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2025年12月重大伤亡事故
一、事故概述
1.1事故发生经过
2025年12月15日14时30分许,某市经济技术开发区XX化工有限公司3号生产车间发生一起爆炸事故。当日14时20分,操作人员王某(男,38岁,工龄10年)、李某(女,32岁,工龄5年)开始执行3号反应釜的升温操作,该反应釜用于生产易燃溶剂,设计容量为5立方米,事发时实际装载量为4.2立方米。14时25分,反应釜压力传感器数值突然从0.3MPa上升至0.8MPa,超出正常操作上限(0.5MPa),王某在未按规定立即停机检查、也未向车间主任报告的情况下,继续手动开启进料阀门试图“稳压”。14时28分,反应釜与离心机连接的密封垫片因压力过高发生破损,导致约1.2立方米易燃溶剂泄漏,泄漏溶剂迅速挥发形成爆炸性气体。14时30分,车间内一台非防爆型照明开关因电气短路产生火花,引发气体爆炸,爆炸当量约equivalent0.5吨TNT,造成3号车间局部坍塌,并引燃周边存放的包装材料。事故发生后,企业立即启动应急预案,组织人员疏散并拨打119、120电话,14时45分明火被扑灭,现场救援工作于16时10分结束。
1.2事故造成的人员伤亡与财产损失
本次事故共造成3人死亡、5人受伤(其中2人重伤、3人轻伤)。死亡人员为操作人员王某、李某及路过车间的巡检员张某(男,45岁,工龄15年);重伤人员为车间技术员赵某(化学性烧伤)和维修工刘某(多处骨折),均已送医救治,生命体征平稳;轻伤3人为附近岗位操作人员,主要为玻璃划伤和冲击波造成的软组织损伤。直接经济损失初步统计为823万元,其中:设备损失(反应釜、离心机等)约420万元,厂房修复费用约280万元,停产损失(按日均产值计算)约95万元,其他应急处置及善后费用约28万元。间接经济损失包括周边企业停工、环境监测费用及后续赔偿等,具体数值待进一步核定。
1.3事故初步性质判定
根据现场勘查痕迹、监控录像调取及初步问询笔录,结合《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故调查组初步判定该事故为一起较大生产安全责任事故。直接原因为操作人员严重违反《化工企业安全操作规程》,在设备异常状态下冒险作业,导致物理性爆炸引发二次火灾;间接原因包括企业安全生产主体责任不落实,隐患排查治理流于形式,对员工安全培训考核不到位,以及现场安全监护机制失效等。目前,事故详细原因仍在进一步调查中。
二、事故原因调查与分析
2.1直接原因调查
2.1.1操作人员行为分析
调查组通过现场勘查、监控录像回放及对操作人员王某和李某的问询笔录,还原了事故发生前的关键操作过程。2025年12月15日14时20分,王某和李某开始执行3号反应釜的升温操作,该反应釜用于生产易燃溶剂,设计容量5立方米,装载量4.2立方米。14时25分,压力传感器数值从0.3MPa骤升至0.8MPa,超出正常操作上限0.5MPa。根据《化工企业安全操作规程》第3.2条,操作人员应立即停机检查并报告车间主任,但王某在未执行停机指令的情况下,手动开启进料阀门试图“稳压”。李某作为辅助操作员,未提出异议并协助继续操作。调查组发现,王某和李某均未接受过压力异常处理的专项培训,其行为违反了企业《岗位安全操作手册》第5.1节规定,属于严重违规操作。监控录像显示,两人操作时未佩戴安全防护装备,且在压力持续升高时未采取任何应急措施,直接导致14时28分反应釜与离心机连接的密封垫片因压力过高破损,泄漏约1.2立方米易燃溶剂。溶剂迅速挥发形成爆炸性气体,14时30分车间内非防爆型照明开关电气短路产生火花,引发爆炸。调查组认定,操作人员的冒险行为是事故的直接导火索,其主观失误源于对安全规程的漠视和侥幸心理。
2.1.2设备故障检查
调查组对事故设备进行了全面技术检测,包括反应釜、压力传感器、密封垫片及相关管路系统。反应釜为2018年安装,使用年限7年,未按《化工设备维护保养规范》进行年度大修。检测发现,反应釜内部腐蚀严重,壁厚减薄率达15%,超出标准允许的10%阈值。压力传感器型号为PT100,校准周期为6个月,但企业维护记录显示,上次校准时间为2025年5月,已过期7个月,传感器灵敏度下降导致数值延迟响应。密封垫片采用橡胶材质,耐压设计上限0.6MPa,但事故时压力达0.8MPa,垫片材料老化变脆,在高压下瞬间破裂。离心机连接管路存在焊接缺陷,焊缝裂纹长度达3厘米,未通过超声波探伤检测。调查组调取了设备维护日志,发现2025年9月例行检查中,维修工刘某曾记录“反应釜压力表异常波动”,但未上报处理,仅简单清理传感器表面。此外,车间内照明系统为非防爆型,安装于2017年,未按《防爆电气设备标准》升级,电气短路火花是爆炸的触发点。设备故障的根源在于企业预防性维护缺失,未建立设备健康档案,导致隐患长期积累。
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