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[内蒙古科技大学毕业设计]粉煤灰浮选脱碳.ppt
一、论文研究内容介绍 粉煤灰曾作为燃煤企业的固体废弃物,随着先进技术的研发和推广,现在对于粉煤灰的开发利用逐步展开。粉煤灰的含碳量高,烧失量也高,这严重制约粉煤灰的综合利用与商品化。为了降低粉煤灰中的含碳量和充分利用资源,本文将从粉煤灰的结构、用途等方面来描述粉煤灰的利用现状、研究动态与最新进展,预测粉煤灰综合利用的发展趋势和应用前景,并确定了从粉煤灰中除去未燃烬炭的比较合理的浮选工艺。以轻柴油为捕收剂, 2#油作起泡剂,采用“一粗一精一扫”浮选流程,可使精选精矿烧失量达到50%以上, 扫选尾灰烧失量在5%以下, 尾灰产率达32.77%,使得达到一定的标准,有一定的市场价值。 二、选题的必要性 粉煤灰资源化过程所遇到的主要问题是碳超标。电厂锅炉在燃用无烟煤和劣质烟煤的情况下,还存在一部分没有完全燃烧,造成粉煤灰中含碳量增高,一般波动在8%~20%的范围内,全国每年从电站粉煤灰中流失数百万吨的煤炭,造成极大地浪费,这样也会增加粉煤灰的排放量;更重要的是粉煤灰炭含量高,会给粉煤灰的综合利用带来很大的困难,影响了粉煤灰资源的开发,不利于环保。例如:含碳量较高,烧失量也高,这对混凝土、水泥制品等产品的耐久性影响较大,不适宜直接用于这些制品中,严重制约粉煤灰的综合利用与商品化。另外碳粒留在砖中,也会影响砖的强度和耐久性,制砖用粉煤灰含碳量一般控制在10%以内。为了降低粉煤灰中的含碳量和充分利用资源,须对粉煤灰进行脱碳处理,脱炭好坏成为粉煤灰能否综合利用的关键问题。 二、选题的必要性 包头市,目前共有4个灰场,累计粉煤灰堆放量为4500万t左右,老机组仍然采用的是湿式排灰,碳含量在14%左右,品质仍然属于碳含量高的Ⅲ级粉煤灰。新机组多采用煤粉炉燃烧工艺,电除尘干式排灰,碳含量显著降低,一般低于5%,其中Ⅰ级灰占18%,Ⅱ级灰占25%,其余为Ⅲ级灰。粉煤灰较高的烧失量(烧失量,Loss on ignition,缩写为LOI,即将在105~110℃烘干的原料在1000~1100℃灼烧后失去的重量百分比) 严重制约了包头粉煤灰的商品化和综合利用。基于此,包头市已将粉煤灰的综合利用写入市“十一五”科技发展规划并重点实施。 粉煤灰标准 根据GB1596-1991《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》,水泥混合材用粉煤灰烧失量≤5%为Ⅰ级灰,≤8%为Ⅱ级灰;混凝土掺合料用粉煤灰烧失量≤5%为Ⅰ级灰,≦8%为Ⅱ级灰,≤15%为Ⅲ级灰;根据JC409-1991《硅酸盐建筑制品粉煤灰》,烧失量≤7%为Ⅰ级灰,≤12%为Ⅱ级灰,≤15%为Ⅲ级灰 ◎中英文摘要 ◎第一章 绪 论 包括选题的背景(产生、研究渊源、用途、全球形势及背景);必要性和意义;国内外研究概况;除炭原理和方法;课题研究的主要方法思路。 ◎第二章 实验前的准备 包括粉煤灰(全国、包头)理化性质预先分析;实验用主要仪器及参数;相关实验参数的测定方法;思路及可行性方案;本章总结。 三、论文内容框架结构 ◎第三章 粉煤灰浮选脱碳实验 粉煤灰的粒度特性与入选物料的选取;浮选药剂的选择与分析;粗选药剂的用量试验;矿浆浓条条件试验;粗选时间试验;浮选机充气量试验;精选试验;精选时间实验;扫选实验;本章小结 ◎第四章 全文总结 包括最终产品指标和工艺流程;主要创新点;感想与展望 ◎参考文献、附录、致谢 四、课题研究主要方法和思路 四、课题研究主要方法和思路 先进行粒度特性分析,再根据粒度特性,初步确定可行性技术方案;再进行粉煤灰浮选脱碳试验,从原料粉煤灰浮选特征入手,以浮选药剂、充气量、灰浆浓度等基本浮选工艺条件和浮选流程为研究对象,论证粉煤灰浮选脱碳技术方案的可行性,确定出比较合理的工艺流程和药剂制度,为其商业化应用做好铺垫。 五、粉煤灰浮选脱碳原理 浮选法就是根据粉煤灰中炭粒与其他矿物表面润湿性差异,通过加入捕收剂和起泡剂等将炭粒呈泡沫层分离出来的工艺方法。炭粒表面疏水亲气,容易与气泡附着上浮,这同粉煤灰中的硅酸盐表面具有较强的润湿性有很大的差异,利用这个差异采用浮选易分离出炭来。 六、入选粉煤灰的选取 六、入选粉煤灰的选取 七、试验的主要仪器 八、粉煤灰浮选脱碳试验主要试验汇总 浮选药剂的选择与分析 粗选药剂用量试验与分析 矿浆浓度条件试验 粗选时间对浮选的影响 浮选机充其量对浮选的影响 精选工艺的重新探索 精选时间对粉煤灰浮选效果的影响 扫选试验 工艺重新探索 1、粗选药剂用量试验与分析 根据相关文献, 由于粉煤灰的氧化, 粉煤灰中炭表面疏水性变差使得浮选效果不好, 柴油用量分别设定为1200g/t、1300g/t、1400g/t、1500g/t、1600g/t和1700g/t进行考察, 2#油用量400g
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