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GD2-20X210井和中8-侧
平509井压井技术
案例一、GD2-20X210井压井技术
(一)基础数据
ØGD2-20X210是一口生产井,位于河口区孤岛镇朝阳四村东北角。
Ø1999年2月16日完井,井深1555m,目的层井深1504m,井斜45.72°,
方位134.14°,井底水平位移310.85m,油层套管为
Φ177.8mm×1553.0m,人工井底1548.44m。
Ø1999年7月投产Ng三3,实射井段1307.5~1317.0m。
Ø本次施工目的:检泵、拔绕丝、填砂、丢封Ng三3,补孔Ng三
2/1298.4~1302.0m、测压、混排、下绕丝高压充填、下φ56斜井泵。
(二)事故经过及处理情况
Ø2009年5月7日洗井、起刮管器,19:30分起第109根(井内剩25根油管)
时井口溢流,19:31压力突然升高,气流窜升到20多米并携带大量干细砂,
井内油管顶出9米左右被自封卡住,井口失去控制。
Ø19:40采油厂启动抢喷应急预案,在井场周围70米内设置警戒线,切断家
属区用电用气,疏散附近人员600余人。
Ø随着携带细沙的高压气流冲刷,套管闸门与四通连接处卡箍被刺坏,井口
大四通被刺坏。
Ø21:30接到采油厂井喷事故报告后,油田抢喷领导小组赶赴现场组织抢喷
工作,8日上午10:35抢喷压井成功。
Ø主要措施:先倒出喷出井口的1根油管,强拆自封,放倒井架,挖井口,
利用HK-3抢喷装置拆下井口大四通及单闸板全封防喷器,更换大四通及防
喷器,水泥车挤注压井液压井。
疏散附近居民区
内部分住户和其
他人员600余人
(三)事故原因
1、起钻过程中未及时连续灌注压井液,同时起大直径工具形成抽汲作用,
地层流体进入井筒,造成井内液柱压力不能平衡地层压力,是导致井喷
事故的直接原因。
2、未按井控规定安装防喷器和节流放喷管汇,放喷泄压操作不当,是造成
井喷失控的直接原因。
3、对地质情况认识不足,对邻井资料没有引起足够重视,未提供地层压力
等数据,是造成事故的主要原因。
4、没有制定井控管理规定,井控意识缺乏,对全井施工作业未提出有效和
针对性的井控防范措施,是导致事故的主要原因。
5、井控监督管理措施不到位,是导致事故发生的重要原因。
(四)责任认定
Ø采油厂作业二大队及所属作业212队对该起事故负主要责任;
Ø采油厂地质所、工艺所、技术质量安全监督中心负次要责任;
Ø采油厂相关部门和领导对井控管理制度落实不到位,执行规定不
严格,汇报井喷事故不及时,负有管理责任。
案例二、中8-侧平509井压井技术
孤岛中8—509井井喷片断
中8-侧平509井位于孤岛社区朝阳五村西北角,由胜大集团总
公司石油工程技术开发中心侧钻大修3队施工。2009年6月11日7:
00在起原井管柱时发生井喷事故,经过油田有关部门和单位全力
组织抢险,于6月14日16:05、历时81小时抢喷压井成功。
第
一
天
第
二
天
第
三
天
第
四
天
(一)基本情况
Ø老井于1981年3月完井,井深1500m,油层套管Φ177.8mm×1478.43m,
人工井底1468.09m。
Ø1981年10月投产Ng42-Ng65(1208.8~1320m)。2001年1月14日最后一
次作业,1225m处套管变形,下半滤带病生产,因高含水关井至今。
Ø停产前动液面243.9米,56泵、泵深788.6米,生产参数3米×9次,日液
能力86.75吨,日油能力3.69吨。
Ø该井运行由孤岛采油厂新井建设项目部负责,胜大集团总公司大修3队施
工,设备为XJ-550。
Ø本次施工是在中8-509井1080.7m处套管开窗侧钻。
(二)事故经过及处理情况
Ø2009年6月8日,胜大大修3队搬上设备。6月11日0:00开始起原管柱,4:
00起出67根抽油杆,6:40起出37根油管。此时发现井口开始冒原油并夹
带少量气体,随即接电潜泵往井筒灌水灌不进去。
Ø7:00左右,因井口喷势大无法安装防喷器,井口失控。7:05,作业机
熄火,切断井场电源,职工撤离井场。
Ø7:10,孤岛采油厂启动抢喷
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