自动埋弧焊对薄板的焊接.pdfVIP

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维普资讯 · lo4· 齐 齐 哈 尔 大 学 学 报 2005焦 ExperimentalresearchonguidanceofIearnjng—methOdOfP.Eteachingin collegeanduniversity JIJing-sheng QINYang WUZhen——dong (PhysicalEducationCollege,QiqiharUniversity,Qiqihar161006) Abstract:Theguidingideologyofhealthfirst,implementedinP.Eteachingincollegesanduniversities,hasbeen COnfirmed.P.Eteachingisnow steppingtowardstheroadofthehealthyeducation.Ittriestomakestudentsdosome exercisesthroughouttheirlives.TheugidanceoflearningmethodhasbecomethemostimportantsubjectinP.E teaching.Itresearchesontheug idanceoflearning-methodinP.E teaching,onthebasisofinvestigationsoflotsof documents,withtheexperimentalmethodofteaching.Itshowsthat:Throughthecomparativeexperiment,theeffectof teachinginteam isextraordinary. Thequalityofteachingachievesitsremarkablesuccess. . Keywords:collegeanduniversity;P.Eteaching;guidanceoflearning—method 自动埋弧焊对薄板的焊接 自动埋弧焊以其焊接熔深大,生产效率高,饥饿化程度高,在锅炉、压力容器 、钢制给水管道行业的中厚板焊接中一直 破广泛应用,并且效果非肯好。但焊接Q235B =4Film的低碳钢薄板纵缝却常因气孔超标 ,返修量大而受到限制使用。为解 决这一难题.作者进行了大量的焊接试验.终于找到解决的方法: 1 低碳钢薄板的焊接工艺 最初,所采取的焊接工艺方案是:焊接采用双面 自动焊,坡口型式为I型。焊接顺序为,第 1遍先焊接里口,MZ一1000 焊机施焊,下衬焊剂垫,焊后背面清根;第2遍,焊接外口,在LAE一1000焊机上施焊,采用悬空焊。 拄此焊接工艺方法施焊,经RT探伤,发现第 1道焊缝里面存在大量气孔,经分析,在埋弧焊中产生气孔的原因大致有 以下几种:1)焊剂吸潮或不干净 ;2)焊接时焊剂覆盖不充分;3)电弧磁吹偏 ;4)焊接工艺参数选择不当。 基于这几种情况 ,首先核查焊剂的烘干温度及回收情况,结果证明原因并不在此 ,又排除了操作上的原因.那么产生气 孔的原因可能是由于焊接工艺参数选配不合理而造成的。产生气孔的原因可能是:第 1遍施焊时的电流较小而焊接速度又较 快,焊缝结晶速度快.熔池中的气孔来不及溢出而滞留在焊道中,在第 2遍施焊时又是采用悬空焊,焊接电流较小,焊接线 能量小,熔深较浅,对第 1遍焊道的后热影响不大而气体没能扩散出,如果再增加电流或降低焊接速度又容易将焊道烧穿。 为此增大了第 1遍的施焊电流,适当减小焊接速度 ,焊后经外观及 RT检查气孑L明显减少 .有的甚至没有气孔的产生,但还 是存在焊接质量时好时坏现象,焊接质量非常不稳定。再增大焊接电流又容易将焊道:晓穿,焊道成型不好。因此这一方法并 不能保证焊缝质量的稳定。 为此重新制定焊接工艺,焊接仍采用双面自动焊,坡 口型为I型。焊接顺序改为:第 1遍,焊接外口。方法采用悬空焊, 在LAE一10

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