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  • 2026-03-03 发布于山东
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202X年度XX煤矿机电队设备管理技术

员工作总结

202X年,我在XX煤矿机电队担任设备管理技术员,主要负

责井下综采(3101、3102工作面)、掘进(2103、2104巷道)区

域机电设备的全周期管理、技术改造及安全保障工作。一年来,我

始终锚定“设备稳定运行、安全零事故、效率再提升”目标,扎根一

线摸情况、聚焦痛点搞技改、紧盯安全抓培训,现将全年工作情况

总结如下:

一、以“钉钉子精神”抓实设备全周期管控,保障生

产连续运行

设备是煤矿生产的“心脏”,我的核心任务就是让“心脏”持续稳

定跳动。全年重点做了三件事:

1.补全设备“身份档案”,解决台账“糊涂账”问题

以往设备台账只记“型号、数量”,关键的“出厂日期、故障历

史、易损件寿命”全靠老工人“凭记忆说”。今年我牵头梳理了综采

工作面8类23台设备(采煤机2台、液压支架120架、刮板输送

机2部)、掘进区域5类11台设备(掘进机3台、局部通风机4

台、锚杆钻机4台)的“全信息台账”,每台设备新增12项关键参

数——比如采煤机摇臂齿轮箱的“上次换油时间”“密封件型号”,液

压支架立柱的“锈蚀记录”“最近一次压力测试值”。每月5号我会跟

着检修班下井,逐一核对设备状态,更新台账。全年台账准确率从

去年的82%提升到98%,现在找任何一台设备的“病历”,10秒内

就能翻到。

2.盯紧关键部位“治未病”,把故障消灭在萌芽

我给自己定了“三必查”原则:综采工作面每早班必查液压支架

立柱压力(防止“泄压漏液”)、掘进机每运转8小时必查截割部齿

轮箱温度(超过75℃立刻停机)、局部通风机每3天必查皮带松

紧度(避免“打滑烧电机”)。全年累计下井420次,排查处理隐患

117项——印象最深的是3月15号,3102工作面采煤机摇臂突然

“嗡嗡”响,我用红外测温仪一测,齿轮箱温度到了82℃,赶紧停机

拆解,发现高速轴齿轮齿面有3条细微裂纹(再转2小时肯定断

齿)。连夜联系库房调新齿轮,凌晨2点更换完成,早上6点生产

正常启动,没耽误当天的出煤计划。全年因机电设备故障导致的停

机时间从去年的120小时降至45小时,直接减少产量损失约1.2万

吨。

3.抠细节降成本,把“浪费”变成“节约”

以前液压支架立柱防锈全靠“刷油漆”,但井下湿度大,不到3

个月就锈得掉皮,每年换立柱得花15万。今年我试了个“土办法”:

用环氧树脂涂层+定期黄油封堵(每月给立柱接头上涂一层黄油,

防止水进去),全年立柱锈蚀率从去年的85%降到30%,只换了3

根立柱,省了12万。还有刮板输送机的链条,以前是“断了再换”,

今年我统计了“链条寿命曲线”——每运转600小时,链环磨损率超

过15%,就提前换。全年链条更换次数从12次降到8次,省了3

万多。

二、以“解题思维”搞技改,用“小改小革”破解现场

痛点

一线的问题,只能用一线的办法解决。全年围绕“降故障、省

电费、减劳动强度”做了4个技改项目:

1.给局部通风机“换心脏”,解决“频繁过载”难题

2103掘进巷道的局部通风机去年每月过载8次,一过载就跳闸,

工人得爬1公里去合闸,影响掘进进度。我跟着测了3天——原风

机是“45kW轴流风机”,但巷道断面是12㎡,风机风压不够,得开

最大档,电机负荷超110%。我提出“换37kW低噪音风机+加智能

变频控制器”方案:风机选型匹配巷道断面,变频控制器根据瓦斯

浓度自动调风速(瓦斯低于0.5%时开60%功率,高于0.8%时开

100%)。实施后,风机再也没过载过,单月节电2000度,工人再

也不用跑冤枉路。

2.给液压支架加“智能开关”,解决“误操作”问题

以前液压支架“升柱、降柱”全靠工人按手柄,有时候忙中出错,

把“邻架”的柱子升起来,压到刮板输送机。今年我在10架试点安

装“邻架操作闭锁装置”——只有当工人按住“本架确认键”时,操作

手柄才有用,误操作直接锁死。试点3个月,误操作次数从每月12

次降到0次,现在已经在全工作面120架推广。

3.给掘进机加“防尘罩”,减少“截割部磨损”

掘进机截割头旋转时,煤尘会钻进齿

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