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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年隧道掘进机技术员工作总结
2025年,我全程参与了西南地区某重点交通工程“云岭隧道”的TBM(全断面隧道掘进机)施工,同时兼顾公司3台主力设备的技术支持与升级工作。这一年,既是技术攻坚的一年,也是经验沉淀的一年。从应对复合地层掘进难题到推动设备智能化改造,从解决突发故障到培养新人团队,我始终以“精准操作、高效维护、创新提效”为核心,在实践中不断突破技术瓶颈,现将全年工作具体总结如下:
一、重点项目攻坚:复合地层下的掘进效率与安全双提升
云岭隧道全长12.8公里,是连接滇中与川南的关键通道,设计为单洞双线,最大埋深1100米。项目地质条件复杂,前5公里为强风化砂岩与泥岩互层,中间3公里穿越石英含量超70%的硬岩段(单轴抗压强度达200MPa),后4.8公里存在富水断层破碎带。作为主操作手兼技术负责人,我全程参与了TBM选型(选用Φ9.8米双护盾硬岩掘进机)、组装调试及掘进过程中的技术决策,核心难点集中在以下三方面:
1.硬岩段刀具磨损控制与更换策略优化
硬岩段掘进初期,刀具磨损速率远超预期——原本设计的滚刀在150MPa岩层中可掘进80-100米,实际在200MPa岩层中仅掘进30米便出现刀圈断裂、偏磨现象。连续3天因换刀停机,单日进尺不足5米,严重影响工期。
为解决这一问题,我联合设备厂家、地质组成立专项组:首先,通过三维扫描分析磨损刀具的受力分布,发现刀盘边缘刀具(1-3号刀位)因线速度高、接触应力集中,磨损量是中心刀的2倍;其次,对比不同刀间距(100mm、110mm、120mm)下的破岩效率,发现110mm间距在硬岩中可减少刀具相互干涉,降低单刀负载;最后,引入“动态换刀”策略——根据超前地质预报(TSP+地质雷达)预判岩层变化,提前20米调整刀盘转速(从6rpm降至4.5rpm)、推进力(从28000kN增至32000kN),并在掘进过程中通过刀盘扭矩、推进速度的实时波动(扭矩偏差>15%时)触发刀具检查。
优化后,硬岩段刀具平均寿命提升至65米/把,换刀频率从每10米1次降至每20米1次,单日进尺稳定在8-10米,较优化前提高60%。全年硬岩段累计掘进2980米,节省刀具成本约180万元(原计划消耗刀具420把,实际消耗285把)。
2.断层破碎带防卡机与注浆加固技术突破
后段富水断层破碎带(累计长度1200米)施工中,TBM多次出现“卡机”风险:围岩自稳性差,掌子面坍塌导致护盾与围岩摩擦力激增(最大摩擦力达设计值的1.8倍),推进油缸压力超限报警。若处理不当,可能引发刀盘被埋、设备损坏的重大事故。
针对这一问题,我们采取“超前加固+动态支护”组合方案:一是将超前地质预报频率从每30米1次加密至每10米1次,结合水平钻探(每次钻深30米)精确判断破碎带范围及地下水压力;二是在破碎带前5米启动“双液注浆”(水泥-水玻璃浆),通过盾体预留的注浆孔向周围围岩注入,形成厚度1.5-2米的加固圈(72小时后围岩抗压强度从5MPa提升至15MPa);三是调整掘进参数:降低推进速度至20mm/min(正常段40-60mm/min),提高刀盘转速至7rpm(利用旋转剪切力减少卡阻),同时开启护盾间隙监测(安装8个接触式传感器),实时调整推进油缸分组压力(偏差控制在±5%)。
通过以上措施,破碎带段未发生一起卡机事故,平均单日进尺保持在6米(行业同类地质条件下平均4米),且盾尾注浆量较设计值减少30%(因围岩加固效果好,漏浆量降低)。
3.长距离掘进下设备可靠性保障
云岭隧道掘进至7公里时,主驱动减速机出现异常振动(振动值达12mm/s,远超8mm/s的报警阈值)。停机拆解后发现,高速轴轴承滚道存在微裂纹,推测因长期高负载运行(减速机输入扭矩长期维持在设计值的90%以上)导致疲劳损伤。
为避免同类问题,我们建立了“设备健康度管理体系”:一是为关键部件(主驱动、推进油缸、皮带机)加装振动、温度、油液颗粒度在线监测传感器,数据接入TBM智能运维平台(自研系统);二是制定“负载-时间”预警规则(如主驱动连续2小时负载>85%时,系统自动提示降低推进速度);三是优化润滑策略——将减速机润滑油更换周期从2000小时缩短至1500小时,并增加在线过滤装置(过滤精度从10μm提升至5μm)。
全年设备非计划停机时间累计28小时(2024年同期为85小时),主驱动、液压系统等核心部件故障率下降60%,保障了长距离掘进的连续性。
二、设备智能化升级:从“人工经验”到“数据驱动”的转型
2025年,我主导完成了公司2台旧型TBM的智能化改造,并参与1台新型设备的智能系统调试,核心目标是通过数据挖掘与算法优化,将操作经验转化为可复制的技术标准。
1.建立掘进参数数
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