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企业污染治理方案

作为从业十年的环保工程师,我参与过20余家企业的污染治理项目。记得三年前接手某机械制造企业时,第一次走访周边村庄,王大爷拉着我的手说:“小同志,俺们小时候在河里摸鱼,现在孙子说河水有怪味,连脚都不敢沾。”那一刻我攥着监测报告的手有点发紧——COD超标3倍、挥发性有机物(VOCs)无组织排放浓度偏高、车间角落还堆着未分类的废油桶。从那天起,我带着团队蹲守车间45天,测了2000多组数据,终于梳理出这套”可落地、能持续”的治理方案。以下是我们的实践总结:

一、治理背景与问题诊断

1.1企业基本情况

本方案针对XX机械制造企业(以下简称”企业”),主要从事金属加工、喷涂及热处理,年产能5万吨。生产环节涉及喷漆(使用溶剂型涂料)、酸洗(盐酸浓度15%)、淬火(矿物油介质)三大污染工序,现有环保设施为:2套水喷淋塔(处理喷漆废气)、1座三级沉淀池(处理酸洗废水)、1间危废暂存间(面积8㎡)。

1.2核心污染问题

通过连续30天在线监测+人工排查,发现三大痛点:

(1)废气治理效能不足:水喷淋塔对VOCs去除率仅40%(设计值70%),且未配套除雾装置,车间外排口时常可见”白色烟羽”;热处理工序淬火油槽未密闭,无组织VOCs浓度最高达12mg/m3(标准限值6mg/m3)。

(2)废水处理工艺落后:三级沉淀池仅通过自然沉降处理含酸废水,未设置中和反应池,pH值波动大(最低2.1),总铁浓度超标5.2倍;生活污水与生产废水混排,增加处理负荷。

(3)固废管理存在漏洞:废活性炭(危废代码HW49)与废金属边角料(一般固废)混堆,暂存间未做防渗处理(地面可见油迹渗透);废切削液(HW09)转运周期长达2个月(标准要求不超过1个月),存在渗漏风险。

“这些问题就像木桶的短板,单补一块没用。”项目启动会上,我翻着监测报告对厂长说,“得从源头减污、过程控制、末端治理三个层面系统推进。”

二、治理目标与实施原则

2.1分阶段目标

(1)短期目标(6个月内):完成废气、废水处理设施升级,实现有组织排放100%达标(参照《大气污染物综合排放标准》《污水综合排放标准》),无组织VOCs浓度降至5mg/m3以下;固废分类准确率达100%,转运周期缩短至15天。

(2)中期目标(1年内):通过清洁生产审核,万元产值综合能耗下降15%,VOCs产生量减少30%(通过使用低VOCs涂料实现)。

(3)长期目标(3年内):建成”智能环保管理系统”,实现污染物排放实时监控、设施运行自动预警,创建省级”绿色工厂”。

2.2实施原则

坚持”三结合”:源头控制与末端治理结合(如替换涂料减少污染产生)、技术改造与管理优化结合(如安装在线监测设备+完善巡检制度)、企业主体与第三方支持结合(与XX环保科技公司签订长期运维协议)。

三、具体治理措施

3.1废气治理:从”低效处理”到”精准管控”

(1)喷漆废气升级:拆除原有水喷淋塔,更换为”干式过滤+活性炭吸附脱附+RTO焚烧炉”组合工艺。干式过滤去除漆雾(效率95%以上),活性炭吸附浓缩VOCs(吸附率90%),脱附后通过RTO高温焚烧(分解率99%)。记得设备调试那天,我守在排放口用PID检测仪测数据,数值从原来的80mg/m3降到3mg/m3时,操作工人老李拍着我肩膀说:“这机器转起来,车间味儿真轻了!”

(2)淬火油槽密闭改造:为3台淬火油槽加装可拆卸式密封罩(材质304不锈钢),配套集气管道(风量8000m3/h),将无组织废气引入喷漆废气处理系统统一处理。同时在车间设置6个VOCs无组织监测点,数据实时上传至企业环保管理平台。

(3)无组织排放精细化管控:对原料仓库(存放稀释剂、溶剂)加装顶吸式集气罩,搬运过程要求”开盖-取料-关盖”三步操作;车间门窗改为密闭式,设置强制通风系统(换气次数12次/小时)。

3.2废水治理:从”简单沉淀”到”分质处理”

(1)分质分流改造:新建2条独立排水管道,生产废水(含酸、含油)进入生产废水处理站,生活污水单独接入生化处理池(新增1座50m3厌氧+好氧池)。在车间排水口安装电磁流量计+pH在线监测仪,数据异常自动报警(如pH<6或>9时触发)。

(2)生产废水处理工艺升级:原三级沉淀池改造为”调节池+中和反应池+絮凝沉淀池+过滤池”。调节池增加搅拌装置(防止水质波动),中和反应池投加NaOH自动加药系统(pH控制在7-8),絮凝沉淀池投加PAC/PAM(去除总铁、悬浮物),最后通过石英砂过滤(SS≤10mg/L)。改造后监测数据显示,COD从350mg/L降至80mg/L,总铁从35mg/L降至0.8mg/L,全部达标。

(3)水循环利用:将处理后的生产废水回用于车间地面冲洗(年节约自来水2000吨),生活污水经生化处理后用于厂区绿化(安装专用浇灌管道)。

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