WD400型电动挖掘机电控及机械改造.pdf

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lSSN167l一2900 采矿技术第10卷第5期 2010年9月 CN43—1347/TD MiningTechnology,V01.10,No.5 Sep.2010 WD一400型电动挖掘机电控及机械改造 吴连方天迕乃 (中铝矿业有限公司,河南郑州450041) 摘要:针对WD一400型电动挖掘机电能损耗大、电气系统故障率高、机械部分磨损严 重、作业效率低的现状,结合近年来电气控制新技术在电动挖掘机上的应用成果和矿山的 生产实践,提出了电控及机械改造方案,生产试用表明,改造工作达到了预期效果。 关键词:电动挖掘机;电气控制;设备改造 电动挖掘机,俗称电铲,在我国露天矿山广泛使 控系统,将原来采用的发电机组发电提供电力拖动 用。中铝矿业渑池矿原有两台抚顺挖掘机厂生产的 改造为采用可控硅整流技术提供能源进行拖动,即 WD一400型电铲,承担着主要的采掘工作。该电铲将原有的磁放大电控柜和发电机组取消,采用可控 为试制型产品,共生产出厂了5—6台,缺点较多,主 硅电控系统为各机构直流电机供电和调速,并采用 要表现为: 3PLC集中控制,避免1台出故障整机不会动的现 (1)机组为机电机能量转换,电能损耗大,效 象。采用节能效果更好的四象限控制,让势能转换 率低; 为电能返回电网;无谐波污染电网;有完整的电气故 (2)电气控制系统难以维护,故障率高,生产作 障监测系统和保护功能;设置变压器过热报警系统 业率低; 及控制系统过热降温措施;选用具有良好抗震与散 (3)大架支撑不稳,回转机构故障较多,维护费 热性能的电气元件,配备强行散热装置,防止因散热 用高。 不好引起的故障,并按下列技术参数要求进行改造: 为此,矿山曾经暂停了电铲的使用。目前为了 (1)提升电动机的最大堵转电流至1050A,过 盘活固定资产,充分发挥设备效能,满足生产需要, 电流达到1500A; 结合电气控制技术的发展和其他矿山的经验,对这 (2)改造后挖掘周期不大于24s,静态响应时 两台电动挖掘机进行了电控及机械部分改造。 间小于2s,动态响应时间小于0.01S; (3)运行中功率因数不小于0.9,节能效果要 1 存在的主要问题 大于25%。 电铲拖动方式为高压原动机一发电机一电动机 系统主要元器件选用:采用英国CT公司的 Mentor 组,缺点较多,能量转换效率低,电能损耗大,噪声 lI型全数字直流执行器;Mentora系列直流驱 大;继电控制系统难以满足电铲的挖掘控制特性,经 动器;三菱FXlN一60RM一001PLC控制器。 。常造成电气故障,电气系统维护工作量大,维护费用 2.2 机械部分 高,造成作业效率低。 机械部分改造主要考虑提高大臂稳定性,改造 因大架负荷过重,支撑不稳,绷绳、提斗绳断股、 大臂根部支撑;改善回转机构,改造辊盘及环轨,使 断丝超标,大架个别部位开焊或出现裂纹,铲斗与铲 之更符合运动学原理。具体措施如下: 杆各连接销轴、销套磨损严重;平台部分中心轴铜套 (1)焊补修复:大架个别部位开焊或裂纹,推牙 间隙过大,需拆除并改造原有辊盘机构及环轨,回转

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