3号机3F磨断煤RB后再启动,引发3A磨跳闸.docVIP

3号机3F磨断煤RB后再启动,引发3A磨跳闸.doc

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异常调查报告书 异常名称 3号机3F磨断煤RB后再启动,引发3A磨跳闸异常分析 异常编号 YC09030 责任单位 集控E值 异常类别 设备+人为责任异常 发生时间 2009.09.30 事故经过: 2009年09月30日02:31:24,负荷500.6MW,3A/B/D/E制粉系统运行,煤量均为46T/H,总煤量:184 T/H; 02:32:00,升负荷指令为549.2MW,并手动解除AGC,负荷维持500MW,准备启动3F磨煤机; 02:34:24,执行制粉系统启动操作卡,启动3F磨煤机(操作人:王晓兴;监护人:首尽辉); 02:37:00,负荷为500.5MW,总煤量189.514 T/H,锅炉主控B-MAST开度81.4%; 02:41启动3F给煤机,重新投入AGC; 02:44:09 锅炉指令已达567MW,实际负荷达553.8MW,此时总煤量212.6T/H,锅炉主控B-MAST开度93.4%,各参数均很稳定; 02:44:09 3F给煤机煤量18T/H,其它磨平均煤量48 T/H,副值王晓兴发现3F给煤机发断煤信号,副值刘志平立即投入空气炮; 02:44:17投入空气炮无效,副值王晓兴手动停止断煤的3F给煤机,此时锅炉主控B-MAST开度93.5%,大于制粉系统最大出力92%; 02:44:20机组发RB信号; 02:44:22看到煤量减少, 副值王晓兴紧急重新启动3F给煤机; 02:44:23 3A给煤机跳闸,机组燃料RB触发; 机组燃料RB触发后,马上将3F给煤机煤量加上去,稳定机组主参数,RB复位后,参数恢复正常; 在3号机组负荷降低的同时,4、5号机组负荷自动跟踪调度负荷曲线,总负荷未受到影响。 直接原因分析 在启动3F制粉系统过程中,由于3F制粉系统断煤引发的RB 的5分钟内,操作人员手动紧急停运3F给煤机(此时锅炉主控B-MAST开度93.5%,大于制粉系统最大出力92%),经过13S后又重新启动3F给煤机,引发3A制粉系统跳闸。 根本原因分析: 在机组高负荷多台制粉系统燃烧湿煤时,3F给煤机断煤手动停运后,RB正确动作过程中,运行E值副值王晓星对RB逻辑不熟悉,盲目紧急重新启动3F给煤机,导致3A制粉系统跳闸。 暴露问题: 暴露出集控副值王晓星在事故处理过程中操作不规范,在失去监护、许可的情况下凭经验盲目操作,导致故障进一步的扩大,也暴露出班组日常习惯性违章管理及行为风险控制存在漏洞。 机组在升负荷过程中,负荷500MW时才启动第五台磨煤机,启动磨煤机时间过迟,暴露集控运行E值生产调度指挥缺失,缺乏有力的生产调度指挥体系。 暴露部分运行人员对机组RB逻辑不熟悉,对制粉系统故障处理过程中的危险源辨识不到位,班组也缺乏相关知识的培训。 机组RB逻辑设计不合理。在高负荷或者加负荷情况下(出现时锅炉主控B-MAST指令大于制粉系统最大出力),若启动给煤机出现断煤停运给煤机时就容易引发RB,燃料RB 发后的5分钟内,只要再次启动给煤机就会联跳一台运行磨。 损失分析计算(直接和间接经济损失) 无 防范/整改措施或改进建议/处理意见

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