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低温低压循环流化床锅炉过热器爆管原因分析及应对措施
摘要:介绍低温低压循环流化床锅炉被迫低负荷运行的实际情况,指出造成事故原因是蒸汽携带盐份。分析蒸汽带盐原因,提出改造措施,见证了改造后的运行效果。
关键词:循环流化床锅炉,过热器,汽水分离,蒸汽带盐,爆管,低负荷。
锅炉使用情况及事故现象
某供热公司拟建4台150t/h低温低压循环流化床锅炉,现建成3台,目前2台运行。锅炉出口参数:压力:1.27MPa,温度:295℃,额定出力:150t/h。是我国首例低温低压150t/h循环流化床锅炉。锅炉采用单锅筒横向半露天布置。炉膛部分布置水冷壁、一级过热器、一级蒸发器和二级蒸发器,水平烟道布置2台低温旋风分离器,尾部烟道布置一级省煤器和一、二、空气预热器。
2008年12月12日,一号锅炉开始点火运行。2009年1月5日3:26炉膛负压逐渐变为正压,补水量增大至40t/h,主蒸汽压力、温度均下降,排烟温度升高。经检查发现锅炉左侧过热器人孔中有蒸汽冒出,声音较大,司炉初步判断为过热器或蒸发器爆管。凌晨4:20停炉后打开人孔检查为过热器爆管。表面呈线性破损(如图: a)。
图a 图b
割开事故处管道,发现过热器大多数管道内积有黑色附着物,直管段达15mm厚,位于U型管弯头部位多数部分管道被堵死(如图:b)。对其成份进行化学分析:NaCI 57.06%, NaSO4 26.32%, Na2SiO3 5.39 %, Na2CO3 11.23 %。
经专家结合具体现象研究讨论分析:爆管事故为过热器积盐造成。
积盐处理
对割管后的积盐部分管段分别进行了酸、碱以及热水的清洗,发现高于60℃的热水清洗效果最好,可100%去除积盐。最终用热水对修复的过热器进行了全面冲洗,效果极佳。
原因分析
水质情况
锅炉给水设计为经弱酸性氢钠离子交换后的软化水,水质要求硬度≤30μmol/L,PH≥7。运行期间给水硬度0-10μmol/L, PH值7-8,。
炉水水质要求:总碱度≤14mmol/L, PH值10-12,溶解固形物3000mg/L,氯根300mg/L。运行期间总碱度0.15-0.6mmol/L, PH值7-12,氯根150-439mg/L。
运行期间水质符合标准。
锅炉负荷调查
2008年12月22日以前,锅炉负荷一直维持在65t/h,0.7MPa, 280℃左右,锅炉运行状况稳定。12月22日,锅炉进行升负荷试验,17:25一号锅炉负荷达126t/h时,主汽温度由282℃突降至165℃,略高于饱和蒸汽温度3-5℃。检查减温水是否泄露等原因,均无异常。2008年12月25日8:30节流主蒸汽母管2号门,保持汽包低水位-100mm左右,参数可提高至130t/h,1.0 MPa, 295℃。保持这种低水位运行状态至2009年1月5日爆管。
汽包汽水分离效果分析
由于本锅炉设计的汽水分离元件为:底部栅格,水下带空平板,上部钢丝网分离器,水上孔板,顶部盲板,未设计安装旋风分离器(如图:c)。
图c 图d
经分析,锅炉给水为软化水,本身带有一定盐分。随着汽包内水分的不断蒸发,盐分在水中的浓度愈来愈高。在正常水位运行时,当负荷大于120t/h时,蒸发量增大,分离器分离效果不好,蒸汽大量带水,经过热器后主蒸汽温度和饱和蒸汽温度温差很小。为保证蒸汽出口温度接近设计参数,被迫保持低水位运行,导致锅炉连排排污效果不好,饱和蒸汽大量携带盐分,经过热器加热后,盐分沉积在过热器管道上,造成管道堵塞,最终变形爆管。
汽包改造(如图:d)
改变钢丝网分离器底部夹角
经分析,现有锅炉汽包空间较小,不适宜加装旋风分离器。为增加分离效果,将现有钢丝网分离器底部向下延伸86mm,中心夹角由原来的110°改为80°,增大分离面,同时分离出的水滴更容易靠自重下落至收集口,增强了分离效果。
在连排总管上加装喇叭口接管,加强连排(如图:e)
根据锅炉运行的实际情况及汽包水位高低的不同,在连排总管上加装25个喇叭口接管,合理排污,加强了排污效果,保证了汽包内氯根含量在300mg/L以下。
图e
加装给水分配装置(如图:d汽包内给水管横排分配)
起到清洗饱和蒸汽的作用,使饱和蒸汽中携带的盐分浓度降低,进入过热器的蒸汽携带盐分更少。
4. 在1#、2#锅炉汽包改造的前提下,3#、4#锅炉汽包的直径由原来的1.4m增大到1.6m,增大了汽包内汽水分
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