h(设计要求≤6m3/h)。
问题:
1.分析外层井壁蜂窝麻面的可能原因。
2.指出内层井壁混凝土强度不达标的主要影响因素。
3.针对井壁淋水超标问题,提出至少3项处理措施。
答案:
1.外层井壁蜂窝麻面的可能原因:
(1)混凝土配合比设计不合理,砂率或水灰比控制不当,导致和易性差;
(2)模板拼缝不严密,浇筑时漏浆;
(3)混凝土浇筑过程中未分层振捣或振捣时间不足,气泡未排出;
(4)原材料质量不稳定(如砂石含泥量超标),影响混凝土密实度。
2.内层井壁混凝土强度不达标主要影响因素:
(1)水泥标号或品种选用错误(C50混凝土应采用42.5级及以上硅酸盐水泥);
(2)混凝土养护不到位(冻结段内层井壁需采用暖棚法或蒸汽养护,养护时间不足或温度控制不达标);
(3)原材料计量误差超标(如砂石含水率未及时调整,导致水灰比增大);
(4)混凝土运输时间过长或浇筑中断,导致初凝后二次振捣不充分。
3.井壁淋水处理措施:
(1)对淋水区域采用壁后注浆(如水泥-水玻璃双液浆),封堵裂隙;
(2)检查冻结壁交圈质量,若冻结孔间距过大或冻结时间不足,需补打冻结孔并延长冻结期;
(3)在井壁内侧增设导水盲沟,将淋水引至井底水仓集中排放;
(4)对混凝土缺陷部位(如蜂窝麻面)进行凿除后,采用微膨胀混凝土补强。
案例二:某金属矿巷道爆破事故分析
背景资料:某铁矿采用浅孔爆破法掘进巷道,设计断面4.5m×3.8m,炮眼深度2.0m,炮眼总数60个(掏槽眼8个,辅助眼30个,周边眼22个)。爆破作业前,爆破工未检查爆破网络连接情况,直接使用发爆器起爆。起爆后,工作面未响炮眼2个(均为周边眼),班组长安排2名工人直接进入工作面处理盲炮,其中1人用钢钎掏挖炮眼时引发爆炸,造成1死1伤。
问题:
1.指出本次爆破作业中的违规行为。
2.分析盲炮产生的可能原因。
3.简述盲炮的正确处理程序。
答案:
1.违规行为:
(1)爆破前未进行爆破网络检查(应使用爆破电桥检测网络电阻,确保符合设计要求);
(2)盲炮处理未执行安全规程(《爆破安全规程》规定,盲炮处理时无关人员应撤离,且严禁用钢钎掏挖炮眼);
(3)班组长无盲炮处理资质(盲炮处理应由爆破员操作,其他人员不得擅自处理);
(4)未在起爆后等待足够时间(浅孔爆破应等待15分钟后,确认无盲炮或稳定后方可进入工作面)。
2.盲炮可能原因:
(1)雷管质量问题(如桥丝断裂、引火头失效);
(2)爆破网络连接错误(如漏接、错接导致电流未导通);
(3)炸药受潮或雷管与炸药不匹配(如雷管段位错误导致拒爆);
(4)炮眼内积水未处理,炸药被水浸泡失效。
3.盲炮正确处理程序:
(1)起爆后发现盲炮,应立即在现场设置警戒,禁止无关人员进入;
(2)由原爆破员检查盲炮位置,记录盲炮数量、孔位、装药情况;
(3)若为浅孔盲炮,可重新连接起爆网络再次起爆;若无法重新连接,可在距离盲炮孔300mm处打平行辅助孔,装药起爆;
(4)严禁用镐刨、钢钎掏或强力拽导爆管/导火索;
(5)处理完毕后,收集未爆的雷管、炸药,由专人保管并按规定销毁;
(6)填写盲炮处理记录,分析原因并制定改进措施。
案例三:某矿井下通风系统优化
背景资料:某煤矿设计生产能力90万吨/年,采用中央分列式通风系统(主、副井进风,回风井回风)。实测数据如下:总进风量45m3/s,总回风量48m3/s;采区工作面风量分配:1101工作面18m3/s(需风量20m3/s),1102工作面15m3/s(需风量16m3/s);主要通风机型号为FBCDZ-8-No28,额定风量50-80m3/s,额定风压2000-3500Pa,实测通风机风压2200Pa,风硐断面8m2,风硐风速6m/s。
问题:
1.计算总漏风率并判断是否符合《煤矿安全规程》要求(规程规定总漏风率≤15%)。
2.分析采区工作
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