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2012年热电厂工作总结
二〇一〇年十二月十五日
目 录
一、2012年工作总结
1.2012年主要经济指标的完成情况
2.2012年各生产单元重点工作完成情况
3.2012年培训、安全生产、6S推行、环保专项工作进展
4.2012年 “党、团、工”工作情况
5.不足部分
二、2013年工作计划
1.2013年生产工作计划
2.2013年管理工作计划
2012年在各级领导及各部门的支持下,热电厂全厂上下通力协作,坚持以安全生产为中心,遵照“以人为本、科学管理、加强团队建设”的理念,扎实有效地开展了一系列的工作,取得了骄人的成绩。现将一年来热电厂的主要工作总结如下:
1、2012年主要经济指标完成情况
截至2012年12月13日8时热电厂锅炉产汽1598030.73吨,自用蒸汽275547.74吨,发电164448600KWh,完成全年蒸汽产量的91.42%,发电量的93.97%,预计到年底,热电厂将能按时完成公司职代会制定的生产任务,自耗Wh,上网电量297990KWh,耗煤259358.8吨,全年自耗汽率17.24%,比去年下降6.2%,基本完成了公司年初职代会上制定的自耗汽下降的任务。2012年由于原材料大幅上升等因素,热电厂成本有所增加,热电厂平均供热成本124.18元/吨,平均供电成本0.232元/KWh,按市场供热价格约180元/吨,供电价格约0.58元/KWh计算,2012年热电厂仍为公司创造效益1.177亿元。
2、2012年各生产单元重点工作完成情况
2012热电各生产单元齐心协力、尽心尽责、踏踏实实的认真工作,克服了种种困难,保证了设备的安全经济运行,圆满完成了公司下达的各项生产任务。
2.1汽机专业
2.1.1 1#、2#、3#汽机辅机设备大修,完成空预器、冷油器清洗工作,针对3#机油箱漏油、1#机变速箱漏油进行了处理,确保生产安全。
2.1.2 针对停机时汽机从5500rpm直接打闸停机,对汽机冲击较大这一问题,充分进行讨论和研究,在能源处的大力协助下,对汽机的停机程序进行了修改,使汽机缓慢停机,保证设备安全。
2.1.3 对冷凝回水、除盐水管道进行改造,为下一步冷渣机热量利用和冷凝回水利用,热电厂节能降耗打下基础。
2.1.4 合理除氧器运行,分别对3台除氧器进行了检修,保障了安全生产。
2.1.5 积极配合股份公司、设备处进行向股份公司供汽热网的建设、调试,目前向股份公司供汽已基本稳定。
2.2锅炉专业
2.2.1关于喷渣现象的技改
针对喷渣这一现象,通过控制煤的颗粒度,提升落渣管在布风板的高度。在仪表人员的大力帮助下。通过对硬件设备的完善以及DCS系统的升级等一系列举措。有效的控制了锅炉喷渣这一现象。
2.2.2止推止晃装置的重铸
对2#锅炉八米平台及十六米左、右两侧止推止晃装置的空隙、基部加固等方面着手,对其进行了重铸。有效的控制了锅炉的前后侧移位在允许范围之内。
2.2.3 2#锅炉浇注料的修复 对2#锅炉布风板、返料腿、返料器、旋风筒立管、水平烟道等部位老化浇注料计划性的进行了重塑。
2.2.4 2#炉返料腿膨胀节的改造
将2#炉反料腿膨胀节内的膨胀通道由原来的“之”字型改为斜型,有效的提升了返料腿冷态和热态下的膨胀效果,避免了由于膨胀不良对锅炉本体造成的影响。
2.2.5碎煤机篦子的改进
对乙侧碎煤机篦子的空隙率进行了调整,控制入煤粒度在允许范围之内,以便于安全生产运行。
2.2.6 1#锅炉两套给煤机及出料口装置的改造
把给煤机主动轴、轴承、传感器及计量装置由内置式改为外置式。原设计的给煤机主动轴、轴承、传感器及计量装置均在封闭的壳体内布置,传动部件长期处于高压风(5.0KPa左右)状况下,加之壳体内充满大量的煤尘颗粒,在这样的工况下运行,上述的零部件故障率较高,维修量较大,并且维修也比较困难。鉴于此况,在设备处和仪电处支持与帮助下,与制造厂家沟通,将原有的主驱动及清扫链驱动减速机电机改为轴装式;将滚动轴承(UCF型)安装于给煤机壳体外;测速传感器安装于主驱动滚筒主动端。把传动部件由内置式改为外置式不但维修方便,运行中轴承能加油,而且主动轴的同心度调节方便。该装置于11月份在1#锅炉使用后效果较为理想。
把给煤机出料闸门由电动翻板式改为电动闸板式。原设置的电动翻板存在着缺陷,丝杠行程虽够,但承载力矩的效果不理想,造成翻板前部位下坠甚至变形起不到封闭高压风的作用。针对这一弊端,把电动翻板改为电动闸板式。增大闸板承载力矩,在闸板下部的轨道设计为两侧均布置6只滚动套筒,实现了闸板滑动位移,减少轨道相对的阻力,滚动套筒由对闸板起到支撑强度的作用,避免了依靠丝杠带动闸板在轨道槽内干摩擦相对运动的不合
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