广本涂胶检测项目总结与改进计划.pdfVIP

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  • 2026-02-07 发布于北京
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广本涂胶检项目的总结与划

日期:206/0/23

、工作内容

1、调整相机安装位置,同时固定比红色笔做上标记;

2、布置IO信号线缆及触发信号端口的更改,并更换FV1400;

3、现场进行相机干涉所有机型测试(10:30—16:15);

4、机器人触发程序的修改;

5、针对目前生产的雅阁车型进行2PCS跟随涂胶分段触发拍图取像;

、试进度:

1、机器人加减速比程序未进行修改;

2、视觉算法未进行图像模板设置及参数调节;

3、未验证分段触发拍图是否改善位置偏移的情况;

、存在问题

1、进行2PCS产品拍图取像,触发拍图次数与涂胶段数不一致,出现误触发情况(只采集到28段胶位置,如图)。

四、分析对策

图1机器人涂胶流程图

初步分析:①、2次第1段胶--第8段胶分段触发正常,第8段—第9段涂胶位置有误触发,最长误触发时间为Max=609us,Min=26us,

说明光源切换信号对会产生触发干扰信号。

触发干扰次数

图2误触发涂胶段数

光源信号切换

图3误触发机器人程序

②、发生误触发涂胶段数图表,说明涂胶发生触发干扰的在特定固定位置(数据相对较少)

产品序号第1-8段误第9-14段误第15-17段误第18-23段误第24-28段

1正常触正常触正常触正常触正常

发发发发

2正常位正常位未记录位未记录位未记录

置置置置

对策:1、PGON信号输入端子处并联接入一个中间继电器,过滤触发干扰信号。(硬件措施)

2、设置相机触发防返跳参数为:1000us(如图下图所示),触发脉宽在1000µs以上的信号,相机才发生触发响应采集图像。

(硬件措施)

3、只获取触发开始PGON(out(9)=on)信号与触发结束PGON(out(9)=off)信号区间图片进行图像处理,其他区间采集的

图像不进行处理,避开误触发干扰采集的图像(软件措施)。

五、下步计划

1、进行误触发硬件线路的改善,增加中间继电器,过滤触发干扰。

2、模拟涂胶触发信号(PGON)进行重复100次触发采集,分析是否有触发干扰;若有,则分析误触发信号的时间段。

3、视觉进行图像模板设置及参数调节;

4、验证分段触发拍图是否改善位置偏移的情况,并进行机器人加减速比程序修改;

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