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案例一:风机基础松动
(1) 机组情况
8月20日,某水泥厂称,其所属的一台风机振动突然加剧,振动量达到10mm/s,已经失去了先前的稳定运行状态。要求对其进行检测诊断。接到告急后,技术人员立即赶到现场,对其进行了检测和分析诊断,现就检测和分析诊断情况报告如下。
(2) 振动测试
风机两端轴承处径向振动特征见图1-图4。
图1水平方向振动波形
图2水平方向振动频谱
图3垂直方向振动波形
图4垂直方向振动频谱
(3) 振动分析
从此次振动的波形图和频谱图来看,频谱图上具有1X、2X、3X等较多的高倍频部分,具有基础松动故障的特征。经检查发现,确实有一支地角螺栓损坏,出现滑丝现象,无法紧固。
(4) 建议措施及处理结果
根据诊断分析结果,我们建议厂家更换此坏掉的地脚螺栓,但由于更换地脚螺栓需要拆除地基重新埋置新的地脚螺栓,时间限制,我们不能在现场等待更换地脚螺栓后的情况,也就没有测量新的振动数据。后经厂家反映,更换地脚螺栓后振动减低,恢复到正常状态。 处理后的振动时域波形和频谱图如图5、图6所示。
图5水平方向振动波形
图6水平方向振动频谱
⑸ 案例解析
水平方向振动较垂直方向大,说明主要原因是基础刚度差,而丰富的谐波特征,则是松动的表现。更换地脚螺栓同时加固了基础,因此振动得以有效的控制。
2. 部件松动引起的振动分析
套装部件松动、平衡块松动、轴瓦松动是旋转机械最常见的三类松动故障。对于有中心孔的转子而言,中心孔两侧的堵头也有可能出现松动。松动故障的典型特征是振动的不规则性,机组启停和运行状态下的振动没有重复性。虽然松动故障的原因明确,但是要在机组运行状态下判明松动故障并不容易,往往需要机组多次启停,从中发现振动规律。故障处理的工作量和时间都可能较长。
一、套装部件松动引起的振动分析
套装部件松动是人们最常想到的一类故障。实际上,套装部件(叶轮或联轴器)松动所产生的直接不平衡力并不大。假设套装部件重 1 吨,部件与转轴之间出现了 0.1mm 的间隙,由其引起的不平衡重径乘积为 50Kg.mm,相当于加重半径 0.4m 处有不平衡力 125 克。对于大型旋转机械而言,该力引起的振动并不大。 但是,如果联轴器与转轴之间的配合出现了间隙,情况就不同了。机组带负荷过程中,传递的扭矩越来越大,联轴器与转轴在配合处会产生相对位移。由此会改变两转子连接的同心度和平直度等,从而产生振动。 出现这种情况后,振动的变化主要反映在联轴器两侧的轴承上,对两个轴承的影响为同相。振动与机组所带负荷之间有一定关联。在一定负荷下,振动可能会发生突变。
二、 平衡块松动引起的振动分析
平衡块螺丝没有锁紧或长期运行后受热变形等因素的影响,平衡块有可能出现松动。平衡块松动后,将在平衡槽内作周向移动,甚至会脱落,转子上的不平衡状况将会发生随机变化。
正常运行时,该故障的特征与普通不平衡完全相同。多次启停时,因为平衡块角度随机变化,定速下的振动幅值和相位的分散度较大。因此,只有通过多次启停,从随机振动特征中寻找规律,才有可能准确判定该故障。动平衡试验时,受平衡块滑动的影响,影响系数误差较大,加重效果可能会与预期设想有较大差别。反复调整平衡,有可能无法将振动减小下来。
三、 中心孔堵头松动引起的振动分析
汽轮发电机组转子中心孔两端各有一个堵头。旋转状态下,由于堵头位于转子旋转中心,堵头所承受的离心力合力为零,一旦失去约束就处于自由状态。如果联轴器有内孔,堵头就可能进入联轴器内孔,导致轴系剧烈振动。 近年来,国内发生过多起由于中心孔堵头松动所引发的振动故障。高速运行时,在离心力的作用下,堵头吸附在联轴器内孔内壁,振动幅值和相位比较稳定。多次开机后就会发现,由于每次启动堵头所处周向位置不同,定速后的振动幅值和相位分散度较大。此时如果进行动平衡试验,就会发现动平衡加重后的振动与期望值相差较大,动平衡试验毫无规律可循。 某台汽轮发电机组由高压转子、低压转子、发电机转子和励磁机转子组成。每根转子由两个轴承支撑,轴系共有 8 个轴承。#2、#3 号轴承和#4、#5 号轴承支撑在低压排汽缸上。该机于 2002 年 11 月进行了大修。大修后开机过程中出现了比较大的振动,通过对低压转子的现场高速动平衡,将振动控制在 35μm
以内。机组稳定运行至 2003年9月,此阶段内振动正常。
2003 年 9月3日凌晨2 时,机组带负荷 76MW,一切正常。在没有任何运行操作和没有任何先兆的情况下,#2、#3、#4轴承振动在几秒钟内突增,从 25μm 增大到 250μm 以上,超出监测仪表量程。#4 轴承振动受其影响,也达到 167μm。#1、#5 轴承振动也分别增大到 40μm 和 80μm。揭低压缸检查没有发现明显缺陷,就没有将转子解开作进一步检查
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