- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
维普资讯
· lo4· 齐 齐 哈 尔 大 学 学 报 2005焦
ExperimentalresearchonguidanceofIearnjng—methOdOfP.Eteachingin
collegeanduniversity
JIJing-sheng QINYang WUZhen——dong
(PhysicalEducationCollege,QiqiharUniversity,Qiqihar161006)
Abstract:Theguidingideologyofhealthfirst,implementedinP.Eteachingincollegesanduniversities,hasbeen
COnfirmed.P.Eteachingisnow steppingtowardstheroadofthehealthyeducation.Ittriestomakestudentsdosome
exercisesthroughouttheirlives.TheugidanceoflearningmethodhasbecomethemostimportantsubjectinP.E
teaching.Itresearchesontheug idanceoflearning-methodinP.E teaching,onthebasisofinvestigationsoflotsof
documents,withtheexperimentalmethodofteaching.Itshowsthat:Throughthecomparativeexperiment,theeffectof
teachinginteam isextraordinary. Thequalityofteachingachievesitsremarkablesuccess.
.
Keywords:collegeanduniversity;P.Eteaching;guidanceoflearning—method
自动埋弧焊对薄板的焊接
自动埋弧焊以其焊接熔深大,生产效率高,饥饿化程度高,在锅炉、压力容器 、钢制给水管道行业的中厚板焊接中一直
破广泛应用,并且效果非肯好。但焊接Q235B =4Film的低碳钢薄板纵缝却常因气孔超标 ,返修量大而受到限制使用。为解
决这一难题.作者进行了大量的焊接试验.终于找到解决的方法:
1 低碳钢薄板的焊接工艺
最初,所采取的焊接工艺方案是:焊接采用双面 自动焊,坡口型式为I型。焊接顺序为,第 1遍先焊接里口,MZ一1000
焊机施焊,下衬焊剂垫,焊后背面清根;第2遍,焊接外口,在LAE一1000焊机上施焊,采用悬空焊。
拄此焊接工艺方法施焊,经RT探伤,发现第 1道焊缝里面存在大量气孔,经分析,在埋弧焊中产生气孔的原因大致有
以下几种:1)焊剂吸潮或不干净 ;2)焊接时焊剂覆盖不充分;3)电弧磁吹偏 ;4)焊接工艺参数选择不当。
基于这几种情况 ,首先核查焊剂的烘干温度及回收情况,结果证明原因并不在此 ,又排除了操作上的原因.那么产生气
孔的原因可能是由于焊接工艺参数选配不合理而造成的。产生气孔的原因可能是:第 1遍施焊时的电流较小而焊接速度又较
快,焊缝结晶速度快.熔池中的气孔来不及溢出而滞留在焊道中,在第 2遍施焊时又是采用悬空焊,焊接电流较小,焊接线
能量小,熔深较浅,对第 1遍焊道的后热影响不大而气体没能扩散出,如果再增加电流或降低焊接速度又容易将焊道烧穿。
为此增大了第 1遍的施焊电流,适当减小焊接速度 ,焊后经外观及 RT检查气孑L明显减少 .有的甚至没有气孔的产生,但还
是存在焊接质量时好时坏现象,焊接质量非常不稳定。再增大焊接电流又容易将焊道:晓穿,焊道成型不好。因此这一方法并
不能保证焊缝质量的稳定。
为此重新制定焊接工艺,焊接仍采用双面自动焊,坡 口型为I型。焊接顺序改为:第 1遍,焊接外口。方法采用悬空焊,
在LAE一10
文档评论(0)