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煤矿班组年终总结
煤矿班组年终总结
一、班组基本情况
我班组现有职工32人,其中班组长1人,副班组长2人,采煤工18人,支护工6人,机电维修工3人,安检员2人。平均年龄38岁,工龄10年以上的老工人占比65%,技术等级中,高级工8人,中级工15人,初级工9人。班组负责工作面开采面积为12500平方米,煤层平均厚度3.2米,倾角15度,采用综合机械化采煤工艺。
二、安全生产情况
1.安全生产指标
-全年实现安全生产365天,无死亡事故,无重伤事故
-轻伤事故2起,同比下降40%
-三违现象发生5起,同比下降35%
-安全隐患排查整改率100%,共排查各类安全隐患326项
-安全培训累计时长480小时,人均培训15小时
2.安全管理措施
-坚持班前安全会制度,全年召开班前安全会365次
-实行手指口述安全确认法,覆盖率达100%
-开展安全风险辨识活动,辨识出重大风险点12处,制定管控措施36项
-推行人人都是安全员制度,每位职工每月至少发现并整改1处安全隐患
-组织应急演练4次,参与率达100%
三、生产任务完成情况
1.产量指标
-全年计划产量45万吨,实际完成48.6万吨,超额完成8%
-最高月产量达4.8万吨,创历史新高
-平均日产量1360吨,较去年提高12%
-工作面推进度平均每月85米,较计划提高7%
2.生产效率
-采煤工效达到28.5吨/工,较去年提高15%
-设备利用率达92.5%,较去年提高5个百分点
-循环作业时间平均为45分钟/刀,较去年缩短8分钟
-万吨煤电耗较去年下降8.5%
四、质量管理情况
1.煤炭质量
-商品煤灰分平均12.3%,较计划降低0.7个百分点
-商品煤水分平均7.8%,控制在标准范围内
-商品煤发热量平均5500大卡/千克,较去年提高100大卡/千克
-煤炭质量投诉率为0,客户满意度达98%
2.工程质量
-顶板支护合格率100%,优良率92%
-巷道成形合格率98%,优良率85%
-设备安装合格率100%,一次开机成功率达95%
-工作面三直一平两畅通合格率96%
五、成本控制情况
1.材料消耗
-吨煤材料消耗较计划降低5.8元,节约成本281万元
-坑木消耗较计划降低12%,节约成本45万元
-火工品消耗较计划降低8%,节约成本32万元
-油脂消耗较计划降低6%,节约金额28万元
2.能源消耗
-吨煤电耗较计划降低2.5度,节约电费61.5万元
-吨煤水耗较计划降低0.3立方米,节约水费7.3万元
-设备维修费用较计划降低10%,节约金额56万元
六、设备管理情况
1.设备运行状况
-采煤机平均无故障运行时间达320小时/次,较去年提高40小时
-液压支架完好率98.5%,较去年提高2个百分点
-刮板输送机故障率下降15%,维修时间缩短20%
-转载机、破碎机故障率下降18%
2.设备维护保养
-实行设备包机到人制度,设备包机率达100%
-开展设备预知性维护,提前发现并排除设备隐患36处
-设备定期保养完成率100%,保养记录完整率100%
-设备备件库存周转率提高25%,资金占用减少30万元
七、人员培训情况
1.培训实施情况
-开展岗位技能培训12期,参训人员达386人次
-组织安全技术培训8期,参训人员达312人次
-开展应急演练4次,参与率达100%
-举办技术比武活动3次,获奖人员15人
2.培训效果
-职工持证上岗率100%
-特种作业人员持证率100%
-职工技能等级提升率达35%
-新工人培训合格率达100%,独立上岗率达95%
八、创新改进情况
1.技术创新
-完成采煤机截齿优化改造项目,截齿使用寿命提高30%
-实施液压支架支护参数优化项目,支护效率提高15%
-开展工作面端头支护改进项目,端头维护时间缩短25%
-完成采煤工艺优化项目,循环时间缩短8分钟/刀
2.管理创新
-推行班组成本核算制度,成本意识明显增
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