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低品位石灰石生产优质熟料的成功实践
摘要:通过对矿山低品位石灰石的搭配、特别是高镁石灰石的使用,矿山实现零外排,脱硫石膏、萤石转炉废渣等矿化剂的试用、回转窑喷煤管、篦冷机、烟室缩口工艺装备的调整,生产出优质的熟料。
关键词:低品位石灰石;优质熟料;矿化剂;工艺装备调整
0引言
石灰石资源是水泥企业最重要的大宗基础原材料,充分利用矿山低品位石灰石是水泥企业高质量发展的必由之路。我公司充分利用低品位石灰石资源,通过优化原材料管理、优化调整生料配方、改善生料易烧性、调整生料细度控制、优化水泥熟料煅烧工艺,充分利用了低品位石灰石资源,将熟料28d抗压强度提高至60MPa以上,得到了优质的熟料,保证了企业可持续发展。
1基本情况
白山北方水泥有限公司现有一条3200t/d熟料生产线,配套自有矿山一座;自有矿山石灰石CaO含量42%~49%,MgO含量2%~15%,碱含量0.3%~1.0%,石灰石品位低,成分波动大,高镁高碱,含泥量大(见图1、表1)。部分外购搭配的石灰石CaO含量均值47.5%左右:亦存在CaO不高、MgO波动大的情况。
硅质原料硅石、铁质原料铁矿石,属本地原矿石!易磨性、易烧性差。生料均化库经多年使用后未清库维护,出磨生料几乎是上进下出,均化效果差造成窑上料难烧,质量波动大,生料配比调整频繁;配制的生料成分波动大,三率值合格率低。以2022年出磨生料三率值合格率数据为例,KH、n、p合格率分别为69.4%、72.1%、72.3%。窑系统方面存在着预热器系统阻力高(C出口6700Pa),通风差,头燃烧器热力强度低,二次风温低(1050℃)等缺陷;这些均导致熟料KH低,f-CaO难控,篦冷机冷却效果差,出窑熟料温度高、熟料质量总体偏差等弊病。不同MgO含量的熟料性能指标的生产统计结果如表2所示。以2022年数据为例,熟料KH0.86~0.88左右,CS45%~47%左右;当熟料KH超过0.88时,熟料f-CaO易超出1.5%的控制要求;受此影响熟料3d强度低于28MPa,28d强度低于55MPa,已成为急需解决的一大难题。???
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2生产优质熟料的技术措施
2.1加强原材料管理
为减小石灰石质量波动以及提高稳定性,公司化验室结合外购石灰石多轮次取样分析,制定了《外购石灰石搭配方案》,停止使用两个来源的质量差、波动大的外购石灰石,择优引进质量相对较稳定的外购石灰石,保障外购石灰石CaO含量提高超过1%。根据石灰石质量变化,及时与矿山技术人员沟通,加强自有矿山石灰石与外购石灰石的搭配,特别是针对自有矿山高镁石灰石.严格控制合适搭配比例,确保出窑熟料MgO含量控制在5.0%以内,出磨生料稳定性也有所改善(见表3)。
2.2改善生料易烧性
为改善自备矿山石灰石易烧性,公司先后开展了转炉废渣、脱硫石膏、萤石掺入生料配料改善易烧性的试验。转炉废渣所含微量元素具有激发熟料活性的作用。熟料硫碱比控制在0.6~0.8左右相对适宜,有利于熟料f-CaO的控制和熟料C3S的提高,为实现公司熟料的原硫碱比约0.44得到有效提高,因此选择在生料中掺入脱硫石膏。萤石尾矿作为常见矿化剂,能降低窑料的烧结温度,减少燃料消耗,同时还能增强烧结时熟料液相粘度,促进C3S的形成(见表4)。???
从表4对比结果可出看出,转炉废渣作为矿化剂掺入,对熟料f-CaO和C3S未起到直接改善的作用,但熟料的易磨性有了改善,熟料的3d、28d抗压强度分别提高了1.8MPa和2.0MPa。但是,试验中发现转炉废渣的掺入会引起熟料中可溶性六价铬的增加,需控制转炉废渣的合适掺量。脱硫石膏作为矿化剂掺入,熟料f-CaO下降C3S提高3.8%,起到了改善生料易烧性的作用,熟料易磨性进一步改善,3d抗压强度提高3.6MPa、28d抗压强度下降0.4MPa。这说明硫的带入有利于熟料早期强度的提高。当萤石尾矿作为矿化剂掺入生料,其综合效果最好,试验期间熟料f-CaO下降最大,C3S提高4.8%,熟料小磨粉磨时间相比下降了4min53s,易性改善明显,熟料的3d、28d抗压强度分别提高了4.0MPa和3.1MPa。试验还发现,萤石掺入会引起熟料凝结时间的延长,需合理控制掺入量。
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2.3优化调整生料配方
基于上述试验结果及分析,转炉废渣最终确定用于生料配料;结合实际生产情况,对熟料三率值进行调整。采用高硅率、中铝率和高饱和比的“两高一中”配料方案,将熟料三率值确定为KH为0.910~0.920,n为2.50~2.60,p为1.40~1.50。硅率提高(即目标控制2.55以上)有助于降低熟料煅烧液相量,减少有害成分对窑炉系统结皮、结圈的影响。中铝率(即由1.7下降至1.45)便于控制熟料液相量不大于30%,稳定铁含量,减轻
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