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降低高炉炉缸冷却壁温度过高的8个护炉措施
前言 1
1.强化炉缸关键区域冷却强度 1
2.降低冶炼强度,增加风口面积 2
3.炉料中添加钒钛矿 2
4.控制合适的生铁含Si量 2
5.减少环碳温度高区域铁水环流影响 3
6.铁口的维护 3
7.改善布料制度 3
8.炉缸局部修复 3
护炉效果 5
前言
国内某大型高炉,设计有效容积2580m3,炉前共4个出铁口,设计生铁年
生产能力为200万吨。2006年12月6日开炉投产,送风后一个月达产,平均日产生铁5800t,利用系数2.15,投产后生产运行状态理想。但2011年3月后
监测发现炉缸第二段冷却壁内环碳温度明显升高,其中在2号铁口下方的
Ti5060电偶温度上升最高,最高上至342℃。高炉抓住危险信号,通过采取相
应护炉措施,降低了温度上升速度,维持高炉生产。
高炉护炉的几个有效措施
1.强化炉缸关键区域冷却强度
高炉炉体选择闭路软水冷却系统,设计冷却水流量为6100m3/h,供水压力为0.7MPa,共设计4台循环水泵,正常生产过程中为2台工作,2台备用。
2011年3月后炉缸局部环碳温度上升过快,为增加冷却强度,高炉采取增加一台工作水泵的方式提高供水压力及流量。增加后供水量由原来的6100m3/h增加至6500m3/h,其供水压力也由0.7MPa提高至0.85MPa。通过采取该措施,
炉缸温度场整体不再继续升高,但Ti5060温度点仍呈明显上升趋势,2012年2月Ti5060温度点最高达曾达到480℃。为继续增大对该处环碳的冷却强度,高炉增加了冷却壁水管循环泵,提高单管水流量及水压,使单管流量由25m3/h
增至40m3/h,水压由0.8MPa增强至1.2MPa。
2.降低冶炼强度,增加风口面积
加强对关键区域的实时监控,一旦环碳温度上升至450℃时,高炉采取减风、停氧的方式来降低冶炼强度,减少铁水因素等对环碳温度的影响。但长期低压操作,造成难以吹透炉缸中心料柱,高炉需根据冶炼强度、风量风压对称关系,及时调整风口面积,保证标准风速大于230m/s,这样才能提供足够的鼓风动能来吹透、吹活炉缸状态。从而进一步消除炉缸中心死料柱,提高炉缸的透液性,尽可能的减少炉缸内铁水的环流及底流,降低铁水对炉缸的物理冲
击。
3.炉料中添加钒钛矿
钒钛矿中的TiO2在炉内高温还原气氛下可生成熔点较高的氮化物TiN(熔点为3150℃)、碳化物TiC(熔点为3150℃)及Ti(C,N)化合物,当这些高熔点钛的碳氮化合物凝结在炉缸炉底的砖缝中时,就对炉缸起到了保护作用。4高炉自2011年3月后在入炉料中定量添加钒钛矿。生铁中含钛[Ti]量需控制在合理范围,太低起不到保护炉缸的作用,太高则严重影响高炉顺行,实践摸索后控制生铁中含钛[Ti]在0.15%左右为宜。
4.控制合适的生铁含Si量
生铁含[Si]量对铁水的流动性构成一定影响,铁水流动性太好容易对炉缸造成侵蚀,但反之流动性过差则对高炉顺行不利,同时也对炉底炉缸长寿状态不利;而且钒钛矿的还原程度与铁水化学热成正比,所以生铁含[Si]量的高低还直接对钛的还原状态造成影响。鞍钢4号高炉控制铁水[Si]的范围在0.50%~0.70%之间。
5.减少环碳温度高区域铁水环流影响
虽采取了以上措施,但2号铁口区域下方温度监控点Ti5060温度仍较高,
2012年10月达到历史最高点517℃。同时为了减少铁水环流对该区域碳砖的冲蚀,采取永久停用2号铁口方式,选择剩余其他三个铁口交替出铁。在此期间对2号铁口间隔30天为一周期进行一次打泥作业,在铁口内形成稳固泥包,减少渣铁环流对炉缸侵蚀,保护铁口下方重点区域,同时2号铁口作为事故铁口备用。
6.铁口的维护
从测温点数据来看,铁口区域是炉缸发生烧穿的薄弱地带,故日常生产中严格要求铁口合格率,在顺行允许的情况下维持铁口上限深度,避免出现提前出铁情况,严格禁止发生闷炮、跑大流情况。加强炉前工作管理,一旦未达要求,严肃考核责任人。
7.改善布料制度
高炉顺行状态良好,炉况没有异常波动是炉缸温度稳定的基础,故在日常操作中需细化要求,改善高炉的布料制度,使高炉内中心、边缘两道煤气流分布合理,适应护炉期间操作参数。护炉期间,调整之前的发展中心气流,抑制边缘气流的分配方案为发展中心气流,兼顾边缘气流的方案。经此该布料制度生产一段时间后,壁体温度明显趋于稳定。高炉壁体温度在90~140℃之间波
动,炉顶中心温度维持在200~500℃之间,炉喉温度在100~220℃左右,同时水温差固定在2.3℃以下。
8.炉缸局部修复
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